提高减少烧结矿强度、改善粒级组成
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刘永刚 王艳 于占海 (宣钢炼铁厂) 摘要: 炼铁厂针对影响烧结矿强度、小粒级的因素,制…
刘永刚 王艳 于占海
(宣钢炼铁厂)
摘要: 炼铁厂针对影响烧结矿强度、小粒级的因素,制定科学有效的攻关措施,并对攻关措施逐项落实,强度提高,小粒级指标有明显改善
关键词: 强度 粒级 改善
前言
近年来,高炉冶炼技术高速发展,“精料方针”越来越受到冶金工作者的高度重视。特别是降低烧结矿5
1、减少烧结矿小粒级措施
1.1 优化入烧原料、熔剂、燃料粒级。
入烧原燃料粒级粗,会造成大部分矿物颗粒之间仅靠点接触粘结,用手即可掰开、强度差,5
(1)、对进口原矿进行破碎,除产生高炉使用的合格块外,进圆锥破碎机加工成烧结用粉料,控制烧结粉料+
(2)、控制灰石、云石、钙灰、镁灰粒度
1.2 优化高炉返矿和自循环返矿粒级。
烧结车间定期更换烧结冷、热筛筛板,加强日常检修对筛板缝的补焊,控制烧结自循环返矿+
MgO水平。
充分发挥原料场功能,为
1.4控制适宜钙灰配比,增配适量石灰石。
经生产试验,在一、二、五烧条件下,适当配加灰石代替全生石灰烧结有利于烧结矿强度的提高,试验确定,入烧钙灰配比控制在6-8%,不足部分用灰石调整碱度,烧结矿强度提高,小粒级含量的降低。
1.5组织攻关,提高烧结料层。
充分利用入烧原料粒级优化的有利条件,强化混合制粒控制,改善烧结透气性,一、二、四、五烧烧结料层分别控制在
1.6加强烧结系统漏风制理,优化烧结操作管理。
一、二、四烧加强了漏风治理力度,操作上提高职工质量意识,改进关键岗位操作,稳定烧结原料配比,严格水分及烧结终点控制,促进烧结矿强度提高,小粒级含量的降低。
2、实施效果
2007年1-9月一、二、四烧烧结矿强度及5
表1烧结矿强度及粒级组成
月份 |
一烧 |
二烧 |
四烧 |
|||
强度 |
5 |
强度 |
5 |
强度 |
5 |
|
1 |
78.42 |
11.69 |
78.32 |
14.83 |
78.56 |
8.45 |
2 |
78.46 |
11.10 |
78.25 |
15.55 |
78.59 |
10.20 |
3 |
78.49 |
14.89 |
78.26 |
13.86 |
79.5 |
11.66 |
4 |
78.58 |
16.27 |
78.40 |
14.99 |
79.21 |
14.17 |
5 |
78.75 |
15.60 |
78.50 |
13.24 |
79.56 |
12.33 |
6 |
78.70 |
14.34 |
78.49 |
12.92 |
79.22 |
12.16 |
7 |
78.58 |
13.08 |
78.36 |
12.68 |
79.6 |
16.55 |
8 |
78.51 |
13.63 |
78.32 |
12.47 |
79.10 |
17.33 |
9 |
78.19 |
11.48 |
78.66 |
10.74 |
79.89 |
15.92 |
平均 |
78.59 |
13.56 |
78.39 |
13.47 |
79.24 |
13.20 |
2008年1-9月一、二、四、五烧烧结矿强度及5
表2烧结矿强度及粒级组成
月份 |
一烧 |
二烧 |
四烧 |
五烧 |
||||
强度 |
5 |
强度 |
5 |
强度 |
5 |
强度 |
5 |
|
1 |
78.69 |
10.43 |
77.72 |
9.97 |
78.89 |
14.9 |
|
|
2 |
78.17 |
10.32 |
78.7 |
9.69 |
79.26 |
14.1 |
|
|
3 |
79.06 |
9.66 |
78.55 |
9.98 |
80.37 |
12.17 |
78.63 |
20.63 |
4 |
79.18 |
9.96 |
78.91 |
7.35 |
80.64 |
14.12 |
79.22 |
20.84 |
5 |
79.78 |
9.32 |
78.68 |
8.46 |
80.54 |
13.19 |
80.10 |
19.52 |
6 |
79.13 |
9.85 |
78.82 |
8.37 |
80.25 |
12.19 |
80.22 |
17.16 |
7 |
79.94 |
9.45 |
78.54 |
8.62 |
80.23 |
11.08 |
80.55 |
17.21 |
8 |
79.99 |
9.76 |
78.64 |
8.18 |
80.08 |
11.66 |
80.31 |
17.03 |
9 |
79.58 |
9.55 |
78.97 |
8.42 |
80.12 |
11.21 |
80.42 |
16.59 |
平均 |
79.28 |
9.81 |
78.61 |
8.78 |
80.04 |
12.73 |
79.92 |
18.43 |
从表1、表2可以看出,2008年通过攻关一、二、四烧烧结矿强度逐月提高,3月份后一、二、四烧烧结矿强度稳定在79%、78.5%、80%以上。5月份后五烧烧结矿强度稳定在80%以上。
1-9月份一、二、四烧烧结矿强度累计分别为79.28%、78.61%、80.04%较去年同期78.59%、78.39%、79.24%;提高0.67%、0.23%、0.80%。5-9月份五烧烧结矿强度80.32%较3-4月份78.92%提高1.40%;一、二烧烧结矿小粒级逐月降低,3月份后一、二、四烧烧结矿小粒级稳定在10%、9.0%、13%以内。5月份后五烧烧结矿小粒级稳定在17.5%以内。
3、结论:
随着攻关措施的实施,烧结矿强度和小粒级指标,均有明显改善
(1)、一、二、四烧烧结矿强度提高0.67%、0.23%、0.80%,五烧烧结矿强度提高1.40%.
(2)、一、二、四烧烧结矿小粒级稳定在10%、9.0%、13%以内。五烧烧结矿小粒级稳定在17.5%以内.
延伸阅读
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