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褐铁矿烧结性能的试验研究

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褐铁矿烧结性能的试验研究 冯红云 (武钢炼铁总厂烧结分厂) 摘要 在武钢原料条件下,采用延长混合时间和配用精矿等措施进行了褐铁矿总配比30%时的烧结试验,结果表明:采取强化制…

褐铁矿烧结性能的试验研究

    冯红云

(武钢炼铁总厂烧结分厂)

摘要  在武钢原料条件下,采用延长混合时间和配用精矿等措施进行了褐铁矿总配比30%时的烧结试验,结果表明:采取强化制粒和添加铁精矿措施,可有效减少其对烧结产质量的影响,但固体燃料消耗有一定程度上升。

关键词  褐铁矿  强度  制粒时间

1   

         随着钢铁工业的飞速发展,国内外矿石资源的过度开发,品位高、杂质少的富矿越来越少,而价格则越来越高,合理使用褐铁矿资源,既可降低生产成本,又可拓宽资源利用空间。

         武钢由于自身矿山的资源匮乏,用于烧结生产的铁矿粉85%依靠进口,而国外矿山品位较高的矿源日渐减少,低品位的褐铁矿越来越多,配用褐铁矿进行烧结生产势在必行。现澳大利亚几家大的矿石公司如:BHPPBFMAC矿、FMG的粉矿含有一定比例的褐铁矿,而力拓公司的Yandi矿、罗布河矿含有大量的褐铁矿。武钢2008年有大量的国外矿合同。为将褐铁矿更多更合理用于武钢烧结生产,我们开展了将褐铁矿配比提高到30(纯褐铁矿配比)的研究。

         褐铁矿结构疏松,结晶水含量高,烧损较大,烧结过程中,由于结晶水的挥发,会导致固体燃耗的上升;同时生成液相较多,影响了烧结过程的透气性,烧结矿结构不致密,故对烧结矿的利用系数和冷强度都有影响。本试验研究采用一定措施,强化制粒,减少配用褐铁矿在烧结过程中对过程透气性的影响。

2  试验原料及条件      

    Yandi矿外,其余的试验原料有混匀矿、金弱、石灰石、白云石、生石灰、无烟煤等,其化学成分及粒度组成如表l、表2所示。
 

    试验配比按烧结矿TFe(575±05)%碱度190倍左右。计算配比,以不配Yandi矿为基准点,因混匀矿PBFMAC粉含有一定量的褐铁矿,故Yandi矿配比控制在24%进行试验,则褐铁矿总的配比为30%。

3  试验结果及分析

31不同Yandi矿配比试验

    控制混合料水分(67±02)%,无烟煤配比53%进行试验。结果如表3所示。
从表3可知,当褐铁矿配比在81%~16%时,与基准点对烧结矿产、质量影响较小,利用系数均维持在155160 t(m2·h)时,固体燃料消耗均上升近24 kgt左右;当Yandi矿配比继续上升到20%时,利用系数降低到1488 t(m2·h),成品率下降到6826%,烧结矿转鼓强度也略有降低,但固体燃料消耗上升了5 kgt左右;Yandi矿配比增加到24%时,烧结矿的利用系数降低了l026%,成品率减少近5个百分点,使得返矿增加,固体燃料消耗73lkgt,烧结矿转鼓强度略有下降。

 

32混合料水分试验  

固定Yandi矿配比24%,无烟煤配比53%,进行不同混合料水分的试验,结果见如表4


33无烟煤配比试验

    固定Yandi矿配比24%,混合料水分65%左右,进行不同无烟煤配比试验,结果如表5

    对褐铁矿烧结来说,固体燃料配比略高于赤铁矿,因结晶水的挥发,需要消耗部分热量,其热量由燃料燃烧所产生的热量来补充。

    从表5可知,无烟煤配比为51%时,由于烧结料层供热的不足,导致烧结矿结晶不完整,返矿太多,烧结矿产量较低,转鼓强度也不高;无烟煤配比53%时,与51%比,烧结速度变化不大,烧结矿产量上升1087%,冷强度改善接近187个百分点,成品率上升6个百分点左右,当固体燃料配比继续上升55%,与53%比,烧结速度的影响也不大,烧结矿产量继续增加,其冷强度也有进一步改善,但固体燃料

消耗上升343 kgt;若无烟煤配比进一步提高,虽然烧结速度、利用系数也得以进一步上升,但由于固体燃料消耗增加469 kt。因此,在混合料水分65%左右时,无烟煤的配比53%~55%左右为宜。

4  强化褐铁矿烧结的措施

41延长混合制粒时间

    在以上试验基础上,以混合料水分645%,无烟煤配比53%,Yandi矿配比24%时做强化试验。因褐铁矿结构疏松,按正常制粒时间,会造成生球的强度不好,料层透气性变差。因此,我们延长混合制粒时间1 min2 min,则总的制粒时间为4min5 min进行烧结试验。

    从表6可知,随着制粒时问的延长至4 min5 min,混合料中+315 mm粒级含量变化不大,烧结速度有上升趋势,成品率大于70%,固体燃料消耗降低l kgt左右。这说明,制粒时间的适当延长,对生球的强度改善有一定作用,使得烧结过程透气性变好,烧结矿产量有一定程度的提高。与基准点相比,产量略低,煤耗高出2 kgt左右。

    但若进一步延长制粒时问,会使生球内的水渗出表层,导致球与球之间互相粘连,料层透气性变差。故制粒时间可延长至lmin2 min均可。 

42配加一定量精矿的试验

从理论上讲,用一定量精矿与褐铁矿配合进行烧结是可行的,因为磁铁矿在烧结过程中熔点较高,为1597 ,而褐铁矿熔点  较低,大约1200℃左右。磁铁矿结构致密,同化性能较差,为避免褐铁矿在烧结过程中有过多的液相生成,影响料层透气性,添加一定量的磁铁精矿,有利于烧结矿产量的提高。

Yandi矿配比24%,配用金弱分别为8%、12%、18%进行烧结试验,其结果如表7
    从表7可知,当配用精矿8%时,与不用相比,烧结速度提高656%,烧结矿产量增加574%,转鼓指数略有降低,成品率基本不变;当精矿配比增加到12%,与配用8%相比,烧结速度有一定程度的下降,利用系数也降低41%,但成品率稍有提高,固体燃料消耗节约064 kgt;若精矿配比继续上升到18%,与不配用精矿比,烧结速度、产量有降低趋势。这是因为精矿粒度较细,配用太多混合制粒效果变差,影响料层的透气性,故导致烧结速度降低,产量减少;另外,由于磁铁矿的分解放热,补充烧结过程的热量,对褐铁矿烧结有利。加入适量的精矿是强化褐铁矿烧结的措施之一。

 

5   

    1)在武钢原料条件下,在混匀造堆中Yandi矿配用30%烧结,其混合料的水分为65%左右,固体燃料配比53%~55%,烧结矿的产量降低239%,成品率下降2个百分点,固体燃料消耗上升34 kgt,转鼓强度变化不大。

    2)当采取一定的优化措施如适当延长混合制粒时间,配用一定的精矿都可达到目的,对烧结矿的产质量的影响较小,且略有改善,但固体燃料的消耗有一定程度上升。

    3)Yandi矿的价格比混匀矿低,使用30Yandi矿代替混匀矿,能使烧结矿生产成本有所降低。

 

 

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关键字:褐铁矿 烧结 性能