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不同进口矿粉的烧结特性研究与生产实践

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不同进口矿粉的烧结特性研究与生产实践 李洪革1 宋文武2 魏国友2 (1.北京科技大学 2.首钢矿业公司) 摘要 在进行各种进口粉烧结特性研究的基础上,进行了不同进口粉配矿的优…

不同进口矿粉的烧结特性研究与生产实践

  李洪革1  宋文武2  魏国友2

(1.北京科技大学  2.首钢矿业公司)

摘要  在进行各种进口粉烧结特性研究的基础上,进行了不同进口粉配矿的优化试验,根据优化试验结果,指导烧结生产,不仅保证了烧结矿质量的稳定,还实现了烧结生产效益的最大化。

关键词  进口矿粉  试验研究  生产实践

l   

         质量稳定的烧结矿是保证高炉生产优质低耗的基础,但自2003年以来,由于矿粉市场变化,矿粉价格不断攀升,首钢矿业公司烧结厂开始大量使用不同品种的进口粉,来替代地方矿粉,确保烧结矿成本的降低。但由于各种进口粉理化性能和烧结特性不同,给烧结矿质量的稳定控制和生产带来不同程度的影响,需通过大量的烧结试验和生产实践,总结摸索各种矿物在烧结过程中的操作规律,在保证烧结矿质量的前提下,实现不同矿物的优化组合,达到烧结生产优质、低耗、高效的目标。

2  进口矿粉的特性分析

         2004年开始,首钢矿业公司烧结厂开始逐渐增加进口矿粉配比,而且,进口粉的品种也逐渐增多,褐铁矿比例也逐渐提高。

21进口粉化学成分分析

         进口粉主要来源于澳大利亚和巴西,进口矿粉化学成分见表l

 

    从进口粉的化学成分可以看出,进口粉中PS等有害杂质均较低。从进口粉单烧品位可以看出,除马萨杰单烧品位较低外,其他各种矿粉的单烧品位基本在60%以上。有利于生产优质的烧结矿。

    产自巴西的各种矿粉属于典型的赤铁矿,烧损较低,SiO2含量在进口粉中均处于较低的水平,因此,有“绿色矿石”之称,配加巴西矿粉有利于提高烧结矿品位,提高高炉利用系数,降低高炉焦比。

    在产自澳大利亚的澳粉、麦克粉、西安吉拉斯粉、扬地粉和马萨杰粉中,矿物性质除澳粉以赤铁矿为主以外,其他各种矿粉均以褐铁矿为主,其中、麦克粉和西安吉拉斯粉的矿物性质基本相似,主要由60%的褐铁矿和40%左右的赤铁矿构成,属于中度烧损的褐铁矿,而马萨杰粉和扬迪粉褐铁矿比例达到90%左右,属于高度烧损的褐铁矿。A12O3含量较高是澳大利亚的各种矿粉的普遍特征,因此,烧结大比例配加澳粉将会造成高炉炉渣A12O3含量上升,降低高炉炉渣的流动性,造成高炉焦比上升。

22各种矿物的粒度组成

   

    从表2可以看出,马萨杰和扬迪粉2种进口矿粉粒度最粗,巴西精粉、麦克粉和安吉拉斯粉3种进口矿粉粒度最细,而澳粉、巴西烧结粉和巴卡粉3种进口矿粉粒度居中。

23进口粉烧结基础特性试验研究

231进口粉最低同化温度


    由图l可以看出,赤铁矿因矿物致密,矿石同化能力较弱,而褐铁矿(如扬迪粉、马萨杰粉)因含不同程度的结晶水,气孔率较大,有利于CaO的扩散,同化性能较好,有利于产生更多的复合铁酸钙。

232进口粉液相流动性指数与碱度的关系


    烧结生产过程是在非均质条件下进行的,研究不同进口粉在不同碱度下的液相流动性,有利于分析进口粉在烧结过程中的行为。根据进口粉在不同碱度条件下的液相流动性可以看出:由于扬迪粉A12O3含量较低,烧损又较大,因此,与其他进口粉相比,具有非常良好的液相流动性,并随着碱度的提高,液相流动性进一步好转。而巴西烧结粉、巴西卡拉加斯粉和巴西精粉液相流动性较差,几乎不受碱度变化影响。澳粉、麦克粉和西安吉拉斯粉液相流动性比较相近,随着碱度的提高,液相流动性呈现好转的趋势,但澳粉和麦克粉随着碱度的提高,液相流动性略好于西安吉拉斯粉。

233进口粉液相流动性指数与温度的关系

    由图3可以看出,各种进口粉液相流动性指数随着温度的提高而提高,但随着温度的升高,各种进口粉液相流动性指数变化幅度差异却较大。巴西各种矿物液相流动性指数随温度变化幅度较小,而扬迪粉和澳粉液相流动性随温度的提高上升幅度较大。配加一定的扬迪粉有利于在低温条件下将各种难熔矿物粘结在一起。
3 不同进口粉的试验研究

 

31  以西安吉拉斯粉代替澳粉的试验情况

    为摸索西安吉拉斯粉烧结特性,掌握西安吉拉斯粉烧结操作规律,分别进行了l 5%的西安吉拉斯粉代替澳粉进行实验室试验和工业试验。

    实验室试验情况:以全部磁铁矿粉进行烧结杯试验作为试验的基准期,以l0%、15%的西安吉拉斯粉代替澳粉,其它金属料全部采用自产磁铁矿粉,烧结矿碱度按照180倍进行控制,白灰配比控制在4%。

    根据西安吉拉斯代替磁铁矿粉进行烧结杯试验可以看出,混合料装杯重量逐渐下降,这与西安吉拉斯粉多孔状的矿物结构有直接的关系。以不同配比的西安吉拉斯粉代替民粉,烧结利用系数明显降低,但全系数变化幅度较小,由此可以看出,西安吉拉斯粉属于“不好烧但容易冷却”的矿粉;以西安吉拉斯粉代替磁铁矿粉,烧结成品率呈现递减趋势,而烧结燃料消耗呈现逐步上升趋势。

    工业试验情况:工业试验以磁铁矿粉+15%的澳粉作为基准期,工业试验分别以15%、20%的西安吉拉斯粉代替澳粉,白灰配比控制在4%,烧结矿碱度按照180倍进行控制。

    针对西安吉拉斯粉孔隙率大的矿物特性,混合造球过程需吸收较多的水分,为此,试验期间适当提高了混合料水分。从表4中数据看出,虽然西安吉拉斯粉比澳粉粒度细,但通过提高混合料水分,混合料造球效果反而有所改善。
   利用系数变化与燃料消耗变化趋势与实验室试验相同。工业试验期间,由于西安吉拉斯粉供应问题,20%配比的西安吉拉斯粉工业试验仅进行60小时,因此,20%配比的西安吉拉斯粉工业试验数据代表性存在一定的局限性。
    工业试验过程中,通过适当提高混合料水分和混合料碳含量,烧结矿转鼓强度得到保持,但返矿率略有上升,烧结矿小于5mm含量明显上升,这与褐铁矿烧结特点有直接关系,随着褐铁矿比例的增加,烧结矿结构呈现薄壁大孔状,导致烧结矿平均粒径呈现不同程度的下降。

 

32  以扬迪粉代替澳粉试验情况

    试验以不同配比的扬迪粉代替澳粉进行对比分析。
 

    通过烧结杯试验可以看出,在扬迪粉配比在10%以内,由于扬迪粉A12O3%含量较低,液相流动性较好,烧结时间和冷却时间均呈现不同程度的缩短,烧结利用系数得到提高,扬迪粉配比超过15%以后,利用系数略有下降,主要是燃烧带变厚,烧结阻力增大原因所致。
    根据烧结矿成品粒度筛析结果可以看出,扬迪粉与其它褐铁矿呈现明显不同,以不同比例的扬迪粉代替澳粉进行烧结,烧结矿成品粒度组成未发生显著的变化。扬迪粉虽然也是褐铁矿,但与其它褐铁矿不同,这与扬迪粉特殊的烧结特性有直接关系。

 

4  针对不同性质的进口矿粉配加量采取的措施

41根据不同性质的进口矿粉配比,混合料水分分阶段进行控制

    不同进口粉的特性不同,各种矿物的吸水性也呈现明显的差异。各种褐铁矿具有不同的孔隙度,而矿物的通孔与半通孔形状决定了矿物的成球性,对混合料的粒度组成影响较大,直接对烧结生产效率产生较大的影响。因此,首钢矿业公司烧结厂在生产实践中,针对不同矿物的性质和配比,结合工艺流程的特点,采取了混合料在配料室提前润湿,一混加足水,二混补充水的措施,其中,配料室加水量占混合料总加水量的20%以上,而二混加水量仅占总加水量的5%左右,从而,改善混合料制粒的效果。

42根据进口粉烧结基础特性进行优化配矿

    根据进口粉最低同化温度和液相流动性特性,可以看出,要保持烧结良好的生产效率和烧结矿质量,需要根据进口粉的烧结特性进行合理的搭配。在生产过程中,配加难熔的巴西精粉、巴卡粉和巴西烧结粉烧结,适宜与扬迪粉进行搭配,以克服烧结矿液相量的不足。

    近几年,根据矿业公司进口粉品种多,矿物性质差异大的矛盾,矿业公司组织了进口粉烧结基础特性分析和大量优化配矿试验研究,根据赤铁矿粉烧结“好烧不好冷”和褐铁矿粉“好冷不好烧”特点,结合机上冷却生产工艺特点,采取配加磁铁精矿粉为基础,配加赤铁矿粉为主,褐铁矿粉为辅的配矿结构,较好保证了烧结效率和烧结矿质量。

43合理控制烧结矿铝硅比

    随着进口矿粉配比的提高,烧结矿品位得到有效提高,但烧结矿SiO2含量逐渐下降,Al2O3含量上升。为确保烧结矿强度的稳定,在日常生产过程中,通过调整不同进口粉配比结构,少量配加产自巴西的各种矿粉的措施,烧结矿SiO2稳定控制在5155%之间,烧结矿A12O3含量稳定控制在170%以下,满足烧结过程形成复合铁酸钙的必要条件,保证烧结矿矿相结构的稳定。

44合理控制混合料含碳量和烧结料层厚度

    生产实践证明,随着褐铁矿粉比例的提高,烧结混合料中颗粒料比例增大,烧结料层透气性改善,为提高料层厚度创造了条件,并针对褐铁矿烧结特点,采取加大混合料堆密度的措施,缓解了烧结矿粉末增多和生产效率下降的问题。

    混合料中所含的碳是烧结矿的主要能源,在生产实践过程中,应结合各种矿物同化性和液相流动性随温度的变化,对含碳量进行合理调整,否则将严重影响烧结效率和烧结矿质量。

45提高白灰配比

    褐铁矿煅烧过程中,大部分水分是以液体形式去除,随着进口粉中褐铁矿比例的提高,混合料水分增加,在烧结过程中容易产生较厚的过湿带,严重影响烧结生产效率。而白灰具有较强的分散性和较大的湿容量,提高白灰配比,有利于减少过湿带的厚度。同时,由于煅烧后的褐铁矿孔隙度较大,增加了与白灰的反应面积,提高了同化反应速度,促进复合铁酸钙的形成,改善烧结矿矿相结构。
5  取得的效果

 

51烧结矿质量得到稳定控制

    2004年以来,随着不同品种的褐铁矿比例的不断提高,通过有效的保质措施措施,烧结矿质量得到稳定提高,烧结矿转鼓指数得到稳定控制(见图6),返矿率呈现下降趋势(见图7),有效消除了褐铁矿烧结对烧结矿质量控制带来的不利影响。

52烧结利用系数和燃料消耗

    随着进口粉比例的增加,改善了烧结混合料的透气性,烧结利用系数呈现明显的上升趋势(见图8)

    通过实验证明,随着褐铁矿配加比例的增大,燃料消耗呈现上升趋势。但在实际生产过程中,通过采取一定的技术措施,如增加白灰配比,提高料层厚度,回收高炉瓦斯灰等,燃料消耗可以得到稳定控制(见图9)
5   

 

    1)由于进口粉理化成分不同,烧结基础特性差异较大,应用进口粉烧结需进行烧结基础特性试验研究,以摸索各种矿物的烧结性质差异。

    2)要保持良好的烧结生产效率和烧结矿质量,进行优化配矿试验,掌握不同矿物在烧结过程和冷却过程中的变化规律。

    3)根据不同进口粉烧结特点,需采取适当的技术措施,结合本单位工艺技术特点,能够达到高效、优质、低耗的生产目标。

参考文献

l  许满兴,冯根生.改善烧结矿强度和粒度组成的理论与实践

2  吴胜利,刘字.铁矿粉烧结液相流动性的实验研究

3  李艳茹,周明顺.褐铁矿用于烧结的试验研究.烧结球团,200530(1)

4  傅菊英,姜涛,朱德庆.烧结球团学

5  吴胜利,陈辉.北京理工大学.铁矿石烧结孔隙宰和谐和度

 

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