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梅钢全梅精烧结试验研究

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摘要为了实施烧结烟气脱硫方案,研究了全梅精烧结的可行性。试验表明:梅钢实行全梅精烧结完全可行。当低碱度烧结时,烧结矿强度有一个大的提高,燃料消耗大幅度下降,烧结矿品位上升…


   摘要为了实施烧结烟气脱硫方案,研究了全梅精烧结的可行性。试验表明:梅钢实行全梅精烧结完全可行。当低碱度烧结时,烧结矿强度有一个大的提高,燃料消耗大幅度下降,烧结矿品位上升。本试验为我公司集中使用和用好梅山精矿提供了依据。

 

    关键词梅精矿烧结性能试验研究

1  

    梅山铁矿是梅钢股份公司下属的矿山,也是目前国内最大的黑色冶金地下矿山之一,目前保有地质储量18亿t,从1975年投产至今,矿井已掘进到一258 m水平,累计生产原矿6000多万t。目前,南()钢、济钢、莱钢、苏钢、南()钢等钢铁厂均在使用梅山精矿,其配用量从5%到10%不等。

    随着国家环保政策的日益严格,对烧结烟气脱硫的呼声越来越高。梅山精矿一个显著的特点就是SP含量高,为了研究本公司烧结烟气脱硫方案,以及“十一五”规划铁前用料安排,提出了将梅山精矿集中在3号烧结机(180 m2)上使用的方案。为探索全梅精烧结的可行性,技术中心与炼铁厂联合组织了本次烧结杯试验。

2试验条件

21原燃料的理化性能

    试验所用的原燃料取自烧结分厂,其理化性能列于表l


22梅精矿特性

    1)矿相组成

    梅精矿的矿物组成非常复杂,铁矿物中含有赤铁矿、磁铁矿、褐铁矿(Fe2O3·nH2O)、菱铁矿(FeCO3)和少量黄铁矿(FeS2)。脉石矿物有石英、高岭石、白云石、绿泥石{M56[(SiA1)4O10](OH)8}、方解石(CaCO3)和伊利石{(KH3O)(AlMgFe)2(AlSi)4O10 [(OH)2H2O]}。铁矿物主要为粒状,较致密。脉石部分与铁矿物共生在一起,部分独立存在。梅精矿中的CaO含量较高,SiO2含量较低,其二元自然碱度(CaOSiO2)大约波动在0709范围内,属自熔性精矿。原始矿相组成的复杂,必将导致烧结矿矿相组成的复杂。

    2)烧结性能

    经过原矿破碎、细磨、浮硫、弱强磁选后的梅精矿含水量在85%以上,SP等杂质含量高。梅精矿中的褐铁矿、菱铁矿在高温烧结时分解,烧损在8%以上,故折算品位较高。梅精矿的褐铁矿、菱铁矿在高温烧结时分解,烧损在8%以上,故折算品位较高。梅精矿的开始软化温度较低,为950,软融区问较宽,约为400,对烧结透气性不利。梅精矿粒度细,一200目达到60%,因此,制粒过程中它只能粘附在核颗粒上。若采用全梅精烧结,其成核颗粒少,粘附层厚并趋于饱和,而未粘附在核颗粒上的精矿在水分的作用下成为“准颗粒”,这是一种既不能作核心又不能被粘附的细小颗粒,因此会导致混合料透气性差。此外,烧结过程中菱铁矿的分解还会使制粒小球爆裂,粉末增加。

    矿物特性和烧结性能决定了梅精矿是一种烧结性能复杂、特殊的矿。

23试验参数

    主要操作参数模拟3号烧结机现状,料层厚度500 mm;点火负压8 kPa;烧结负压15kPa;点火时间120 s;烧结矿碱度取1020倍;MgO20%~22%。

24试验料比

    基准料比系目前烧结生产料比,试验料比为全精矿料比,见表2

3试验结果及分析

    烧结杯试验结果列于表3


31转鼓强度

    由表3可知,当碱度从10逐步提高到1314154163倍,烧结矿转鼓强度大幅度提高,平均在7073%左右,比基准提高了656%,这可能是自由的Fe2O3CaO生成低熔点铁酸钙的缘故。随碱度进一步上升至175179189203倍,烧结矿转鼓强度反而有下降趋势。

32燃料消耗和FeO含量

    从表4可看出,全梅精烧结的特点之一是燃料消耗较低,为6070 kgt,在低碱度(1314154163)烧结时,平均燃料消耗为6525kgt,比基准降低了734 kgt。究其原因,这与梅精矿的矿物组成有关,梅精中磁铁矿占31%,赤铁矿23%,菱铁矿18%,褐铁矿50%,黄铁矿40%,部分原始的和分解产生的。Fe2+氧化放热,故所需配碳量少,燃耗下降。

    全梅精烧结矿的FeO含量高(11%~12),主要是梅精矿含有20%左右的。Fe2+,经计算原始带人混合料中Fe2+17%以上,而基准试验混合料带人的Fe2+仅为7%~8%,经烧结后Fe0基本在8%。9%左右。

33利用系数

全梅精烧结的特点之二是利用系数较低,在110120 t(m2·h)之间,这是梅精矿的矿物组成和烧结性能所决定的。依据梅精矿的基础特性,全梅精烧结过程中产生的液相量过多,影响料层的透气性。研究表明,全梅精烧结要获得较高的利用系数,质量指标就难以保证,而梅精矿复杂和特殊的烧结性能也难以获得高利用系数。不过,梅钢公司烧结产能有富裕,关键是要解决烧结矿质量和用料结构的问题。

34烧结矿品位

    全梅精烧结条件下,烧结矿SiO245%左右(见表4),铁品位基本在580%以上,与当前烧结矿品位持平。当碱度在1314154时,品位都在59%以上。品位上升对高炉提高产量,降低焦比,减少渣量及炉况顺行均有积极的意义。

35料层厚度

    烧结试验料层为500 mm时,尤其是在碱度为1314154163倍时,烧结矿转鼓强度、成品率、燃耗等主要指标好于基准。进一步提高料层至600 mm650 mm(见表5),各项指标均不及料层为500 mm时的好。结果表明,在全梅精烧结条件下,料层以500 mm左右为宜。

36混合料水分

    进一步的探索试验表明,全梅精烧结时}昆合料适宜水分为630%~70%。考虑到梅精矿带入的水分为948(年平均),使烧结生产中一混、二混加水及生石灰加水消化受到限制,因此生产中可取消冷返矿加水,对二混加水位置进行相应调整,同时还应对人厂的梅精矿水分上限进行控制。

4矿相组成


    由表6可以看出,随碱度提高,烧结矿中铁酸钙和硅酸二钙增加,玻璃相减少,烧结矿中粘结相总量约25%左右。在试验一1中烧结矿粘结相总量相对较少,且主要为玻璃相,因此烧结矿的强度和还原性较差。随着碱度提高,烧结矿中的铁酸钙含量增多,即粘结相量增加,使强度和还原性得到改善;但试验一7、试验一8、试验一9烧结矿中的赤铁矿、玻璃相含量较少,烧结矿的强度和还原性受到影响。

5冶金性能

 

    从表7可知,全梅精烧结矿的低温还原粉化指数RDI+315相对基准有较大的提高,尤其是在碱度1314154时,平均为7514%,比基准烧结杯试验时提高了近12个百分点,这有利于高炉炉况顺行和改善炉内气流分布。但全梅精烧结矿的还原度不大理想,RI最高只能达到7225%,平均只有666%,较基准下降了近9%,比当前生产烧结矿(R178%以上)相差更大,但随着碱度提高,RI有改善的趋势。

6结论

    1)将梅山精矿集中用于3号烧结机(180m2)在技术上是完全可行的。由于梅钢目前烧结矿最突出的问题是强度低,若用全梅精生产低碱度烧结矿,再将其与全富矿高碱度烧结矿搭配使用,既能保证烧结矿强度,又能平衡高炉炉料碱度。

7烧结矿的冶金性能

    2)全梅精烧结所需的配碳量较低,混合料水分在65%左右,烧结料层500 mm为宜,垂速应控制在适宜的范围内。

    3)烧结矿碱度在130140154时,强度有一个大的提高,燃料消耗大幅度下降,烧结矿品位上升,利用系数低,可满足现有高炉需要。

    4)在下一步的工业试验和生产时,关键是要解决好混合料水分的控制问题。因为梅山精矿不仅含水高,而且波动也较大,如果只依赖烧结内返矿加以平衡会有较大的难度,特别是每年雨季,水分控制难度更大。另外,高炉如何配用高磷烧结矿的问题也需进一步论证。

延伸阅读
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