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柳钢球团环冷机密封的改造

来源:甘牧原 唐建波 马承胜 甘志享 |浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

分析了球团环冷机沙密封装置存在的缺陷,介绍了水作为密封介质的优点。柳钢球团环冷机改用水封槽后,密封效果很好,设备故障率降低,作业率提高,获得了良好的经济效益。

关键词 球团环冷机 密封 沙封槽 水封槽 温度

1

柳钢现有120ta240ta两条氧化球团生产线,分别于20035月和20057月投产。其成品球团矿冷却设备分别采用68 m2150 m2环冷机。原设计环冷机的固定烟罩与回转体之间密封采用沙封,投产后不久均出现沙封槽严重变形,不但造成环冷机热量损失,而且高温热气和粉尘外泄,污染环境;回转体固定侧板变形导致耐火砖脱落;变形沙封槽经常卡阻环冷机回转体造成电气跳闸,制约了生产的顺行。针对环冷机存在问题,我们通过反复论证,决定将沙密封改为水密封。改造后环冷机密封效果十分理想,生产环境得到根本改善,再也没有因为密封槽问题影响到环冷机生产。

2改造前沙封的状况

改造前密封槽的结构如图1所示。

实际生产中,环冷机高温段温度可达1000,而低温段只有100左右,由于固定烟罩与回转体之间用细沙作为密封介质,其导热、散热性能差,环冷机每转一圈,沙封槽(8mm厚的普通钢板制作)要在1001 000的环境下冷热交替连续工作,很容易产生变形。由于热风渗透,沙封槽靠环冷机回转体内的一侧钢板先变形,密封性变差,热风外泄;反过来又加剧整个沙封槽变形脱焊,导致密封槽内的细沙被热风吹走,大量高温热风和部分热球挤进沙封槽,进而造成环冷机固定耐火材料支撑钢板变形。又因为环冷机回转体固定耐火砖上部设计为悬臂,其固定效果差(见图2);加之热胀冷缩易引起耐火材料开裂,稍受外力刮碰便可能折断、脱落。失去耐火材料的保护后,环冷机的固定侧板(Q235钢板)就会被高温热气烧红氧化,卡阻回转体,最终被迫停产维修。由此引起的停机检修每月都要进行,且维修工作量很大,严重制约了生产。

3环冷机密封的改造

为了解决上述问题,我厂于20076月和8 分别对150 m268 m2环冷机密封槽进行了改造。将密封介质由细沙换成水,同时,密封槽用68钢板重新制作(见图3)。在水封槽背离耐火材料的一侧用10#槽钢加固,防止水槽胀裂,特别是在接缝处。此外,还为水封槽设置了自动补水装置,24小时不停地给水槽补充水。水量大小由阀门调节,使槽内水位始终保持在水槽高度的34左右。水槽上每隔6m左右设一个排水孔,方便检修时排出污水,清理污泥。考虑到环冷机卸料区扬尘较大,故在卸料口处增设了直径400mm的除尘管和挡灰装置,大大减少了灰尘进入水槽。

特别要强调的是,在正常生产过程中,环冷机应始终保持在负压状态下运行,以防高温热风外窜,烧坏密封槽。

4 改造效果

1、表2列出了柳钢球团环冷机密封装置改造前后的部分生产数据。改造前后比较,设备故障停机时间减少,维修费用降低,设备作业率大幅度提高,工作环境改善。

改造后使用至今,环冷机密封、冷却效果良好,周边环境得到了彻底改善。由于使用密封介质—一水的散热、传热性能好,在生产中虽然环冷机各段温度交替变化,但整个水封槽都处于相对较低的工作温度,密封槽再也没有出现变形、脱焊、卡阻等现象。由于改造时较好地解决了灰尘进入水封槽沉积的问题,水质清澈,槽中水温基本保持在5060左右,改造后生产一直稳定。

5

1)球团环冷机回转体工况温度变化大(1001000),使用沙密封的散热效果差,容易造成密封装置变形。

2)改用水作为密封介质,其传热、散热充分,能使密封装置保持在低温工况下运行,有助于设备运行稳定。

3)水密封装置的密封性好,能有效避免热风外窜,防止粉尘外泄。

4)使用水封必须解决灰尘在水封槽内沉淀的问题,避免因灰尘沉淀过多,造成水封槽阻滞、缺水、烧坏。

5)我厂球团环冷机水封已获得国家专利,可供同类型生产厂参考使用。

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