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中频炉试制耐热钢的脱硫工艺

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中频炉的一步到位脱硫工艺鲜见于介绍,本文介绍利用LF极细颗粒的除尘灰,配加部分的电石,加在中频炉炉底,进行脱硫的工艺

中频炉脱硫试验报告

一、试验目的:

根据中频炉的冶炼特点,配置合理的渣料配比,通过顶、底复合渣还原处理;出钢时进行渣洗;钢包吹氩真空处理等手段,使中频炉冶炼的钢水中[O][S]及其他夹杂物,得到有效地去除,达到所炼钢种目标要求。

1.耐热蓖板钢的牌号:ZG35Cr24Ni7SiN

1.1成分 ( % )

C         Mn       Si       Cr        Ni        Mo      

0.30-0.40    0.8-1.5    1.3-2.0    23-25.5   7.0-8.5      ---

N            P         S

 0.20-0.28    0.04     0.03

1.2力学性能

抗拉强度:540MPa  屈服(0.2%:≥340 MPa 延伸: 12%

1.3 这是一种比较低成本的耐热钢,实际生产中的成分控制范围是比较窄的,对有害元素的要求是越低越好,以内地企业的产品为例, P0.013%,S0.0069%,远低于标准,其它成分则没有特殊的要求。显然脱氧、硫、去夹杂是冶炼这个钢的重点。蓖板的工作温度从常温到900度左右,主要损坏形式是氧化和磨损。实验的目的主要是提高耐热蓖板钢的高温抗氧化能力。

2.试验钢种为高锰钢,常规成分为:

C  0.9-1.4%  S i 0.3-0.8%  Mn 11-14%  P 0.06%  S0.04%

3.实验目的主要是使耐热蓖板钢硫含量达到小数点后双零以下,也就是0.010%以下。

4.对比样品的硫含量数据:

      成分   C         S

     样一   3.00%    0.0057%

     样二   2.30%    0.0044%

     样三   2.30%    0.0044%

二、原定试验渣料配比

根据中频炉的工艺特点,制定了初步的渣料配比。原定渣料配比中,“一次加入量”为底渣加入,装料前加在炉子底部。“二次加入量”为顶渣加入,“三次加入量”为出钢前加入钢包,进行出钢时钢流在钢包内的混冲渣洗。

下表为渣料配比表:

 

三、试验过程描述

试验前原定方案为在炉内加入第一、第二次渣料,第三次渣料为加入钢包内进行钢流冲渣渣洗,后吹氩1.5分钟、静置、开浇。但现场实际操作时,考虑到钢包为冷包,害怕钢水温降大,造成钢水冻包、结包底,且钢包为混用,其他对磷、硫含量要求不高的钢种(硫含量大于0.06%以上)也用同一个钢包,对试验数据干扰很大,所以临时做了改变,三批渣料均在炉内加入,重点试验过程脱硫率。试验炉型为0.5吨中频炉,碱性镁砂打结炉衬,现场无测温设备,炼钢工现场目测估温,由于炼钢工经验良莠不齐,估温偏差大,且温降控制不好,影响了试验的效果,这也是本次试验的一个小缺憾,以后成规模生产低硫钢时,一定要有测温手段。

l 第一炉冶炼情况

第一炉为打结后使用第六炉。201444日下午1510分开始装料试验。装料前按配方一、一次加入底渣,装入废钢为轧钢的切头、切尾,视废钢熔化情况,逐渐加入,至1717分加入的废钢全部熔化,总计加入量约450kg左右,渣层覆盖、熔化良好,渣层随温度升高自然熔化,至1725分左右,取渣样、钢样后,使用除渣剂除渣,待渣层扒除干净后在钢液面上加入二次渣料。

一批渣渣样

二次渣料加入前,在渣料中增加拌入碎硅铁约200克左右,二次渣料为一次性覆盖加在钢液面上,利用钢液升温自然熔化、反应,试验过程中,渣层熔化时间较长,渣层较粘稠,后期随温度升高,渣层化开后,持续时间5-8分钟,开始取渣样、钢样后1750分扒渣。

二批渣渣样

第三批渣料加入前,在渣料里又多加约200克碎硅铁,渣料加入后,随温度升高,熔化较好。1800左右吹氩,吹氩后取渣样、钢样,随后扒渣出钢,结束试验。

三批渣渣样

 

l 第二炉冶炼情况

第二炉加入渣料按配方二试验,试验时紧接第一炉,热炉子装料试验。底渣加入前,炉底垫加约0.5kg硅铁,随后加入底渣,1810开始废钢装料试验。1920左右加够化清,最大功率送电,融化渣全程泡沫化程度较好,化渣情况优于第一炉,735分取样、扒渣。

一批渣渣样

738分加入第二批渣料(其中补加碎硅铁约500kg),渣层随温度升高自然融化。750分取样、扒渣。

二批渣渣样

752分加入第三批渣料(其中补加碎硅铁约500kg)。三批渣料融化效果较差,原因除渣系的配比问题外,可能与二批渣扒渣时捕渣剂未清除干净也有关系。801分吹氩、取样、扒渣,吹氩后渣子粘稠、返干更厉害。

三批渣样

l 第三炉冶炼情况

201447日,进行了第三炉试验,试验时对原配方一做了适当的调整,在底渣中多加了1kg的石灰、0.5kg的电石。1135分开始装料冶炼,1322分废钢装料结束,装入量为450kg左右,开始大功率提温融化。温度升起后。渣况较为粘稠,期间加入一定量的萤石调渣,1355取样、扒渣。

一批渣样

1400加入二批渣料,在升温化渣过程中,加入一定量的萤石帮助化渣,1415分取样、扒渣。

二批渣样

1418分加入三批渣料,三批渣料中补加0.5kg镁粉,1kg脱硫渣,0.5kg碱。三批渣料融化较好,泡沫松散,流动性好。

三批渣样

此炉由于化渣过程中渣子较为粘稠,萤石用量较大,总计约8-10kg,炉衬耐材渣层侵蚀较为严重。

l 第四炉冶炼情况

紧接上炉冶炼1525开始加入底渣,装料冶炼。此炉按配方二试验,底渣中补加1kg石灰,0.5kg萤石。1630加够,由于第三炉渣线侵蚀严重,此炉装入量略减,装入量约400kg。大功率提温化渣,1655分取样、扒渣。

一批渣样

1659分在钢液面上加入二批渣料(二批渣料将白灰去掉,加入1.5kg石灰、1kg镁粉、1kg电石、1kg脱硫渣),大功率提温化渣,期间加强渣层的搅拌,并以适量的萤石、石灰、电石粉调渣。二批渣反应效果良好,渣层松散、泡沫渣流动性较好,1735分取样、扒渣。

二批渣样

1737分加入三批渣料,三批渣料未用原配方,改为加入4kg脱硫粉、1kg镁粉、0.5kg碱。大功率提温化渣,成渣效果较好,渣层流动性、泡沫化程度较好。547分取渣样,550分吹氩,555分取钢样。

     

三批渣吹氩前                                  三批渣吹氩后

l 第五炉冶炼情况

    2014411日,试验时,在前四炉的基础上对渣料进行了调整,图示为第五炉(配比3)、第六炉(配比4)渣料配比:

 

图示阴影部分为冶炼时进行调渣使用的渣料,用量根据实际冶炼时熔渣融化的程度酌情予以添加。

第五炉、第六炉试验时,由于渣样被水浸湿,已变性(电石渣,遇水粉化,产生大量气泡,有浓烈乙炔气味),未保存,但两炉钢渣况总体与第四炉类似。

第五炉试验按配比3加入渣料,冶炼前炉子为冷炉子,且渣线进行了培补,此炉1130分加入底渣,加纯钙线2kg后开始加入废钢,且边加废钢,边洪炉,纯钙线随废钢温度的升高,熔化前既有部分烧失,氧化燃烧明显。1315废钢加够且表面熔化完,开始提温还原。废钢加入量约450kg。一批渣熔化较好,边升温边调渣,至1335分扒渣、取样。一批渣扒净后增C3kg

1339分分批加入二批渣料,二批渣料低温下化渣困难(冷炉子温降大),持续时间较长,期间以少量萤石和电石调渣,由于担心炉衬侵蚀严重,此批渣料萤石用量较少,不足0.5kg。大功率送电提温,温度升起后化渣较好。1420分测温取样时渣层返干,钢水裸露。二批渣料除净后,加入纯钙线约50cm

1425分加入三批渣料,视化渣情况分批加入,三批渣料由于加大了萤石和电石调渣的量,化渣效果较好,取样前渣子流动性很好,取渣样倒在钢板上,自然铺展,冷凝后厚度约0.5cm1450取样、吹氩、扒渣。

l 第六炉冶炼情况

第六炉1555分开始冶炼,加底渣,加纯钙线。由于是刚出完钢的热炉子,加第一块废钢时,底渣中钝化镁粉和硅钙线燃烧放热明显,有轻微喷爆,扬尘严重。废钢1705分加够,开始提温、化渣。随温度升高,视化渣情况,补加部分白灰、除尘灰和脱硫剂调渣,渣层熔化较好,1728分取样、扒渣。

1731分加二批渣料,分批加入,期间视熔化情况酌情以萤石、电石、白灰和脱硫渣予以调渣,化渣情况良好。1755扒渣、取样,加三批渣料前增碳0.5kg

1758分加三批渣料,分批加入,调渣情况与二批渣类似。1820分取样、吹氩、扒渣。

 

四、过程分析

1、试验炉次成分汇总表如下:

 

2、试验炉次成分走势图如下:

根据总体试验炉次成分走势可看出,本次试验通过渣料配比的调整,冶炼方法的改进,脱硫率逐渐提高,尤其是底渣改进后,脱硫率的提高。

3、底渣中钝化镁粉加入量与硫含量的关系如图:

4、底渣中钝化镁粉加入量与硫含量的走势图如下:

根据底渣中钝化镁粉加入量与硫含量的变化走势可以看出,随着底渣中钝化镁粉用量的加大,脱硫率明显提高。由此可见,钝化镁粉加入底渣的作用优于顶渣,且加入量不宜过少,以底渣含量的10-15%为宜,少了底渣脱硫率低,增大了顶渣脱硫的压力;量大了反应太剧烈,有爆喷伤人的危险。

5、在试验到第五炉时,对三批渣料的量做了增加。由原来3kg增至5kg,脱硫的量明显比其他炉次大,由0.017%降到了0.013%。分析认为,三批渣料的增加,使渣中Ls的量增大,明显有利于脱硫。

6、第五炉二批渣料扒渣后,在钢水裸露的情况下,刺入纯钙线约50cm,由于未加盖直接刺入,钢水反应剧烈,有小喷溅。纯钙线的刺入,应该强化了脱硫的效果。

五、试验结果

本次试验由于受条件所限,未能完全按设想的试验过程进行,现场做了适当的变通,仅试验了炉子冶炼过程的脱硫情况。不过根据实验的过程分析,按现有的条件,在中频炉上将硫脱至0.010%一下,甚至更低是完全可以做到的。在以后的规模化生产中,现有的工艺装备需做一些小的改动,譬如加盖、在炉底装透气转等。现场必须要有测温装置,以便精确控温。渣料的加入方式和调渣手段也可以简化,以利于炉前工的掌握和操作。冶炼耐热篦条钢等对磷硫含量要求高的钢种时,必须钢包专用,只用于篦条钢的生产,以便倒炉渣洗时达到渣洗的效果。

根据试验效果来看一下几点很关键:

1、    以精炼炉除尘灰为基料的底渣配比由于以白灰(精炼炉白渣)为基料的底渣。

2、    底渣的配比一定要保证足够的碱度,也就是石灰或钝化石灰的量不能太少,加入的量参照渣系配比3。

3、    钝化镁粉用于中频炉任然有很强的脱硫作用,以底渣含量的10-15%为宜,少了底渣脱硫率低,增大了顶渣脱硫的压力;量大了反应太剧烈,有爆喷伤人的危险。

4、    调渣过程方法很多,不一定完全依赖萤石,否则炉衬侵蚀非常厉害,实际上根据试验经验,白灰、脱硫渣、电石都有很好的调渣作用。

5、    试验发现中频炉冶炼过程温度波动很大,控制不好,严重影响脱硫反应,实际上单纯镁砂的熔点高达2800度以上,镁砂打结的炉衬完全能够耐受1700度以上的高温,所配脱硫渣系的熔点远小于1700度,因此,脱硫化渣时必须大功率送电,使钢水的温度始终保持在最佳脱硫温度状态。

6、    钢水冶炼过程中,还原渣的黏度严重影响脱硫的效果,试验表明,液化程度好,流动性好,渣中无固熔质点,渣中的有效成分才能充分参与渣钢界面之间的反应,有利于脱硫。

7、    成渣过程,脱硫渣保持的时间也与脱硫效率有很大关系,流动性良好的还原渣,在中频炉中至少要保持8-10分钟以上,试验可见中频炉的磁滞搅拌作用远非想象的那么好。

8、    还原渣形成后可人为的加强搅拌,加速脱硫反应的进行。

9、    还原过程,在钢水液面加盖,将有利于还原气氛的保持,有利于脱硫反应的进行。

 

 

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关键字:中频炉,脱硫