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改变脱硫渣组成提高钢水脱硫能力

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日本川崎制铁水岛厂的二炼钢,采用钢包炉(LF)实施钢水脱硫工艺。脱硫渣的组成,原来是参考利用多元相图和脱硫渣指标的Mannesmann指数确定的,但是,由于利用热力学的计算软件(ChemSage),有可…

日本川崎制铁水岛厂的二炼钢,采用钢包炉(LF)实施钢水脱硫工艺。脱硫渣的组成,原来是参考利用多元相图和脱硫渣指标的Mannesmann指数确定的,但是,由于利用热力学的计算软件(ChemSage),有可能容易预测多元系渣的析出晶相及液相组成。因此,这次使用该软件来设计适合在LF中进行脱硫处理的渣组成,以谋求提高钢水的脱硫处理能力。

  为了在限定的处理时间内提高脱硫能力,要求脱硫渣不仅具有充分的脱硫能力,而且还应是容易渣化的低熔点渣。为了降低高碱度CaO系渣的熔点,添加能与CaO生成低熔点中间化合物的Al2O3是有效的。由Chemsage计算得出的结果表明:渣的脱硫能力随Al2O3浓度的增加而降低,但是由于渣的液相率大幅度增加,导致液相渣的脱硫量也增大。

  在上述计算结果的基础上,对铝镇静钢进行了工业试验。为抑制钢包耐火材料的熔损,在脱硫渣中添加MgO成分,在维持渣中MgO达过饱和状态的范围内,提高渣中的Al2O3浓度。在LF开始处理后25min测出脱硫率达50%,比原来的37%高。吹气搅拌对脱硫效率直接的影响不大,但可使渣中Al2O3浓度由21%上升到30%,从而导致LF处理中脱硫效率比以前高。若视脱硫反应是一次反应,那脱硫反应速度常数KS(=ln(SO/S)/t,t为处理时间)达原来的114倍。而且,处理铝镇静钢时的脱硫效率波动也得到改善,从而可能实现稳定的脱硫处理。

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关键字:改变 脱硫 组成