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攀钢三号高炉降焦比实践

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摘要 对攀钢三号高炉降低焦比过程的经验进行了总结,认为不断优化炉料结构,改善原、燃料质量,提 高风温,增大矿石批重能大幅度降低焦比。 关键词 焦比 煤气利用 利用系数…

 摘要  对攀三号高炉降低焦比过的经验进行总结,认为不优化炉料结,改善原、燃质量,提 高风温,增大矿石批重能大幅度降低焦比。

关键词   焦比  煤气利用  利用系数

1.引言

攀钢三号高炉是一座容积 1200m3 的钟式炉顶高炉,在钒钛磁铁矿冶炼进程中长时间保 持稳定、顺行,实现了稳产、高产的目标,取得了较好的技术经济指标。2008 年更是攀钢 三号高炉强化冶炼的一年,全年高炉利用系数高达 2.640 t/(m3.d),取得了历史最好水平。 其中 2008 3 月份,攀钢三号高炉更是打破了炼铁厂历史记录,高炉月利用系数达到了2.745 t/(m3.d),取得了辉煌的成绩。攀钢三号高炉 2008 年主要技术指标见表1

从表 1 中我们既可以看到攀钢三号高炉较高的利用系数,同时也不能忽视它相对较高的燃料比,特别是 2008 79 月份,焦比高至 480kg/t,综合燃料比达到了 587 kg/t。冶炼强度 高,能耗也高,生产成本不低。在金融危机的今天,成本是关系到钢铁企业能否生存的关键,2009 年是钢铁市场的“寒冬”,降成本工作就显得尤为重要,降焦比、提高煤比、降低铁损 更是降成本工作的重中之重。

2.降焦比的措施

2.1 精料

2.1.1 烧结矿原料及质量 攀钢烧结矿生产原料主要有自产钒钛磁铁矿、进口矿及国内普通粉矿等含铁原料,其化学成分见表 2

2     攀钢部分原、燃料主要化学成分/%

 

 

TFe

FeO

SiO2

CaO

Al2O3

MgO

V2O5

TiO2

P

S

攀精矿

54.46

32.55

3.63

1.2

3.81

2.85

0.549

12.78

0.012

0.731

 

61.83

0.772

3.69

< 0.1

2.48

< 0.1

< 0.1

0.155

0.095

0.034

混匀粉

57.7

20.33

6.97

2.7

1.38

2.11

< 0.1

0.578

0.071

0.766

筛加粉

47.5

1.93

20.08

1.31

4.49

0.803

0.102

1.46

0.082

0.046

高褐粉

55.5

<0.5

3.94

2.02

0.749

2.6

< 0.1

< 0.1

0.018

0.079

中褐粉

47.42

3.67

17.73

0.27

3.97

0.346

< 0.1

0.283

0.08

0.038

瓦斯灰

35.88

14.60

6.77

7.33

3.48

4.25

0.318

5.29

0.037

0.253

钢渣

18.63

6.00

10.28

36.80

4.26

3.11

2.370

1.50

0.230

0.265

转炉污泥

53.10

61.94

2.80

8.67

<0.50

 

 

 

0.090

 

由表 2 可见,攀钢使用的烧结原料大致分为四种:

①攀钢矿业公司自产的钒钛铁精矿,简称攀精矿,TFe 品位 54%-200 目粒级 60%,配比 5053%,具有 TFe 低,FeO TiO2Al2O3S 含量高等特点;

②云南、会理、会东地区等中小型矿山采购的普通粉矿(国高粉、筛加粉、中褐粉等),TFe品位 5058%,粉矿粒度≤8mm,平均粒径 3mm,配比 1516%

③从澳大利亚、印度进口的高品位粉矿,年用量 80 万吨,TFe 品位 62%以上,粒度组成较好, 配比 1015%

④攀钢自产的三废物料如瓦斯灰、钢渣、转炉污泥等,配比 24% 据以上含铁原料生产的钒钛烧结矿,其质量与普通烧结矿有明显的区别:①TFe 品位低,只有 48.5%左右,比普通烧结矿低 68 个百分点;②转鼓强度差,70%左右,而普通烧结矿的转鼓强度一般在 75%以上;③还原粉化率高,一般在 4565%,比普通烧结矿高 2030%

2.1.2 入炉原料质量的改善 针对攀钢用烧结矿的特点,为了实现降焦比的目的,必须提高入炉矿石的品位,将球团矿的配比提高到 2830%,进一步提高烧结矿的 TFe 含量,稳定 FeO 含量在 8%左右,保证烧结矿的强度。表 3 2009 13 月份烧结矿的品位和转鼓情况。
                                            表 3

 

项目

2009.1

2009.2

2009.3(上旬)

烧结矿的品位(%)

48.72

48.71

48.74

烧结矿的转鼓(%)

70.36

70.45

70.41

由于三号高炉原料转运路程最长,烧结矿又易粉化,所以必须控制烧结矿槽存在 400500t 左右,保证矿石及时入炉。沟下要加强过筛,保证烧结矿的粒级均匀、稳定,降低<5mm 的粉末含量以改善料柱透气性。

2.2 改善焦炭质量 焦炭在高炉内的骨架作用是无法替代的,要降低焦比,则对焦炭质量提出了更严格的要求。但是基于成本的考虑,三号高炉用的焦炭配合煤变化大,焦炭指标不是很理想,经过不断的调整,几项主要指标逐渐好转,焦炭灰分逐渐下降,但是 M10 一直偏高,2009 13 月份的焦炭指标见表 4

4  攀钢三号高炉焦炭主指标

 

时间

灰分 %

挥发份 %

M40 %

M10 %

CRI %

CSR %

2009.1

12.59

1.18

78.15

8.40

36.39

54.02

2009.2

12.49

1.19

78.02

8.75

37.40

52.83

2009.3()

12.29

1.18

77.56

8.49

37.08

53.38

2.3 优化高炉操作调剂

⑴物料结构的优化,三号高炉经过长期的摸索,物料结构已趋稳定,把烧结矿碱度提高 2.40 左右,再配加 2830%的酸性球团矿,另加 45%的块矿(攀钢主要用海南矿、会理矿、风云矿),取得了较好的技术经济指标。

⑵上、中、下部调剂的优化,钟式炉顶高炉上部调剂手段少,三号高炉用的主打料制是1OCOC+1COCO+2OOOCCC,51°×7 2OCOC+1COCO+2OOOCCC,60°×6,料线 2.7m。球 团矿配比增加后,利用球团矿滚动性能好易滚向中心的特点,把矿石批重加到 21.3t,既加重边缘又加重中心,改善了煤气利用。下部调剂中风口面积 0.264m2保持不变,加大风量吹透中心,活跃炉缸。发挥热风炉的潜力,把风温用到 1220,为降焦比打下了坚实的基础。 中部调剂主要是监测炉缸到炉身下部的冷却壁水温差变化情况,针对钒钛磁铁矿冶炼渣皮经常脱落的现象,通过及时调整冷却水压来稳定操作炉型。

⑶炉前强化,由于钒钛磁铁矿冶炼有炉渣稠化的现象,渣铁能否及时排放往往成为操作的限制性环节,所以不断优化炉前管理对降焦比至关重要。炉前管理立足于两个方面,一是 稳定铁口,二是加快出铁的节奏。炉前立足一个“抢”字,及时按料批出净渣铁。

 

3.取得的效果

通过一系列措施的实施,攀钢三号高炉降焦比工作取得了明显的效果,焦比从 2008 最高的 488 kg/t 降到 2009 2 月份的 434 kg/t,为企业的降本增效做出了巨大的贡献。

5 是攀钢三号高炉 2009 13 月份的主要经济技术指标。

4.结论

⑴降焦比,精料是基础,提高焦炭质量是关键;

⑵在顺行的基础上,扩大矿石批重能改善煤气利用,增加球团矿配比不仅能增加综合铁 份,而且由于球团矿易滚向中心,接受大风量,活跃炉缸;

⑶发挥热风炉潜力,提高风温操作能显著降低焦比;

⑷合理的炉料结构是高炉取得较好经济技术指标的关键。

参考文献

  付卫国,高炉强化冶炼,攀钢技术,2006615

  其他数据均来自攀钢炼铁厂生产日报表


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