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迁钢2号高炉全开风口送风生产实践

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迁钢2号高炉全开风口送风生产实践

迁钢2号高炉全开风口送风生产实践
万雷,王显军,贾国利
(迁钢炼铁分厂)
摘要:计划检修是高炉生产中遇到的重点工作,能否安全停、送风关系到月乃至全年指标的完成。有些高炉因为没有处理好,导致炉况失常。迁钢2#高炉08年检修恢复取消了堵风口送风,采取了全开风口送风方式,实现了快速复风。
关键词:高炉 检修 全开风口 顺稳
1、前言:
       迁钢2号高炉设计炉容2650m3,年设计生产能力230万t,风温1250℃。采用了全静叶可调轴流风机、全干法布袋煤气除尘系统、TRT压差发电、(荷兰)煤粉并罐喷吹系统、空气预热等新技术;冷却系统采用软水密闭循环系统和丁业净化水路循环系统;风口选用法国大型风口组合砖。
        高炉每年都有5至6次的计划检修,检修后的恢复是否顺利直接影响到高炉的顺行及指标的完成情况,要想保持高炉长期顺稳,每次检修安全停、送风都非常重要,迁钢炼铁分厂通过不断的探索,08年迁钢二高炉24小时以内检修全部采用了全开风口送风,取得了一定的成效。
2、迁钢二高炉顺行状况
        2007年1月4日开炉投产,高炉顺利开炉达产,4天即实现2.02的利用系数。开炉后第三个月就打出了300kg/t以下的焦比,在重负荷下长期保持顺稳至今。07年及08年生产经济技术指标如下:
 

进入08年以后,焦比一直保持在300kgt以下(不含11月中修),具体焦比、煤比、月负荷指标如下图:

        迁钢2号高炉的煤气调整本着打开中心、稳定边缘的方针,2008年迁钢炼铁分厂的技术人员通过不断的探索,装料制度实现了矿焦同角平坦式布料,高炉的稳定性明显增强,使得高炉长期在重负荷、大喷吹、高富氧、高冶强的情况下保持稳定,在正常生产中,迁钢2号高炉从投产到现在没有发生过悬料、塌料及管道事故,2008年无计划休风率仅为0.045%,年平均负荷达到5.53。
3、2008年检修情况
        迁钢2号高炉2008年共进行了4次24小时以内的检修,分别为:
         ①、1月24日的10小时检修(7:40~17:40)
         ②、4月1日的24小时检修(7:50~2日7:50)
         ③、6月25日的12小时检修(7:35~19:12)
         ④、9月8日的14小时检修(7:45~21:45)
         这4次检修后恢复都采取了全开风口送风。全开风口送风的好处:①消除了堵风口送风造成的风口间的死区,提高了炉内渣铁渗透性,加强了炉缸环流,有利于活跃炉缸。②各风口进风均匀,炉内料柱下降均匀顺畅,有利于边缘煤气的稳定,迁钢2号高炉是中心开的煤气,边缘煤气的稳定尤为重要。③高炉易于接受风量,能够尽快达到全风,利用高风温可为炉内带入更多的热量,而且;能够尽早喷煤。④加风过程中不会冈为风速、动能过大损坏风口。⑤加快了恢复负荷的速度,减轻了停风前大退负荷煤气利用率变筹对高炉的影响,同时也降低了消耗,提高了经济指标。
         全开风口送风虽然有利于高炉快速恢复,但也有很大的风险,一旦检修后恢复不顺利,会造成二次停风甚至炉况失常,反而延长了恢复进度,造成产量和指标的损失。全开风口送风必须要做到爵一次脚顷利恢复,要想达到这个目的,检修停风前高炉必须要有稳定顺行的局面,有充足的热度,能够安全的停风是基础。
4、停风前操作
        高炉检修前要进行全面考虑,对检修前高炉的顺行状况、负荷轻重及外围条件进行分析,根据当时的实际情况确定加停风料及加停风料时间,停风前炉况必须要达到较为理想的状态,否则就要早退或多退负荷。高炉检修前顺行状况的标准是:炉温合适、风量4600-4700m3/min,风压≯3.65kg/m2,透气性指数>2800、料尺工作正常、煤气流稳定。
4月1日4次检修前一天的主要技术参数如下:
       迁钢2号高炉这4次检修前的技术参数都控制在合理的范围,炉况都非常稳定,给检修后的顺利恢复创造了有利条件。
       停风前退负荷加停风料如下
       4月1日24小时检修退至最后一步负荷后附加焦是5批以后附加一批焦,隔5批再附加一批焦炭,隔5批再附加半批焦炭,隔5批再附加半批焦炭,共附加3批焦炭。其它3次检修都是退至最后一步负荷后附加焦是5批以后附加一批焦,隔5批再附加半批焦炭,隔5批再附加半批焦炭,共附加2批焦炭。控制合理的加停风料时间,确保风停下来后,轻料下达至炉缸上沿或炉腹位置。
       1月24日的12小时检修前炉况表现非常好,负荷由5.61直接退至5.0,矿批由64.5吨直接退至60吨;4月1日的24小时检修之前考虑到负荷较重而且停风时间长,采取了提前一天分两步退负荷的措施;6月25日的12小时检修正处在雨季生产中,外围原燃料条件不稳定,采取了提前两天分三步退负荷的措施。6月23日提前对装料制度进行了调整,把焦炭最大角39°的2圈改为3圈,适当照顾边缘煤气,使高炉更易于接受风量;9月8日的16小时检修受制粉二号磨30小时检修影响,送风后14小时煤量不足,负荷退的多5.59—4.69,为了稳定煤气流采取了提前一天分三步退负荷的措施。
      这4次检修风停下来后,轻料已下达至炉腹位置,有利于送风后的恢复,对送风后的炉温有了一定的保证。停风前要求工长控制好上限风量,保持合理的压差及冶炼强度,防止大退负荷后煤气流不稳,炉温大幅波动,造成停风灌渣。我们根据当时的炉况表现及外围条件的变化,采取了上述措施稳定了煤气,达到了安全停风的目的。
5、送风操作
       要求送风后,关放风阀风压≯0.5kg/cm2,外围正常后,全关放风阀,加风第一步≯1.5 kg,/cm2。若料线下超则严禁加风并抓紧赶料线。当料线赶至3.0m时,方可加风。每次加风间隔术半小时,前期压差≯1.2kg/cm2。由于停风后的负荷依然很重,送风后待料尺能够自由活动及风压≯2.0kg/cm2后,及时喷吹煤粉,同时用好风温,随着风量的不断加大逐步提高压差。风量达到4000m3/min以上、压量关系平稳、炉温合适,考虑加负荷。第一步加负荷主要以扩矿批为主,让风量与矿批相匹配,目的是稳定煤气流以获得合理的煤气利用率,使得炉温易于控制。第一步加负荷情况如下表:

 
      恢复进度:
      1月24日的12小时检修送风后1小时40分钟给煤,3小时50分钟加第一步负荷5.0-5.3,7小时达到全风,10小时30分钟用富氧,15小时恢复到检修前的负荷5.58,送风后第一次铁炉温0.54%,物理热1480℃。到1月26日负荷逐步加到了5.81。
      4月1日的24小时检修送风后3小时20分钟给煤,3小时10分钟加第一步负荷5.0-5.3,6小时达到全风,8小时15分钟用富氧,14小时恢复到检修前的负荷5.47,送风后第一次铁炉温0.44%,物理热1492℃。到4月4日负荷逐步加到了5.71。
      6月25日的12小时检修送风后1小时18分钟给煤,2小时48分钟加第一步负荷5.04-5.24,5小时达到全风,5小时18分钟用富氧,11小时恢复到检修前的负荷5.50,送风后第一次铁炉温0.38%,物理热1485℃。
       9月8日的16小时检修送风后2小时45分钟给煤,4小时35分钟加第一步负荷4.69-4.96,4小时达到全风,8小时40分钟用富氧,10小时恢复到检修前的负荷5.28,送风后第一次铁炉温0.37%,物理热1460℃。到9月12日负荷逐步加到了5.60。
       同以往堵个别风口送风有明显的进步,堵个别风口送风高炉表现即使能够快速恢复,但担心风速、动能过大易损坏风口,加风也要等到出铁见渣捅开风口后进行,拖延了加风时间,正常情况下达到全风需要10一12小时,需要2—3大的时间才能够恢复到检修前的负荷。这4次检修中最快达到全风只用了4个小时,最长也只用了7个小时,恢复到检修前的负荷最快只用了10个小时,最长也只用了15个小时,而且炉况表现良好,在之后的几天继续在加负荷,负荷共至超过检修前的水平。2008年24小时以内的4次检修停复风都非常顺利,总结出24小时以内的检修停风前负荷退至5.0、矿批退至60吨或61吨较为合适,采取了全开风口送风的方式,加快了恢复全风及加负荷的速度。
6、结语
     ①全开风口送风适合于24小时以内的检修恢复。
     ②采取全开风口送风必须要做到一次性顺利恢复,高炉停风前炉况必须保证要有良好的顺行状态,顺行状态不理想要提前进行调整,能够顺利停风是全开风口送风的前提。
     ③检修后恢复采取全开风口送风加第一步负荷以扩矿批为主,使得风量与矿批相匹配,稳定煤气流。
     ④检修后恢复采取全开风口送风高炉易于接受风量,能够尽早的恢复全风及负荷,降低了消耗,据高了经济指标。
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关键字:高炉 全开 风口