太钢3#高炉强化冶炼实践
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白俊义 曹建华 摘 要 针对原燃料条件较差的情况,通过采取合理的上下部调剂手段,利用高风温、高顶压、富氧大喷吹等强化 措施,在保证高炉稳定顺行的基础上,使高炉获得…
白俊义 曹建华
摘 要 针对原燃料条件较差的情况,通过采取合理的上下部调剂手段,利用高风温、高顶压、富氧大喷吹等强化 措施,在保证高炉稳定顺行的基础上,使高炉获得较好的经 济技术指标。
关键字 强化冶炼 调剂手段
一 引言
表 1 3#高炉近期部分经济技术指标
|
2009---01 |
2009--02 |
2009--03 |
2009--04 |
2009--05 |
利用系数 t /(m3·d) |
2.476 |
2.738 |
2.723 |
2.573 |
2.735 |
焦比 kg /t |
291 |
287 |
287 |
284 |
283 |
煤比 kg /t |
194 |
190 |
190 |
188 |
186 |
焦丁比 kg /t |
20 |
30 |
33 |
30 |
32 |
休风率 % |
2.68 |
0 |
0 |
4.02 |
0 |
〔Si〕 % |
0.44 |
0.49 |
0.47 |
0.48 |
0.50 |
炉渣碱度 |
1.12 |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
CO2/ CO+CO2 |
51.53 |
50.63 |
50.12 |
50.72 |
50.36 |
二 强化冶炼的措施
1 加强原燃料的筛分管理
3#高炉原燃料条件相对较差。炉料组成由本厂烧结矿配加酸性球团矿和进口块矿。烧结矿以一烧结为主,原料紧张时配用二烧和三烧,有时还要配加落地旧烧结矿(矿石分析附表 2),并且频繁变料(有时一个班能变三次之多)。燃料为0~15%自产焦+45%中块焦+40~55%外购焦,外购焦水分高且不稳定,强度差(附表3)。因此,加强筛分管理,减少入炉粉末,显得尤为重要。表 2 矿石分析及物理性状
项 目 品名 |
Fe |
FeO |
SiO2 |
CaO |
MgO |
S |
碱度 |
Al2O3 |
强度 |
一烧 |
57.33 |
6.75 |
5.23 |
10.05 |
1.97 |
0.017 |
1.92 |
1.42 |
71.07 |
二烧 |
58.10 |
7.14 |
5.01 |
9.64 |
1.55 |
0.012 |
1.91 |
1.29 |
73.33 |
三烧 |
58.31 |
6.37 |
4.96 |
9.69 |
1.48 |
0.015 |
1.95 |
1.31 |
77.53 |
旧烧 |
57.94 |
|
5.14 |
9.42 |
|
0.020 |
1.83 |
|
|
球团 |
63.91 |
|
7.16 |
0.42 |
|
0.010 |
|
|
|
南非 |
63.02 |
|
7.54 |
0.46 |
|
0.011 |
|
|
|
表 3 焦炭分析及强度
项目 品名 |
水份 |
灰份 |
挥发物 |
固定炭 |
全硫 |
M40 |
M10 |
自产焦 |
0.70 |
11.51 |
1.23 |
87.4 |
0.51 |
89.8 |
5.2 |
中块焦 |
0.80 |
12.37 |
1.28 |
86.51 |
0.50 |
|
|
外购焦 |
6.3-11.6 |
12.54 |
1.30 |
86.32 |
0.54 |
83.8 |
7.2 |
1)选择合适的筛网,保证筛分效果。烧结矿筛选用悬臂筛网振动筛,筛篦间隙为
2) 根据原料状况,通过控制闸门开度,保证筛料时间,使粉末充分筛下。经过测定,烧结矿的 T/H 值在 160-180t/h,焦炭在 60-80t/h 时,筛分效果较好。
3)在焦炭称量罐中安装两套中子测水装置,对焦炭水分进行连续测定,根据测定结果在下一批进行 补偿,避免因水分波动造成的燃料缺失,稳定了入炉燃料比。
4)加强对入炉原燃料的检查,检查情况及时反馈,为工长调整炉况提供信息。及时清理筛网,杜绝 因筛网堵塞造成粉末入炉。
2 上部调剂
1)矿批 :开炉初期,受冶炼条件的影响,矿批为 38t。随着炉况的稳定顺行,风量、富氧的逐 步增加,煤气量增加。通过扩大矿批来保持一定的矿焦层厚度,从而保证合理的煤气流和良好的煤 气利用。矿批逐步由 40t 增加到 43t。在日常操作中,以大矿批为基础,原燃料变差时,适当缩小 矿批调整,保证炉况顺行。
2)装料制度:通过近两年的生产实践,尤其是煤比提高后,合理抑制边缘气流,发展中心气流,既提高了煤气利用率,又能保障炉况顺行。装料制度由开炉初期的 gs1
, 料线O=3)通过对设备的运行摸索和改进,料流阀开度的精确性和稳定性得到了提高,保证了布料角度和环数的准确性。
4)提高顶压
生产实践表明,顶压提高 0.01MPa,可提高风量 3%。 3#高炉开炉初期, 受设备影响,顶压为0.18 MPa。干法除尘和TRT 投用后,顶压逐步提高至 0.22 MPa。顶压提高后,煤气在炉内停留时间延长,有利于还原反应进行,煤气利用率得到提高,焦比降低,也有利于炉况的稳定顺行。
5)焦丁混装技术
将焦炭中 10
3 下部调剂
1)风口的选择:煤比提高后,对煤气流影响较大,边缘发展而中心不易打通。开炉以来,在风口的 选择上一直坚持以Φ
表 4 3#高炉风口规格 长度
风口 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
直径 mm |
110 |
120 |
110 |
120 |
120 |
110 |
110 |
120 |
110 |
110 |
110 |
110 |
120 |
风口 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
直径 mm |
110 |
120 |
110 |
120 |
120 |
110 |
110 |
120 |
110 |
120 |
110 |
110 |
120 |
2) 高风温、富氧大喷吹:随着双预热的投产和2#热风炉的大修,为高炉提供了较高的风温水平,送风温度由开炉时的
表 5 3#高炉近期操作参数
|
2009-01 |
2009-02 |
2009-03 |
2009-04 |
2009-05 |
风量 m3/min |
3401 |
3416 |
3414 |
3425 |
3440 |
风温 ℃ |
1185 |
1186 |
1185 |
1190 |
1195 |
热风压 Mpa |
0.373 |
0.375 |
0.376 |
0.375 |
0.370 |
顶压 Mpa |
0.218 |
0.220 |
0.221 |
0.219 |
0.219 |
压差 Mpa |
0.155 |
0.155 |
0.154 |
0.156 |
0.158 |
富氧率 % |
2.9 |
3.1 |
3.05 |
3.1 |
3.0 |
鼓风动能 kJ/s |
85.13 |
86.06 |
85.75 |
88.69 |
89.63 |
理论燃烧温度 ℃ |
2164 |
2140 |
2140 |
2143 |
2122 |
3)控制合理的热制度和造渣制度合理稳定的热制度和造渣制度对炉况的稳定顺行十分重要。在热制度的选择上,要求[Si]控制在0.45±0.05%,铁水温度﹥
4)降低休风率 休风是影响高炉经济指标的重要因素之一。减少非计划的设备休风率和工艺休风率,是保证高炉获得较好效益的手段。通过制定科学的设备点检制度,加强设备的点检和管理责任制,3#高炉的检 修周期由原来的 50 天延长到目前的 100 天。同时加强高炉的日常操作和管理,稳定基本操作制度, 保持高炉长期稳定顺行,高炉基本消除了悬料、崩料现象,实现了除定检休风外,休风率为零。
三 限制进一步强化的因素
1)渣铁排放的影响 由于高炉布局的原因,铁道道口多,配罐周期长,倒罐困难。受下道工序的影响,绝大多数炉数使用 100t 敞口罐,使得3#高炉无法实现零间隔出铁。同时铁口炮泥的强度不稳定,铁口工的操作 水平参差不齐,造成铁口工作不够稳定。当产量达到4800t 时,渣铁排放的矛盾十分突出,憋风次数 明显增多。直接影响到高炉的进一步强化。
2)原燃料的影响受公司大局以及环保的影响,3#高炉原燃料杂、质量不稳定,变料频繁,短期内得不到解决,因此如何在现有原、燃料条件下,加强管理和精细化操作是保证高炉长期稳定顺行,进一步提高高炉 经济技术指标,是我们工作的重中之重。
3)铜冷却壁及薄壁炉衬的使用铜冷却壁及薄壁炉衬在 3#高炉首次使用,对于铜冷却壁在冷却水温差、流量等方面如何控制才能 达到最佳效果经验缺失,薄壁炉衬的侵蚀状况、对操作炉型的影响等,都需要在今后的生产实践中 不断学习和总结,同时向其它兄弟先进高炉学习和共同探讨。
四 结语
1)根据高炉自身特点和原料条件,制定适合本高炉的操作方针,是保持高炉长期稳定顺行和进一步强化的基础。
2)优化高炉基本操作制度,搞好上下部调剂,在顺行的基础上,进一步提高风温和喷吹量,降低铁水硅含量,达到高产低耗的目标。
3)强化炉本体监控管理,继续探索铜冷却壁、薄炉衬结构高炉的长寿措施,实现一代炉龄的高效和长寿。
延伸阅读
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