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指标

太钢 1650m3 高炉炉役后期护炉与生产协调

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摘 要:太钢 1650m3 高炉炉役后期,炉腹、炉腰冷却壁破损加剧,炉皮烧红、开裂时有发生,炉缸温度、南北铁 口温度交替上涨。通过采取安装铜柱冷却器炉身硬质压入局部造衬、炉缸灌浆、堵…

  太钢 1650m3 高炉炉役后期腹、腰冷损加剧炉皮红、裂时有发生,炉温度南北口温度替上涨通过取安铜柱冷器炉硬质入局部造炉缸风口一系措施的抑了炉开裂和缸温的上涨并通高炉操的不摸索附以却制度调整保了炉的定顺行得了济技术标和济效

关键词: 局部造 炉缸灌 炉操

1  概述

太钢炼铁厂4#高炉第二代炉役于 2000 9 月~11月进行了扩容改造性大修,炉容由1350 m3 增加到1650 m32000 1117日点火开炉。炉底结构为:两层 800mm 半石墨炭砖(立砌),两层 400mm 刚玉陶瓷杯,炉底 40 根φ102mm 水冷管(8 8 出,5 根一组)软水冷却,设计流量 345 m3/h。高炉设有双铁口,24 个风口,其冷却壁结构形式为:从炉底到炉身共 15 层,炉缸、炉底 123 层为低铬铸铁 光面冷却壁,4 层为球磨铸铁光面冷却壁,炉腹 56 层为镶砖冷却壁,背部带有蛇形管冷却,710 为球磨铸铁镶砖冷却壁,带双层凸台水冷管,1113 层为球墨铸铁镶砖冷却壁,带单层凸台水冷管,14 层为低铬铸铁镶砖冷却壁,15 层为低铬铸铁倒扣光面冷却壁,每块冷却壁带 4 根水管,实行 115 层上下相连、一进一出的冷却方式。

4#高炉开炉三个月后,炉缸侧壁、炉底温度就出现异常,炉底中心温度:标高 5.5m6.5m7.3m分别为 1105706802001 8 月温度升高到 220710821,开始采取配加钒钛矿及 局部堵风口等措施护炉。2003 4 月,炉底中心标高 6.5m 温度升高到 932,严重危及高炉的安全生产,被迫进行高炉特护。其主要原因:炉缸炉底炭捣层导热系数偏低,炉缸热量无法导出来。2003 10 月通过采取:在炉底封板以上,水平标高+5.707m 位置第一层炭砖下沿,钻孔,安装放射状 38 根水 冷管,炉底炉基温度大幅下降,标高+5.5m+6.5m 温度分别降低了 120210250,并很快稳定下来,高炉逐步恢复各操作参数,2004 年、2005 年利用系数达到 2.2t/m3.d 以上,随着强化水平不断提高,2006 年起,高炉炉腹、炉腰冷却壁破损加剧,炉皮烧红、开裂时有发生。在此期间,炉缸温度、南北铁 口温度交替上涨,主要是采取堵风口、更换细长风口、改变出铁方式、提高冷却强度,炉腹、炉腰、炉身上部加装铜柱冷却器,配合硬质压入泥浆等措施。2008 6 23 日,北铁口左侧下方炉皮开裂, 裂缝 120mm ,后扩展到 4.4 长(炉壳厚 60mm)。截止到 2009 2 月,冷却器总损坏比例 15.77%其中 7 层损坏比例 63%8911 层比例超 30%;高炉进入炉役后期的特护阶段。

1                4#高炉第二代炉役开炉以来年技术经济指标

 

 

年份

利用系

t/m3.d

焦比

kg/t

煤比

kg/t

焦丁

kg/t

燃料

kg/t

风温

 

Si%

 

μco2

 

富氧 率%

 

休风 率%

综合

入炉 品位%

2000

11-12

1.767

452

71

14

537

1011

0.89

45.33

0.96

5.26

57.23

2001

2.111

363

122

16

501

1137

0.74

47.67

0.77

2.21

56.93

2002

2.234

353

120

17

490

1156

0.68

48.74

0.85

1.01

57.5

2003

2.131

354

120

21

495

1155

0.65

48.66

0.6

2.53

60.12

2004

2.24

341

143

22

506

1159

0.47

49.54

0.43

1.84

60.31

2005

2.284

339

140

22

501

1141

0.45

49.68

0.9

1.75

59.12

2006

2.165

362

138

22

522

1137

0.48

49.9

0.82

3

58.96

2007

2.218

355

140

20

515

1158

0.63

48.45

0.9

2.33

59.08

2008

2.149

321

149

62

532

1164

0.64

49.06

0.81

3.71

59.88


 

2、炉缸炉底温度升高采取的措施:

2003 10 月以前,4#炉炉缸炉底温度升高到 800以上时,采取配加钒钛矿护炉等常规措施。

2.1 常规方法:

2.1.1 加钒钛矿和堵风口护炉:2001 8 月,4#高炉开始配用钒钛矿护炉,并采取堵温度高部位上部 风口的措施来控制炉缸侧壁温度的升高趋势。

2.1.2 其它措施:

1、限产 2、软水冷却改为工业水,增加水冷强度;3、炉缸炉侧壁安装铜柱冷却器和新增热电偶;4 炉体灌炭质材料等。

采取以上措施后,对炉缸炉侧壁温度降低稍有一定作用,但对抑制炉底温度的升高效果不明显。

2.2、关键措施:2003 4 月,炉底中心标高 6.5m 温度升高到 932,经过分析,认定是由于炉缸炉底 炭捣层导热系数偏低,炉缸热量无法导出来。2003 10 月通过采取:在炉底封板以上,水平标高+5.707m

位置第一层炭砖下沿,钻孔,安装放射状 38 根水冷管,炉底炉基温度大幅下降,标高+5.5m+6.5m

度分别降低了 120210240。(详见下图) 

3、到 2009 2 月为止立管、勾头损坏统计:

2   勾头立管损坏统计         2009.2.22

 

 

 

 

项目

4

5

6

7

8

9

 

原 设 计

 

损 坏 数

 

损 坏 比 例

 

原 设 计

 

损 坏 数

 

损 坏 比 例

 

原 设 计

 

损 坏 数

 

损 坏 比 例

 

原 设 计

 

损 坏 数

 

损 坏 比 例

 

原 设 计

 

损 坏 数

 

损 坏 比 例

 

原 设 计

 

损 坏 数

 

损 坏 比 例

勾头

 

 

 

0

 

 

0

 

 

72

46

0.6

72

29

0.4

72

23

0.3

 

蛇形 管

 

 

 

 

36

 

0

 

0

 

36

 

1

 

0

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 


立管

144

2

0

144

1

0

144

1

0

144

10

0.1

144

10

0.1

144

7

0

 

 

 

项目

10

11

14

15

 

 

 

损 坏 总 数

 

 

原 设 计

 

损 坏 数

 

损 坏 比 例

 

原 设 计

 

损 坏 数

 

损 坏 比 例

 

原 设 计

 

损 坏 数

 

损 坏 比 例

 

原 设 计

 

损 坏 数

 

 

穿 管

 

损 坏 比 例

勾头

72

2

0

36

13

0

36

 

 

0

 

 

 

 

113

 

蛇形 管

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

1

立管

144

1

0

144

0

0

144

1

0

112

16

29

0.1

 

48

 

 

4-11 层立管损坏数

 

31

损坏的冷却器主要是勾头和立管,集中在 7891115 层冷却壁,勾头和立管损坏后采取的 主要措施:

3.1 在损坏勾头和立管处钻孔安装铜柱冷却器,并硬质压入。勾头和立管损坏后,冷却强度降低,导致煤气窜入炉壳温度升高,烧红、裂缝、烧穿。严重制约着高炉正常安全生产。2006 年,4#高炉冷 却壁立管损坏 13 根,勾头冷却壁损坏 75 块,给高炉炉本体维护带来一定的难度,尤其是东北、西北、西南 8 层和 9 层冷却壁勾头损坏处炉壳出现烧红裂缝现象,导致高炉不定期的进行休风处理炉 壳烧红和裂缝补焊,造成了休风率升高,成本升高、施工费用升高、降低了高炉的生铁产量。

3.1.1 硬质压入:是区别于普通软质压入工艺的一项高炉炉身内衬维修新技术,其原理是利用高炉休时间,用高压压浆机把硬质压入料通过管道压到高炉需要修补部位,该部位用钻机钻通,使硬质 压入料通过炉壳得以压入炉内,这时炉内的炉料起到挡板作用,硬质压入料进入炉内后在炉壳(衬)与炉料间扩展开,并粘附于炉衬上,从而起到了造衬作用,同时配合铜柱冷却器的安装,效果更佳。

3.1.2 硬质压入料的选用: 硬质压入维修取决于三方面:工艺、设备和材料。其中压入料的选用是实现维修的基础,所以要求硬质压入料除一般的耐火材料具备的性能外还具有以下特点。

⑴良好的抗氧化性。   

⑵良好的抗剥落性和抗碱性。

⑶良好的施工流动性和炉内扩展性。

⑷良好的粘接性及一定的保存期。 太钢炼铁厂主要采用北京东兴公司生产的硬质压入料。

3.1.3 压入部位:

高炉本体硬质压入部位,主要选择于炉身中、下部,冷却壁破损严重,炉壳烧红、开裂、泄漏 煤气的位置以及安装有铜柱冷却器的周围。

3.1.4 压入实施:

2005 年起,4#高炉开始实施硬质压入,05 年压入三次,共计 19 吨,06 年压入六次,共计 37吨。2007 4#高炉共安装了偏心铜柱冷却器 83 个,硬质压入 26 吨,硬质压入孔每孔压入耐火造衬 300350kg,铜柱冷却器压入孔每孔压入耐火造衬料 200250kg,通过实施后减缓了冷却壁损坏的速度,压入补衬后降低了炉壳温度,扼制了炉壳烧红、裂缝现象的发生。在炉役后期护炉工作中 起了关键作用,为了保证炉况的顺行和安全生产,每 3 个月都要进行硬质压入和安装铜柱冷却器的施工,从而有效的延长冷却壁和炉壳的使用寿命,降低高炉休风率,增产增效,确保高炉生产的稳 定顺行。

3.1.52008 4#高炉硬质压入及灌浆情况:


3   08 4#高炉硬质压及灌浆情况

 

时间

部位

压入量

点数

备注

4.14

89

7650 公斤

21

计划检修

 

旧铜柱冷却器

3200 公斤

11

 

 

新铜柱冷却器

4740 公斤

16

 

7.11

89

7210 公斤

23

计划检修

 

新铜柱冷却器

1840 公斤

7

 

 

穿管

215 公斤

5

 

 

风口大套

535 公斤

9

 

9.25

89

11490kg

29

计划检修

 

新铜柱冷却器

4150kg

13

 

 

风口大套

227 kg

8

 

12..3

89

10310 kg

31

计划检修

 

7 层铜柱冷却器

1500 kg

5

 

 

北铁口下护套

50

2

 

合计

 

53107

 

 

3.1.6 截止 2009 2 4#高炉铜柱冷却器安装数量
                            
安装铜冷却器数量

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

11

60

 

 

 

 

40

67

56

 

 

 

 

 

6

 

240

3.1.7 效果:


 

4、关键措施:风口大套下进行软质压入,有效抑制炉缸温度上涨。

2008 年以前 4#高炉采用压浆机在风口大套下压入灌浆料时,由于距离远,温度不够,风口大套下 几乎无法灌浆,起不到效果。2009 1 9 日,采用新工具北京东兴公司的新式螺杆泵:1、增加电伴热和保温层,温度高,施工时灌浆泵紧靠风口大套,距离近,热损失少;2、压浆料选用得当,灌浆前的 准备工作充分到位,先用压缩空气吹扫干净钻孔通道,再灌焦油疏通润滑,最后 18 个风口压入 CC3B 质灌浆料,(6 个风口没有压入);3、钻孔标高和深度把握较好,选择在风口大套下沿 200mm 标高,钻孔深度从炉壳算起 390400mm,直达风口组合砖冷面,灌浆孔穿透组合砖与冷却壁之间的炭捣料层,可以确保灌浆料进入炭捣层的冷热两面空隙层,实践证明灌浆前的预想是比较正确的,风口组合砖与冷却 壁之间确实存在空隙,而且炭捣料与风口组合砖之间的空隙相对较大,准确找到空隙层是灌浆成功的关 键。

此次风口大套压浆总计压入 CC3B 软质灌浆料 610kg, 重油量 100 kg,灌浆后效果较好,各层温度均 大幅下降且平稳运行,16 日与休风前 8 日相比较温度平均下降 16,其中 8.7m215°温度降幅最大 26但有待长时间检验。

以下是 2009 1 9 日风口大套灌浆前后炉缸温度整体变化趋势图:

 



5、护炉兼顾生产。

 

5.1 护炉思路的转变:

5.1.12003 4#高炉实施炉底增设水冷管项目后,解决了炉底热量导不出来,炉底中心温度异常 高的问题。

5.1.204 年、05 年产量水平大幅提高,利用系数保持在 2.24t/m3.d 以上,伴随产量提高,炉缸侧壁 温度交替上涨,采取了控制软水温度:软 1    38±1、软 239±1、软 330±1 1#、24#风口由φ120mm×675mm 调整为φ110mm×690mm,且根据实际情况堵其中一个风口;对炉缸 50 个铜冷却器由原工业水供水改为软 3 供水,增加水量,增加了炉缸、炉底的冷却等,保持炉缸温度控制 800以内。

5.1.3 03 年~06 年,高炉在炉缸侧壁温度较高时,一直采用配加钒钛矿的措施。06 6 月后将钛 矿比例由 4%提高至 6.5%,铁中的钛含量由 0.085%提高至 0.150%,没有起到明显降温效果,但导致渣铁黏度增加,流动性变差,给高炉日常操作带来一定困难。

5.1.4 风口尝试喷钛精粉: 2006 4 5 日、5 10 日、5 24 日、7 26 日利用休风机会相继 3#20#风口进行喷钛粉试验,开始每次约 1000kg,每个风口 500kg/t,后来增加至每个风口1000kg/t,没有明显效果。

5.1.5 07 年以后主要采取的护炉措施是增加炉缸冷却强度,在炉缸薄弱部位安装铜柱冷却器(到

09 2 月为止共安装 71 个),配合周围灌浆。高炉本体炉腹、炉身下部采取按三个月左右周期进 行硬质压入,高炉少配或不配钒钛矿,改善了炉渣流动性,效果较好。

5.1.62008 年炉缸高温度点主要集中在 215°~315°方位(0°为正西方向),其中 215°、315° 方向标高+8.7 9.3 07 年、08 年、09 年表现较为活跃,08 7 9 日+8.7 215°方向内 层温度达历史最高为 88309 2 3 315°方向内层温度达历史最高为 800,分别采取了降低软Ⅰ、软Ⅲ进水温度(软Ⅰ:36±1降到 33±1、软Ⅲ:30±1降到 28±1),增加软Ⅲ水 量,堵 20#、3#风口等措施,温度很快降低。

 

5.2 兼顾生产:

06 年、07 年由于消化炼钢除尘灰的影响,4#高炉入炉的碱金属及锌负荷过高,07 年碱负荷、锌 负荷最高时达 2.52kg/t0.295 kg/t,大大超过国家标准(碱负荷<2 kg/t, 锌负荷<0.15 kg/t),高炉休风换 风口时发现锌从风口流出,锌金属进入风口区砖衬,使风口组合砖膨胀,导致了二套上翘,从而引起 风口上翘,导致风口大量烧坏,从而引起高炉连续两年在冬季时炉况失常。

5.2.108 年通过对高炉本体温度的监控,摸索出渣皮存在的时间。按每 50 天进行一次定检周期, 对高炉中上部进行一次硬质泥浆压入,安装铜柱冷却器,上部采取了抑制边缘气流的操作制度,确保 了炉本体立管的稳定,使立管、勾头损坏速度明显放慢,由前半年 42 段降低到 12 段。

5.2.2 跟踪炉缸温度的变化,采取停温度高部位的喷煤,调整软水水量、水温,调整炉缸部分喷淋、 灵活调剂出铁方式等措施,保证了炉缸温度基本在控制范围内运行。

5.2.3、北炉皮裂缝处理方法得当,运行正常。7.119.25 两次休风处理,采取打坡口堆焊,切除旧护套,更换新护套,后又补焊并打筋板加强固定,目前虽有少量跑煤气现象,但整体效果良好。

5.2.4、通过对以往高炉生产的分析,寻找到了 1650 高炉 0607 9 月份以后炉况不顺的问题,从2008 开始对炉缸水量、水温,炉缸喷淋,软 1 水温进行恰当调控,确保了炉缸部分的冷却强 度合理;操作上改变了以往的矿石三环、焦炭四环的布料方式,调整到目前矿石、焦炭均为四环的布料制度,使煤气利用由 49.5%提高到 5051%之间;控制了入炉的锌负荷,使除尘灰中的锌含量由 原来的 1.55%降低到目前的 0.51%;更换两个上翘较严重的二套;将旧式吹管全部更换为新型吹管等,从而达到了高炉长期稳定顺行的目标。

5.2.5 护炉和指标:

2008 4#高炉在护炉的前提下,生铁产量完成 129.5 万吨,煤比完成 147kg/t ,虽然受下半 年经济形势影响,全年平均不高,但从后几个月不限产的情况看,生产状况良好,在自产焦只有 10%

大量使用外购焦的情况下,铁量在不休风时日均 4000 吨以上,煤比完成大于 170kg/t ,尤其是 11 月份,完成了煤比 180kg/t,创四高炉两代炉役的最高水平,并在高煤比 170 kg/t 以上运行,获得 了较好的技术经济指标及经济效益。

2008 7 2009 2 月高各项技术经济指标情况

 

 

 

 

时间

 

系数

t/m3.d

 

焦比

kg/t

 

煤比

kg/t

 

焦丁 比 kg/t

综合

燃料 比

kg/t

 

[Si]%

 

 

 

μco2%

 

 

富氧 率%

 

 

休风 率%

 

综合入 炉品位

%

2008.07

2.12

335

151

54

540

0.58

49.96

1

8.07

59.97

2008.08

2.28

254

155

129

538

0.66

50.16

1.1

1.97

60.7

2008.09

2.11

265

155

110

530

0.69

49.77

1.13

7.75

60.01

2008.10

2.11

253

153

107

513

0.78

49.35

0.89

5.14

59.65

2008.11

2.02

257

180

72

509

0.72

49.29

0.14

2.08

60.09

2008.12

2.18

228

173

123

524

0.78

48.88

0.92

5.1

60.03

2009.01

2.33

310

180

23

513

0.66

50.1

1.31

2.68

60

2009.02

2.35

308

173

21

502

0.76

50.13

1.31

2.56

60.2

 

6、护炉和今后生产的关系:

太钢 4#高炉到 2009 年,已运行到第 9 个年头无中修,根据太钢公司规划及安排,至少要再运行

23 年。从目前看,已基本摸索出炉役后期护炉与生产的规律。
            14#高炉存在的主要问题:(1)炉缸温度在冶强较高时,增长较快,且接近历史最高值;2炉腹、炉腰、炉身下部渣皮存在的周期为 5060 ,超过此期限就应检修进行硬质压入局部造衬(3)风口易损坏,休风率较高;(4)炉役后期,冷却设备易损坏,漏水。

       2、解决办法:(1)、制定炉缸温度监控管理办法,设立温度三档控制线,严格按各控制线采取 的措施执行。(2)、严格按造衬料存在的时间进行上部硬质料压入。(3)、风口大套灌软质料,

制炉缸温度上涨。(4)、按较成熟的操作制度:装料制度、送风制度、冷却制度等进行高炉操作, 保持高炉的长期稳定顺行。(5)、严密监控漏水情况,一旦发现,及时处理。

7、结语:

71、通过采取增加炉缸冷却强度、风口大套灌软质料,堵风口是抑制炉缸温度上涨的有效护炉手段。

72 高炉本体中上部,定期在破损的冷却壁部位及周围安装铜柱冷却器,并进行硬质压入局部造衬是 维护炉体寿命的有效办法。

73 炉役后期通过协调护炉和生产的矛盾,可以获得较好的技术经济指标和经济效益。

 


延伸阅读
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关键字:护炉 局部造衬 炉缸灌浆 高炉操作