太钢 1650m3 高炉炉役后期护炉与生产协调
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摘 要:太钢 1650m3 高炉炉役后期,炉腹、炉腰冷却壁破损加剧,炉皮烧红、开裂时有发生,炉缸温度、南北铁 口温度交替上涨。通过采取安装铜柱冷却器炉身硬质压入局部造衬、炉缸灌浆、堵…
摘 要:太钢
关键词:护炉 局部造衬 炉缸灌浆 高炉操作
1、 概述
太钢炼铁厂4#高炉第二代炉役于 2000 年9 月~11月进行了扩容改造性大修,炉容由
4#高炉开炉三个月后,炉缸侧壁、炉底温度就出现异常,炉底中心温度:标高
表 1 4#高炉第二代炉役开炉以来历年技术经济指标
年份 |
利用系 数 t/m3.d |
焦比 kg/t |
煤比 kg/t |
焦丁 kg/t |
燃料 比 kg/t |
风温 ℃ |
[Si]% |
μco2 |
富氧 率% |
休风 率% |
综合 入炉 品位% |
2000 年 11-12 月 |
1.767 |
452 |
71 |
14 |
537 |
1011 |
0.89 |
45.33 |
0.96 |
5.26 |
57.23 |
2001 年 |
2.111 |
363 |
122 |
16 |
501 |
1137 |
0.74 |
47.67 |
0.77 |
2.21 |
56.93 |
2002 年 |
2.234 |
353 |
120 |
17 |
490 |
1156 |
0.68 |
48.74 |
0.85 |
1.01 |
57.5 |
2003 年 |
2.131 |
354 |
120 |
21 |
495 |
1155 |
0.65 |
48.66 |
0.6 |
2.53 |
60.12 |
2004 年 |
2.24 |
341 |
143 |
22 |
506 |
1159 |
0.47 |
49.54 |
0.43 |
1.84 |
60.31 |
2005 年 |
2.284 |
339 |
140 |
22 |
501 |
1141 |
0.45 |
49.68 |
0.9 |
1.75 |
59.12 |
2006 年 |
2.165 |
362 |
138 |
22 |
522 |
1137 |
0.48 |
49.9 |
0.82 |
3 |
58.96 |
2007 年 |
2.218 |
355 |
140 |
20 |
515 |
1158 |
0.63 |
48.45 |
0.9 |
2.33 |
59.08 |
2008 年 |
2.149 |
321 |
149 |
62 |
532 |
1164 |
0.64 |
49.06 |
0.81 |
3.71 |
59.88 |
2.1 常规方法:
项目 |
4 层 |
5 层 |
6 层 |
7 层 |
8 层 |
9 层 |
||||||||||||
原 设 计 |
损 坏 数 |
损 坏 比 例 |
原 设 计 |
损 坏 数 |
损 坏 比 例 |
原 设 计 |
损 坏 数 |
损 坏 比 例 |
原 设 计 |
损 坏 数 |
损 坏 比 例 |
原 设 计 |
损 坏 数 |
损 坏 比 例 |
原 设 计 |
损 坏 数 |
损 坏 比 例 |
|
勾头 |
|
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
72 |
46 |
0.6 |
72 |
29 |
0.4 |
72 |
23 |
0.3 |
蛇形 管 |
|
|
|
36 |
0 |
0 |
36 |
1 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
立管 |
144 |
2 |
0 |
144 |
1 |
0 |
144 |
1 |
0 |
144 |
10 |
0.1 |
144 |
10 |
0.1 |
144 |
7 |
0 |
项目 |
10 层 |
11 层 |
14 层 |
15 层 |
损 坏 总 数 |
|
||||||||||||
原 设 计 |
损 坏 数 |
损 坏 比 例 |
原 设 计 |
损 坏 数 |
损 坏 比 例 |
原 设 计 |
损 坏 数 |
损 坏 比 例 |
原 设 计 |
损 坏 数 |
穿 管 |
损 坏 比 例 |
||||||
勾头 |
72 |
2 |
0 |
36 |
13 |
0 |
36 |
|
|
0 |
|
|
|
113 |
||||
蛇形 管 |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
1 |
||||
立管 |
144 |
1 |
0 |
144 |
0 |
0 |
144 |
1 |
0 |
112 |
16 |
29 |
0.1 |
48 |
||||
|
4-11 层立管损坏数 |
31 |
3.1 在损坏勾头和立管处钻孔安装铜柱冷却器,并硬质压入。勾头和立管损坏后,冷却强度降低,导致煤气窜入炉壳温度升高,烧红、裂缝、烧穿。严重制约着高炉正常安全生产。2006 年,4#高炉冷 却壁立管损坏 13 根,勾头冷却壁损坏 75 块,给高炉炉本体维护带来一定的难度,尤其是东北、西北、西南 8 层和 9 层冷却壁勾头损坏处炉壳出现烧红裂缝现象,导致高炉不定期的进行休风处理炉 壳烧红和裂缝补焊,造成了休风率升高,成本升高、施工费用升高、降低了高炉的生铁产量。
⑴良好的抗氧化性。
⑵良好的抗剥落性和抗碱性。
⑶良好的施工流动性和炉内扩展性。
⑷良好的粘接性及一定的保存期。 太钢炼铁厂主要采用北京东兴公司生产的硬质压入料。
高炉本体硬质压入部位,主要选择于炉身中、下部,冷却壁破损严重,炉壳烧红、开裂、泄漏 煤气的位置以及安装有铜柱冷却器的周围。
2005 年起,4#高炉开始实施硬质压入,05 年压入三次,共计 19 吨,06 年压入六次,共计 37吨。2007 年 4#高炉共安装了偏心铜柱冷却器 83 个,硬质压入 26 吨,硬质压入孔每孔压入耐火造衬 料 300—
时间 |
部位 |
压入量 |
点数 |
备注 |
4.14 |
8~9 层 |
7650 公斤 |
21 处 |
计划检修 |
|
旧铜柱冷却器 |
3200 公斤 |
11 处 |
|
|
新铜柱冷却器 |
4740 公斤 |
16 处 |
|
7.11 |
8~9 层 |
7210 公斤 |
23 处 |
计划检修 |
|
新铜柱冷却器 |
1840 公斤 |
7 处 |
|
|
穿管 |
215 公斤 |
5 处 |
|
|
风口大套 |
535 公斤 |
9 处 |
|
9.25 |
8~9 层 |
|
29 处 |
计划检修 |
|
新铜柱冷却器 |
|
13 处 |
|
|
风口大套 |
|
8 处 |
|
12..3 |
8~9 层 |
|
31 处 |
计划检修 |
|
7 层铜柱冷却器 |
|
5 处 |
|
|
北铁口下护套 |
50 ㎏ |
2 处 |
|
合计 |
|
53107 ㎏ |
|
|
安装铜冷却器数量
层 数 |
1 层 |
2 层 |
3 层 |
4 层 |
5 层 |
6 层 |
7 层 |
8 层 |
9 层 |
10 层 |
11 层 |
12 层 |
13 层 |
14 层 |
15 层 |
总 数 |
个 数 |
11 |
60 |
|
|
|
|
40 |
67 |
56 |
|
|
|
|
|
6 |
240 |
2008 年以前 4#高炉采用压浆机在风口大套下压入灌浆料时,由于距离远,温度不够,风口大套下 几乎无法灌浆,起不到效果。
此次风口大套压浆总计压入 CC3B 软质灌浆料
以下是 2009 年 1 月 9 日风口大套灌浆前后炉缸温度整体变化趋势图:

5、护炉兼顾生产。
5.1 护炉思路的转变:
09 年 2 月为止共安装 71 个),配合周围灌浆。高炉本体炉腹、炉身下部采取按三个月左右周期进 行硬质压入,高炉少配或不配钒钛矿,改善了炉渣流动性,效果较好。
5.2 兼顾生产:
06 年、07 年由于消化炼钢除尘灰的影响,4#高炉入炉的碱金属及锌负荷过高,07 年碱负荷、锌 负荷最高时达
2008 年 4#高炉在护炉的前提下,生铁产量完成 129.5 万吨,煤比完成
大量使用外购焦的情况下,铁量在不休风时日均 4000 吨以上,煤比完成大于
2008 年 7 月~2009 年 2 月高炉各项技术经济指标情况
时间 |
系数 t/m3.d |
焦比 kg/t |
煤比 kg/t |
焦丁 比 kg/t |
综合 燃料 比 kg/t |
[Si]% |
μco2% |
富氧 率% |
休风 率% |
综合入 炉品位 % |
2008.07 |
2.12 |
335 |
151 |
54 |
540 |
0.58 |
49.96 |
1 |
8.07 |
59.97 |
2008.08 |
2.28 |
254 |
155 |
129 |
538 |
0.66 |
50.16 |
1.1 |
1.97 |
60.7 |
2008.09 |
2.11 |
265 |
155 |
110 |
530 |
0.69 |
49.77 |
1.13 |
7.75 |
60.01 |
2008.10 |
2.11 |
253 |
153 |
107 |
513 |
0.78 |
49.35 |
0.89 |
5.14 |
59.65 |
2008.11 |
2.02 |
257 |
180 |
72 |
509 |
0.72 |
49.29 |
0.14 |
2.08 |
60.09 |
2008.12 |
2.18 |
228 |
173 |
123 |
524 |
0.78 |
48.88 |
0.92 |
5.1 |
60.03 |
2009.01 |
2.33 |
310 |
180 |
23 |
513 |
0.66 |
50.1 |
1.31 |
2.68 |
60 |
2009.02 |
2.35 |
308 |
173 |
21 |
502 |
0.76 |
50.13 |
1.31 |
2.56 |
60.2 |
6、护炉和今后生产的关系:
太钢 4#高炉到 2009 年,已运行到第 9 个年头无中修,根据太钢公司规划及安排,至少要再运行
2~3 年。从目前看,已基本摸索出炉役后期护炉与生产的规律。
1、4#高炉存在的主要问题:(1)炉缸温度在冶强较高时,增长较快,且接近历史最高值;(2)炉腹、炉腰、炉身下部渣皮存在的周期为 50~60 天,超过此期限就应检修进行硬质压入局部造衬(3)风口易损坏,休风率较高;(4)炉役后期,冷却设备易损坏,漏水。
制炉缸温度上涨。(4)、按较成熟的操作制度:装料制度、送风制度、冷却制度等进行高炉操作, 保持高炉的长期稳定顺行。(5)、严密监控漏水情况,一旦发现,及时处理。
7、结语:
7.1、通过采取增加炉缸冷却强度、风口大套灌软质料,堵风口是抑制炉缸温度上涨的有效护炉手段。
7.2 高炉本体中上部,定期在破损的冷却壁部位及周围安装铜柱冷却器,并进行硬质压入局部造衬是 维护炉体寿命的有效办法。
7.3 炉役后期通过协调护炉和生产的矛盾,可以获得较好的技术经济指标和经济效益。
延伸阅读
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