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新钢1050m3高炉全炉喷涂造衬生产实践

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  新钢1050m3高炉全炉喷涂造衬生产实践

 

新钢1050m3高炉全炉喷涂造衬生产实践

黄峥嵘 张武刚

(江西新余钢铁公司)

:新钢7号、8号高炉全炉喷涂造衬取得了停炉时间短,炉况恢复快,高炉经济指标明显改善。本文通过对2座高炉喷涂造衬生产过程进行总结、分析,提出了停炉、炉缸清理及炉况恢复的过程中的操作经验。

关键词:高炉 全喷涂造衬 分析

l概述

新钢8号高炉(1050m3)20035月建成投产,200497号高炉(1050m3)大修扩容改造后投产。2007年由于炉衬砖衬脱落、炉况顺行度差,分别于20078月、12月对7号高炉、8号高炉进行炉身喷涂造衬。2008年由于原燃料质量下滑,特别是焦炭质量稳定性差,造成炉况顺行度恶化,出现炉衬脱落,炉型不合理,高炉各项经济指标大幅下滑。特别是8号高炉炉身下部东面、东北面炉皮发红并出现9条裂缝,炉衬温度高。因此于20088月末9月初对8号高炉、7号高炉休风进行全炉喷涂造衬,喷涂部位包括炉腹、炉腰、炉身,休风停炉时间分别为829小时、52小时。复风后炉况很快恢复顺行,高炉经济指标明显改善(见表一)

2 停炉前操作

(1)上部调节以发展边缘气流为主,达到既有利高炉顺行又能清洗炉墙的目的。8号高炉矿焦角差由305°缩小至140,风量由2650m3min加至2800m3min7号高炉矿焦角差由-19°降至-21°,中心加焦l车/7批调整至l批/6批并改为矿1环焦2环上料。

(2)提高炉温,降低风温,减少煤量,停炉前全焦冶炼,使高温区上移,达到消熔炉腹、炉腰处粘结物的效果:8号高炉停炉前3天按煤量为6th、风温950℃左右调整负荷,停炉前一天停煤改全焦冶炼,风温降至900左右,[Si]停炉前3天提高至08%左右:7号高炉停炉前2天开始全焦冶炼,风温降至900℃左右,[Si]提高至10%左右。

(3)加锰矿、萤石洗炉:8号高炉停炉前二天开始加锰矿300kg/批洗炉,停炉前一天再增加萤石300kg/批。7号高炉8月末由于炉况顺行度较差,827开始使用萤石300 kg/批洗炉,31日开始加锰矿500 kg/批、萤石200 kg/批,停炉前一天锰矿增至800 kg/批。

3空料线操作

(1)新钢8号、7号高炉停炉休风前均加入4批盖面焦,其主要作用是消除休风后中心焦柱,减少炉缸渣铁凝结物,减轻清理炉缸的难度,复风恢复期提高炉缸温度,加快恢复进程。另外空料线停炉前进行一次预休风,主要是安装临时打水管、校雷达探尺,8号、7号高炉复风后料线分别降至98m58m

(2)风量、风压控制既要防l卜因风量过大造成管道行程,又要不影响降料面进程,随料面降低逐渐减少风量、降低风压。新钢8号、7号高炉降料面过程中均未发生管道、爆震现象,其中7号高炉由于前期风量较大,使其空料面时间较8号高炉少。图1为新钢8号、7号高炉预休风复风后高炉空线期间风量情况。

(3)顶温控制:高炉空料线停炉过程中,通过风量、打水量来控制合适的炉顶温度,风量大,打水量过多,易造成停炉过程中爆震、管道行程,降低炉缸温度,严重时产生水汽爆炸。既不利于出尽渣铁,减少煤气回收,也不利于停炉后炉缸的清理及炉况的恢复。打水量过少,顶温过高,易损坏炉顶设备。考虑新钢8号、7号高炉均采用湿法除尘,因此其项温在停炉过程中控制在450左右。具体情况见图2

(4)料线和煤气成分的关系:随着料线下降CO2含量先降低后升高,当间接还原结束时煤气中CO2出现拐点,拐点过后由于料层变薄,风口前燃烧生成的CO2上升途中被C还原成CO反应减弱,故煤气中CO2含量逐渐回升,CO2含量和料线是抛物线关系。新钢8号、7号高炉停炉过程中料线与CO2关系(见表二)。从我厂两高炉降料面过程中煤气成分及料线情况看,拐点均处炉腰段。

4清理炉缸

新钢8号、7号高炉清理炉缸时,采取将大、中套区域渣铁凝结物清理干净,并将喷涂过程中产生的反弹料尽量清出。8号高炉喷涂后由于反弹料直接接触炉缸焦炭,反弹料清理困难,清理时间达8小时,并且大量反弹料碎块与红焦混在一起,未能清出炉外。7号炉喷涂前汲取8号炉经验,为确保反弹料清理干净,在各风口放置薄钢板,喷涂过程中往外扒反弹料,喷涂结束后炉缸清理较快,仅用2个小时。

5开炉操作

51 开炉料结构及风口情况:

(1)均采用正常料矿批18吨、焦批75吨,空焦配比为焦批75 白云石1300Kg(2)8号高炉正常配比为50%烧结 15%良球 35%井冈山 300kg锰矿 200kg萤石。7号高炉配料时考虑8号高炉开炉后出格品较多将烧结矿增至60%、井冈山矿减至25%。(3)8号高炉总焦比277tt7号炉总焦比255tt(考虑8号炉开炉炉温偏高)(4)采用10个风口送风,送风面积为0095m2

52炉缸升温期

开炉初期由于炉缸温度低,炉缸渣铁处于凝结或融熔状态,主要任务为提升炉缸温度,本文将铁水能放罐,渣铁分离较好,作为这一阶段结束的标志。操作上初期风量不宜太大,压差不宜大于01Mpa,随炉况顺行度的好转,炉缸温度上升,适当增加风量,压差不大于012Mpa。新钢8号高炉这一阶段由于压差控制水平较高,炉况顺行度差,这一阶段用时20小时,7号高炉这一阶段用时16小时。具体情况见图3。第一炉铁出铁时问,根据我厂2座高炉开炉情况,以复风料中净焦过完后开第一次铁口为宜。

53炉况恢复期:

本文将铁水开始放罐至风口全开,炉况顺行并达正常生产风量,这段时期作为炉况恢复期,这一时期的操作应注意以下几点。

(1)压差的控制上,前期压差水平控制在012Mpa左右,开风口速度采取2个小时左右开1个风口,以逐渐增加入炉风量,活跃炉缸。中后期在炉缸工作逐渐活跃、渣铁流动性良好的条件下适当提高压差水平,开风口速度适当放慢,避免因风速过大而烧坏小套。我厂8号高炉恢复期因压差控制过高,造成炉况顺行度差,恢复时间达55个小时,烧坏风口小套12个。7号高炉压差水平控制较好,整个恢复期炉况顺行度较好,用时仅37个小时,只烧坏小套2个。具体情况见图4、图5

(2)装料制度:为了防止喷涂料因边缘气流过度冲刷,上部调剂应逐渐扩大角差及装料角度,抑制边缘气流发展中心气流,同时随风量逐渐增大矿批,稳定煤气流。期间8号高炉角差由03度提至35度,矿批18吨提至24吨。7号高炉角差由-022度提至154度,矿批由18吨提至25吨。

(3)炉温、碱度的控制:初期由于渣中(A12O3)含量较高,炉温[Si]宜控制在10%以上,炉温过低影响渣铁流动性及渣铁分离,而造成炉况不顺。表三为8号、7号高炉恢复期部分炉渣及铁水成份。

6结语

根据新钢7号、8号高炉全喷涂造衬生产实践:喷涂造衬前洗炉缸、炉墙,以减少炉墙粘结物和炉缸渣铁凝结物:空料线过程中对湿法除尘的炉顶,可将顶温控制在450左右,前期风量略低于高炉正常生产时风量,尽量避免出现管道、爆震:清理炉缸时尽量将喷涂反弹料清出,风口附近渣铁凝结物清理干净,无法清出的大快反弹料打碎;复风料总焦比控制在2526tt,前期要控制好压差,过高的压差会造成炉况不顺,入炉风量降低并大量烧坏风口,炉温[Si]前期不宜低于10%。

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