龙钢高炉强化冶炼实践
来源:董毓宏 程西亚 |浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
摘 要 龙钢炼铁厂近几年通过不断提高精料水平以及对高炉风机的改造,提高了入炉鼓风量。增加了高炉鼓风动能,高炉炉项压力得到提高:公司制氧能力的扩大,使高炉富氧率、喷煤比提高等措施:加强炉况管理,制定适宜的高炉操作制度,维持合理的操作炉型;应用新技术、新工艺等,高炉操作不断强化,2007年高炉各项技术经济指标均创历史记录,实现了高产、稳产、低耗、节能。
关键词 高炉 强化冶炼 实践
1 概 况
龙钢炼铁厂现有八座高炉,总炉容为1749m3。其中,450m3高炉l座,205m3高炉4座,179m3高炉1座,150 m3高炉2座。近年来,集团公司组织开展铁前系统攻关,炼铁厂调整生产思路,突出炉况管理,在逐步优化炉料结构的基础上,提高精料水平,稳定入炉料的成分及筛分,粒度组成合理;不断提高操作水平,采用大风量、高顶压、高风温、富氧喷煤等强化冶炼手段;降低硅偏差,控制适宜炉温及碱度,使高炉炉况稳定顺行,各项经济技术指标大幅度提升,2007年高炉利用系数达到3.20 t/m3·d,喷煤比达到112kg/t,入炉焦比达到442kg/t。近年来的高炉主要经济技术指标见表1。
2 强化管理。为高炉强化冶炼创造基础
2.1加强炉况管理,细化高炉操作。
针对不同时期的炉况特点制定严细的操作方针,07年3月龙钢炼铁厂成立了炉况管理组,实行四级炉况管理制度,加大炉况及高炉操作的检查力度,将各种操作参数进行量化管理,使各高炉操作参数始终处于合理的控制范围内,确保高炉的稳定顺行。同时制定各级炉况预案,针对不同的炉况、不同的外围条件,执行相应的预案,使炉况失常次数大为减少。
2.2加强入炉原燃料管理,稳定烧结矿质量。
“七分原料三分操作”充分说明了原燃料质量对高炉生产起着决定性的作用。近年来,龙钢公司建立原料混匀场,对进厂矿粉进行充分混匀,烧结矿成分稳定性提高;对焦炭进行整粒,确保25—60mm的含量大于75%。炼铁厂按原燃料质量进行合理调配,分级入炉,并加大对槽下筛分的管理,通过一系列措施的实施,使高炉入炉料成分保持稳定,炉料结构趋于合理,为高炉强化冶炼奠定了基础。近年来烧结矿主要技术指标见表2:
2.3加强炉前操作管理。
根据炉前工作特点,制定了一系列考核奖惩制度,并专门成立炉前专业组,负责炉前的管理。随着冶炼强度的不断提高,渣铁量增大,加之炉前停放上渣,铁口、撇渣器工作压力增大。因此将8座高炉全改用水冷撇渣器,并使用无水炮泥,同时为保证出净渣铁,制定了严格的放铁时间。通过管理炉前的指标大幅度提高,杜绝了跑大流、溢罐、烧坏泥炮及开口机等重大事故的发生,进一步满足了高炉强化冶炼的需要。
2.4加强设备管理。
严格设备点检维护制度,实行“操检合一制”,将要点工作放在设备和工艺系统隐患的排查和整改上,并对所有的机械、工艺设备不分大小,定出使用寿命和定期更换,及时排查设备隐患,做到预知、预防、计划使用、计划更换和计划维护。为确保生产系统正常运行,专门成立风机、电仪、卷扬上料、液压等8个专业小组,实施专业化管理,使设备休风率由06年的1.2%下降到0.6%以下。
2.5使用新工艺、新技术,为高炉强化冶炼创造条件。
在1#、3#、7#高炉安装了炉顶料面红外线成像仪,改变了以前人为经验判断炉内煤气流分布规律的传统技术,为高炉操作及调剂提供了准确的依据,为高炉进一步强化冶炼创造了有利条件。
3 高炉冶炼强化措施
3.1通过风机改造,实现大风量,提高鼓风动能,保证炉缸工作活跃。
近年来。随着高炉喷煤富氧的实施,高炉顶压的逐步提高,上部装料制度以抑制边缘气流为主,高炉鼓风量也就需要增加,07年炼铁厂通过贫·折研究,分别对3#、4#、2#、7#、5#、1#高炉风机进行改造,增大入炉鼓风量,提高入炉风速,使初始煤气流分布合理,炉缸工作均匀活跃。3#、4#高炉风压由改造前的165Kpa提高到185Kpa,2#、5#高炉风压由改造前的115Kpa提高到140 Kpa,7#高炉风压由改造前的170Kpa提高到200—205Kpa,1#高炉风压由改造前的195Kpa提高到225—230Kpa,由于实现了大风量,提高了鼓风动能,改变了以前炉缸工作不活跃,中心吹不透,铁水温度不稳定、波动大的状况。
3.2提高炉顶煤气压力,改善煤气利用。
随着对高炉风机的改造,高炉风压、风量的增大,炉顶煤气压力也得到提高,1#高炉炉顶压力由原来的90Kpa提高到125—135Kpa;3#、4#、7#高炉炉顶压力由原来的65Kpa提高到80—90Kpa;2#、5#、6#高炉炉顶压力由原来的25—30Kpa提高到45—55 Kpa;8#高炉炉顶压力由原来的60Kpa提高到75—80Kpa。顶压的提高延长了煤气在炉内的停留时间,改善了煤气利用,促进了间接还原,有利于高炉的稳定顺行。风压提高后,风量有所增加,一方面提高了风速和鼓风动能,有利于活跃炉缸,促进高炉稳定顺行;另一方面也有利于煤气流的合理分布,再者,风量大,煤气流增加,炉料下降速度加快,可以起到防止炉墙粘结的作用。各高炉炉顶压力的提高,炉况顺行状况得到改善,煤气利用率有了提高,高炉煤气CO2含量由06年的15.86%提高到目前的16.35%。
3.3加大富氧量使用水平,提高风口理论燃烧温度,提高喷煤比。
04年龙钢公司各高炉开始实现富氧,但由于炼钢用氧量大,高炉只使用富余氧气,氧气使用没有保证,高炉用氧量日均3000—4000m3。07年6月公司制气厂启动了6000m3制氧机,高炉用氧量日均达8000—10000m3,各高炉根据各自炉况情况,及时调整操作方针,加强上下部调剂,逐步提高富氧率、喷煤比,维持适宜的理论燃烧温度,改善煤气流合理分布,保证了高炉稳定顺行。随着富氧量的增加,高炉喷煤比也得到提高,由2006年的105埏/tFe逐步提高到2007年的112 kg/tFe,2007年炼铁厂月平均最高煤比达130 kg/tFe,高炉喷煤富氧的使用,高炉鼓风动能增加,间接还原反应得到改善,为高炉进一步调整装料制度和送风制度创造了条件。
3.4缩小硅偏差,稳定炉温,提高利用系数。
由于原燃料质量不稳定,加之设备影响,高炉炉温波动较大,根据此情况各高炉定措施、拿方案,炉温控制采用中硅冶炼,l#高炉[Si]控制在0.40—0.65%之间,2#—8#高炉[Si]控制在0.50—0.80%之间,要求当班工长要勤观察风口变化,放铁期间注意炉温变化,稳定负荷调剂,及时调整喷煤量,控制好炉温,杜绝炉温波动。随着炉温的稳定,高炉各项技术经济指标得到提高,2#一8#高炉月利用系数达到3.50t/m3.d,2#高炉月最高达到3.92 t/m3.d,1#高炉月利用系数达到3.20t/m3.d,最高达到3.40t/m3.d,07年高炉各项技术经济指标均创历史新高。
3.5为降低工艺休风率,实施停放上渣技术。
06年渣口套烧损频繁,工艺休风率高。炼铁厂根据实际情况,通过认真分析、总结对比,从07年4月份开始,在各高炉实施停放上渣的冶炼技术,并制定详实的操作措施。各高炉在实施停放上渣后,炉况基本稳定顺行,渣口套烧损大幅度减少,工艺休风率大大降低,为高炉稳定顺行及强化冶炼打下基础。渣口套烧损情况见表3
4 存在问题
4.1原燃料供应厂家多,质量参差不齐,成分波动大,易引起炉况、炉温波动,不利于高炉进一步强化冶炼。
4.2 1#、2#、5#、6#高炉本体冷却系统烧损严重,目前加外喷水冷却,1#、7#、8#热风炉多处漏风,高风温得不到保证。
4.3 外围因素影响较多,如炮泥质量、上料系统能力,冷却水质等,使高炉休、慢风率高,影响高炉强化。
4.4 高炉操作工长技术素质参差不齐,对高炉炉况强化的认识不一,在高炉操作中强化手段时强时弱。
5 结 语
5.1、 继续加强原燃料管理,提高原燃料质量,做到成分稳定、粒度均匀、抗压强度高,为高炉进一步强化和提高经济技术指标创造物质基础。
5.2、 加强高炉操作工长的技能培训,提高操作水平,杜绝因人为因素而造成的炉况失常。
5.3、 提高设备装备水平,为高炉操作者提供直观手段和准确的数据,大大降低设备休风率,使高炉强化措施得到提高。
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