萍钢一铁厂1号炉降本增效实践
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摘要:介绍了萍钢一铁厂1号炉降低生铁成本的生产实践。
关键词:生铁 成本 增效
1 概述
2007年萍钢一铁厂1号炉积极开展降本增效活动,并取得较好效果,表1为近年成本完成情况。由表1可看出,1号炉吨铁成本从2006年超计划78元/t,降到现在低于计划21元/t的水平,降本增效明显。
表1 1号炉吨铁消耗情况
日期 |
焦比kg/t |
矿比kg/t |
燃料比kg/t |
吨铁耗氧量m3/t |
吨铁成本
元/t |
与计划成本比较 |
2006.9 |
454 |
1.705 |
591 |
56 |
1953.04 |
50.83 |
2006.10 |
440 |
1.72 |
574 |
62 |
2027.59 |
138.84 |
2006.12 |
463 |
1.738 |
589 |
67.475 |
1983.94 |
97.33 |
2007.1 |
442 |
1.697 |
560 |
58.186 |
1912.17 |
26.26 |
2007.2 |
413 |
1.691 |
534 |
41.42 |
1875.67 |
-15.49 |
2007.3 |
427 |
1.694 |
545 |
38.82 |
1884.99 |
-7.57 |
2007.4 |
416 |
1.668 |
534 |
39.214 |
1866.05 |
-21.46 |
2 重视炉缸工作
l号炉已到炉役的中后期,由于风机能力较小,富氧率高,长期采用发展边缘气流的措施,致使冷却壁大量烧损。2007年以来,改变操作思路,采取加长风口,缩小风口面积提高鼓风动能,打透中心,减少中心死料柱,达到炉缸活跃的目的,并不断提高正装比例,改善煤气利用,降低焦比,起到了较好效果。表2为1号炉风口布局变化情况、表3为技术指标对比情况。
从表2、表3可以看出,采取发展中心气流以后,炉缸接受风量能力改善,风机的能力得到充分的发挥。由于富氧量达到4000m3/h以上,流量不能正常显示,为规范合理用氧,采取了在全风情况下富氧量控制在2500m3/h左右的措施,同时考愿风温偏低,为提高煤粉燃烧效率,适当减少喷煤量。采取这些措施后炉况明显好转,坐塌料次数减少,炉缸工作活跃程度提高,煤气利用得到改善,处理炉况次数下降,萤石用量逐步减少。这些指标的变化,都直接导致了吨铁成本的大幅度下降。
表2 1号炉风口布局变化:
日期 |
风口长度mm |
风口面积m2 |
鼓风动能kg,m/s |
2006.1 |
280为主,300为辅 |
0.1178 |
4462 |
2006.6 |
300为主,330为辅 |
0.115 |
4580 |
2006.9 |
330为主,300为辅 |
0.115 |
4580 |
2006.11 |
330 |
0.114 |
4700 |
2007.2 |
330 |
0.114 |
5500 |
2007.4 |
330 |
0.1116 |
5700 |
表3 1号炉近年主要技术经济指标
日期 |
焦比 kg/t |
风量m3/min |
富氧率 % |
煤比 kg/t |
煤气CO2 % |
顶温 ℃ |
坐塌料 次 |
萤石用量
t |
正装率 % |
2006.9 |
435 |
943 |
3.996 |
141 |
18 |
160 |
29/23 |
9 |
60 |
2006.10 |
436 |
995 |
4.121 |
133 |
19 |
196 |
9/10 |
22 |
60 |
2006.12 |
435 |
1024 |
3.3 |
137 |
19.7 |
163 |
23/23 |
17 |
60 |
2007.1 |
451 |
1010 |
4.011 |
134 |
19.5 |
147 |
15-30 |
0 |
80 |
2007.2 |
413 |
1048 |
2.595 |
120 |
19.6 |
162 |
4/17 |
6 |
100 |
2007.3 |
430 |
1034 |
2.302 |
123 |
19.5 |
170 |
9/44 |
0 |
100 |
2007.4 |
416 |
1058 |
2.979 |
122 |
19.8 |
152 |
2/17 |
0 |
100 |
3 理性攻守,循序渐进
高炉正装比例提高,从技术上来讲,是一个简单的操作,但从炉内的影响来看,它是一个牵一发而动全身的调整,如运用不好j会导致气流失常,破坏炉况顺行,带来参数的波动,使炉况陷入恶性循环。如运用恰当,则能促进煤气流的稳定,带来焦炭负荷的上升,产生巨大的经济效益。l号炉提高正装比的过程,主要抓了炉内和炉外的两方面操作。
3.1 炉内操作
(1)统一好值班工长思想,解放思路,群策群力,认识全正装的价值,用集体的力量来维护好全正装操作。
(2)坚持活跃炉缸工作。严格规定班与班之间、本班内的小时料速,做到均匀跑料,促进炉缸热制度稳定和炉料热交换的稳定,从而获得相对稳定的[Si];合理用风,均匀用氧,控制合理的料速。
(3)下部气流采取逐步发展中心的措施,避免过强的边缘气流,从而在上正装过程中避免了气流被压死而破坏顺行。
(4)当炉况出现坐塌料时,控制好整个赶料过程,要求低料时间控制在l小时以内,炉顶温度不到120℃不下料。低料线批数控制到最少,使矿石得到充分的预热,确保了矿石的间接还原和减少了乱料对顺行的影响。
(5)坚持降[Si]不降温度,做好[Si]与渣铁物理热相关性的统计工作,使所有的操作者对铁水温度有一个具体的量的认识。
(6)保持科学的操作心态,当高炉处于各种特殊的炉况时,如顺行差,处理炉况,长时间检修,或原料质量有波动等,必须以顺行为基础;当出现低料线、休风、物理热差、风口破损进水等失热情况时,必须以炉缸为中心,进行充分的热补偿;当炉况顺行与上正装有冲突时,不强行硬顶,必须理性,同时做到以顺行为基础,以炉缸为中心。
(7)从严管理,从严考核,坚持查炉制度,对任何不规范的炉内外操作行为及时发现、及时考核和教育。
3.2 炉外操作
(1)发挥值班工长的管理能力,下放管理权力,由工长每天组织班前和班后会,布置每天的工作和检查每天工作的落实情况,赋予工长管理和考核的职责。
(2)原料检查工作延伸到原料场,及时发现和制止错料和混料现象;杜绝吃空仓料现象;及时发现焦炭水份和质量的波动。
(3)制定严格的筛分管理制度,由槽下班组和值班工长共同检查记录筛分时间,由车间在查炉过程中抽查,有不合格项目及时考核。
(4)改变块矿和小块矿的筛分形式,严格实行炉料的分级入炉。当炉况顺行有变化时,不要求块矿和小块矿强行执行计划配比,可循序渐进,炉况稳定后,慢慢恢复到计划配比。
(5)重视炉外操作,重视认识炉外事故对炉况的影响,对设备和现场管理实行周检查制度,并对相关情况及时培训和通报考核。对炉外事故的处理规范好组织和协调过程,及时处理好各类炉外事故。
4 细节管理
在挖掘煤气利用潜力,追求降低原燃料消耗和动力费用的同时,对一些降耗的外围措施也同样高度重视,做到“既捡西瓜又不丢芝麻”,具体有:
(1)重视小块机烧矿与成品矿之间价差,做好整粒工作,使大于5mm的小块全部入炉。认真执行公司块矿配比计划,利用好块矿与本厂球的品位差。焦丁入炉,减少焦炭损耗。
(2)做好龙沟铁和大块铁的回收工作。
(3)恢复使用钻杆开铁口,杜绝了堵口跑泥现象,减少了炮泥的用量和炉前氧气管及瓶氧的消耗及开口钎的用量。规范使用炉前耐材,减少了浪费现象。
5 存在的问题
(1)高炉顺行情况欠佳,主要体现在塌料次数偏多,冶强无法进一步提高,利用系数偏低。
(2)炉缸工作还无法做到长期处于最佳状态,风口破损现象时有发生,合理操作参数选择仍需进一步摸索。
(3)由于气流不稳定,导致了炉内参数不稳定,[Si]含量偏高。
6 结语
通过抓好炉内外操作,维持炉况顺行,重视炉缸工作,改善煤气利用,降本增效取得了阶段性成绩,但还存在一些问题,还有待进一步摸索、改进。
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