马钢四钢轧总厂“线外化渣”项目效果好
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连日来,持续高温的背景下,马钢四钢轧总厂炼钢生产势头良好。这其中,于今年投用的多功能RH炉真空槽线外化渣创新项目对稳定炼钢区域生产节奏,打破炼钢生产瓶颈起到了至关重要的作用。 作…
连日来,持续高温的背景下,马钢四钢轧总厂炼钢生产势头良好。这其中,于今年投用的多功能RH炉真空槽“线外化渣”创新项目对稳定炼钢区域生产节奏,打破炼钢生产瓶颈起到了至关重要的作用。
作为炼钢区域承上启下的重要工序,RH炉在液态钢水的冶炼过程中起到了重要的作用,而该总厂RH炉真空槽在连续处理90至110炉左右的钢水后,就需要对槽体进行在线化渣处理,每次化渣时间约3至5小时。在化渣过程中无法同时进行生产,直接影响了RH炉连续生产及装置能力的发挥。随着市场对RH炉钢种需求量的增大,此前总厂的2座RH炉的处理能力已达极限。
今年三月末,随着“线外化渣”项目成功热试,这一问题被迎刃而解,此项目的原理是将真空槽在线化渣移至线外,即通过增设一套离线化渣枪装置,节约大量时间,提高RH炉工序的保障能力和对钢水的连续处理能力。自3月份以来,该项目的建成有效缩短了RH炉换槽作业时间约50%,通过打破RH炉换槽期间组产的局限性,大大减轻了炼钢物流、渣处理、钢水罐准备等工序的压力,确保了生产过程的平稳顺行。与此同时,“线外化渣”项目对化渣槽体的处理功率、工艺和处理时间均进行了改进,从根本上减少有害气体的产生。此外,该装置采用分质供水的措施提高工业用水循环率,并采取噪音抑制技术降低噪声,减少了设备运行对环境的影响。
该项目的投用,对总厂生产运营成本的控制同时也带来了帮助。由于在线化渣改为离线化渣,节约了在线化渣处理的时间,增加了部分精炼钢种的生产的保障能力,据测算,RH炉年提升产能约5000吨钢水量,有效减少了生产中的成本消耗。不同于在线化渣的大功率“强制吹氧”,线外化渣工艺通过对吹氧的流量、枪位和时机进行定量控制,极大减少了化渣过程中对槽体内部的侵蚀,有效提升了耐材的寿命,增强了RH炉连续处理钢水的能力,经济效益显著。