邯宝热轧厂完善制度,细化措施,降低能源消耗
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邯宝热轧厂认真落实降本增效工作要求,不断完善管理制度、狠抓措施落实,通过提高板坯热装热送率,优化煤气配比,加强电耗、水耗攻关和蒸汽回收等措施,进一步压减生产成本,降低能源消耗。该…
邯宝热轧厂认真落实降本增效工作要求,不断完善管理制度、狠抓措施落实,通过提高板坯热装热送率,优化煤气配比,加强电耗、水耗攻关和蒸汽回收等措施,进一步压减生产成本,降低能源消耗。
该厂不断完善管理制度,提高执行力。针对当前生产形势,制定了厂房照明、峰谷段设备停机、品种钢煤气配比等各项节能降耗制度和激励奖惩机制,利用班前班后会传达到每名职工,做到严格执行。
该厂为提高热装热送率,每日对热装热送情况及计划进行清理总结,对过程堵点进行快速联动疏通,确保板坯物流畅通,计划编排快捷。同时加强与上游紧密沟通,实行冷装计划熔断机制,提高热装率达到80%。
该厂优化煤气配比,依据冷装、热装计划动态调整煤气热值,每立方米混合煤气单价控制在0.25元以内。根据停车时间,制定具体的保温、升温、装钢时间,根据待装钢钢种、板坯入炉温度,制定准确的装钢时间。针对外购坯计划,采取各炉提前装钢15块,充分利用炉膛余热进行板坯预热,控制外购坯计划块数,减少外购坯待温时间,提高生产节奏,降低燃耗0.1千克标准煤,每吨板坯降低比例0.2%。
该厂根据生产工艺特点,优化了停送水制度。通过分析热轧生产的各冷却水系统的运行特点,先后优化了加热炉净环水、制冷机冷却水、层流冷却水的运行压力及开启泵组台数,在保证生产顺行的前提下,将加热炉净环水及层流冷却水泵组各停止运行一台水泵,降低制冷机冷却水运行压力2兆帕。同时,因为定修或其他原因造成轧线停产时间超过2小时以上的,停止各浊环水系统的运行,减少用水消耗。