马钢炼铁总厂A号高炉“炉前三机”操作实现智能化
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经过8个多月在生产实践中的持续改进、完善与优化,日前,中国宝武马钢炼铁总厂A号高炉炉前三机(出铁场开口机、泥炮、揭盖机)操作实现PLC遥控、泥炮的一键式堵口、揭盖机实现PLC(可编程逻辑…
经过8个多月在生产实践中的持续改进、完善与优化,日前,中国宝武马钢炼铁总厂A号高炉“炉前三机”(出铁场开口机、泥炮、揭盖机)操作实现PLC遥控、泥炮的“一键式堵口”、揭盖机实现PLC(可编程逻辑控制器)自动控制信号连锁、建立每个铁口的数据库模块等。这不仅大幅度提升了出铁场自动化操作水平,降低了炉前操作人员劳动强度,而且减少了3D岗位操作人员,提升了本质安全水平。
马钢炼铁总厂A号高炉(4000立方米)于2007年2月8日投产。出铁场设置有4个铁口、2套液压泵站系统,每套液压泵站供2个铁口工作。手动液压阀台设置在炉前离铁口5米左右的位置,阀台上配有操作杆手动进行操作。“炉前三机”均采用手动阀台操作,相比电控操作劳动强度大,操作环境恶劣,安全系数低。
“炉前三机”智能化改造工程于2019年3月20日正式开工。改造的主要内容为:新增“炉前三机”用的电控液压阀台,开口机、泥炮、揭盖机检测用编码器,“炉前三机”用的电控设施以及炉前集控室等。截至2020年10月30日,4个铁口均实现顺利复投;2020年12月7日,完成设备移交验收手续,全面正式投用。在此基础上,该总厂还对实际运行中不配套、不协调、不适应等问题与不足进行持续了完善与优化。