汉钢公司原料保供系统注入 “智能基因”
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烧结混匀矿稳定率直接影响烧结矿的质量,而烧结矿是高炉燃料的主要来源,成分波动为高炉生产带来诸多不利因素,在影响成品质量的同时,导致成本提升。为进一步提高混匀矿稳定率,服务好高炉生…
烧结混匀矿稳定率直接影响烧结矿的质量,而烧结矿是高炉燃料的主要来源,成分波动为高炉生产带来诸多不利因素,在影响成品质量的同时,导致成本提升。为进一步提高混匀矿稳定率,服务好高炉生产,作为铁前服务的重要一环,汉钢公司烧结厂通过技术改进升级,顺利完成混匀料堆垛方式升级智能改造,并成功通过专业验收。
汉钢公司混匀料场堆料方式采用的是“变起点、变终点”方式,将混匀矿堆料起点、终点按矿粉安息角逐渐收缩,最终形成尺寸固定递减的梯形料垛,将料垛头、中、尾三部分的混匀矿SiO2含量通过技术手段控制在同一水平。但是实际操作中,手动堆料、人工控制起点、终点和混匀矿成分无法精准把控,料垛端部与中部混匀矿质量波动大,影响烧结矿成分、高炉炉渣、高炉炉料结构等环节的控制,制约生产顺行。
为此,公司对现有“变终点、变起点”进行智能改造,通过系统编程,改变堆料机走行速度、堆料角度、堆料流量、累计层数与料垛安息角,并对相关数据进行整合,形成汉钢公司独有的堆料计算公式。并列入专业编程,实现混匀垛堆料层数自动累计、堆料角度自动计算、落料点自动调整从而实现自动均匀布料。
项目调试完成后,操作人员只需根据生产要求输入基本参数,电脑端自动调节控制,完全解放岗位劳动力,一键式全智能堆垛,整个堆垛过程流畅、完整,堆料流量连续、均匀,促使端部与中部SiO2含量偏差小于0.01%,大大减少了烧结工序垛头垛位成分的波动。 项目试运行以来,送烧混匀矿窄区间控制合格率提升了11.3%,原始亚铁窄区间控制合格率提升了16.9%。为稳定烧结、优质烧结提供了强有力的源头技术保障,加速了汉钢公司迈向信息化、数字化、智能化的步伐,为企业高质量发展注入“智能基因”。