陕钢龙钢2#板坯连铸机钢水脱氧工艺取得新进展
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陕钢龙钢炼钢厂2#板坯连铸机于今年3月份投产,生产初期,板带产品存在边部毛刺、延伸不足现象。为解决此问题,该厂技术人员对钢水脱氧问题进行了优化。 发现问题,制定措施。该厂技术人员…
陕钢龙钢炼钢厂2#板坯连铸机于今年3月份投产,生产初期,板带产品存在边部毛刺、延伸不足现象。为解决此问题,该厂技术人员对钢水脱氧问题进行了优化。
发现问题,制定措施。该厂技术人员根据生产过程以及客户使用情况的反馈,积极向先进企业进行对标学习,发现主要问题在于钢水脱氧不足,产生硅酸盐和硫化物夹杂。炼钢技术人员结合2#连铸机生产现状,对板带生产脱氧工艺进行优化。从脱氧剂的类型选择、脱氧剂的加入量调整、吹氩时长重新进行优化。同时在1-3#炉进行定氧设备的安装,对钢水氩前、氩后全程定氧,对数据进行收集,进行吹氩站氧含量精准调整。
不断摸索,全力攻关。对标后,借鉴先进企业实际生产控制标准,但仍存在部分问题。为此,该厂人员对工艺路线进行不断调整,最终调整为炉后加硅钙钡、纯铝进行预脱氧,在吹氩站加铝线进行终脱氧。同时,针对Q195矩形坯及板坯生产设定5项提升指标和7个关键环节控制点。通过持续试验,不断进行质量攻关,保障铸坯质量稳步提升。
效果显著,持续改善。通过板坯脱氧工艺优化,板坯质量大幅提升,6月份以来,可节约成本60余万元。目前,该厂技术人员正持续跟进质量改善情况。精益求精始终是他们奋斗的方向,他们正用实际行动弘扬“大国工匠”精神,精心呵护“禹龙”品牌。
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