“单”改“双” “改”得万元效益
来源:兰格钢铁|浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
日前,陕钢集团汉钢公司钢轧事业部棒线工段对1#棒线成品收集区三段链链轮支架进行了改造,杜绝了链轮支架受力易弯曲、链条脱落引发的设备故障、被迫停机等问题,有效降低了备件消耗和人员劳动…
日前,陕钢集团汉钢公司钢轧事业部棒线工段对1#棒线成品收集区三段链链轮支架进行了改造,杜绝了链轮支架受力易弯曲、链条脱落引发的设备故障、被迫停机等问题,有效降低了备件消耗和人员劳动强度,提升了产线作业率。
该事业部棒线工段收集区三段链链轮支架采用单面钢板支撑,长时间受力后易弯曲,造成链条脱落,严重时影响收集进度。为保证生产顺行,钳工只能用钢板在线焊接加固以解燃眉之急。然而,随着轧线产量日益提升,链条脱落此消彼长,班班都需维护加固,仅校正一个链架就需30分钟,严重影响生产节奏,耗时费力,人员苦不堪言。
针对这一问题,棒线钳工技术员侯阳实地勘察后发现,链架弯曲是因设计结构不合理,钢板强度不够。随即,侯阳参照称重台链架结构,决定对弯曲最为严重的第三段链架进行改造,将链架由原来的单面支撑改为双面支撑。经过多番现场测绘、修改确认,新链架安装至今运行平稳,未出现过链架弯曲、链条脱落现象,大大地提高了收集速度,减轻了人员劳动强度,也为后续改造奠定了基础。
据初步统计,两条生产线、60个链架全部改造完成后,每年可为公司节约备件成本、设备维护费用近20万余元。
- [腾讯]
- 关键字:无