巧变思路更换高架皮带
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近期,陕钢龙钢公司炼铁厂原料二区主动出击,鼓励职工开展技改创新,巧变思路,破解原料高架皮带更换难题。 原料二区3系统1、2号带为高耐磨输送带,装机量各为480米。前期采用旧带背新带更…
近期,陕钢龙钢公司炼铁厂原料二区主动出击,鼓励职工开展技改创新,巧变思路,破解原料高架皮带更换难题。
原料二区3系统1、2号带为高耐磨输送带,装机量各为480米。前期采用旧带背新带更换方案,由于新旧带松紧不一致,造成换带过程中皮带跑偏、磨损,划伤新带。尤其皮带拉至卸料车时,更换过程中需频繁用铁丝将新旧带扎紧,且新带更换完毕后还要将旧带抽出,每次更换用时约为36小时,约用铁丝60公斤,造成费用成本高、人员劳动强度增大,严重影响高炉生产。
该单位攻关小组经多次实践,决定采用旧带拉新带的方案,对其进行更换。用两条倒链将皮带配重起吊至离地2.5m高度,旧带由机头部位约15米处裁断,拉至皮带机头位置。新带头则用吊车由机头窗口吊入,并使用不锈钢皮带扣,将其与旧带连接,旧带另一头拉至机头窗口位置,将卸料车移动至配重上方部位,利用卸料车行走拉动皮带,将旧带全部抽出后,新带便可更换完毕。
实施后整个换带过程由原36小时缩短至10小时,有效杜绝因新旧带松紧不一造成的皮带跑偏磨损、抽除旧带问题,极大的降低了人员劳动强度,缩短了检修时间,缓解了供料压力,为高炉稳定顺行做好保障。
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