陕钢龙钢炼钢岗位技术革新给力提质增效
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今年以来,陕钢龙钢炼钢厂转一作业区扎实开展岗位技术革新活动,实施岗位创新及小改小革,下料管改造、氮封塞子改造……招招新奇制胜,通过自己动手既解决了诸多生产难题,又为企业安全生产…
今年以来,陕钢龙钢炼钢厂转一作业区扎实开展岗位技术革新活动,实施岗位创新及小改小革,下料管改造、氮封塞子改造……招招新奇制胜,通过自己动手既解决了诸多生产难题,又为企业安全生产创造出显著经济效益。
下料管改造提节奏。由于2#、3#炉下料管角度较小,在日常生产中容易发生卡料、堵料,影响正常冶炼生产。作业区人员根据现场查看并研究讨论,将2#、3#炉下料管落料口从北边移至南边,从而增加了下料管角度。改造后,有效地杜绝和减少了冶炼过程下料管卡料、堵料现象,月可减少损失5万余元,同时大大降低了人员劳动强度。
氮封塞子改造降污染。转炉使用的氧枪氮封塞子上下间隙约两厘米,氮封蒸汽开启后无法冲到间隙内,导致蒸汽打到氮封塞子外壁上产生噪音影响封烟效果。面对这一问题,转一作业区人员现场找对策,决定将4座转炉八杆氧枪氮封塞子进行改造,把原来氮封塞子中间约两厘米宽度改为十厘米左右,同时加长氮封塞子的长度。改造后,有效地杜绝和减少了冶炼过程氮封漏烟和噪音危害。
设立高位料仓创效益。目前炼钢老区四座转炉同时生产,但炉前跨只有两台加废钢天车,生产过程中4#炉加废钢困难。为解决该问题,作业区派技术人员现场查看,最终在4#炉24米平台设立了一套独立的高位料仓,用于4#炉加废钢。改造后,有效缓解了因天车紧张导致的加废钢困难问题。同时,有效提高了4#转炉的生产力,降低了钢铁料消耗,月可创效160余万元。
“刚过去的三个季度,转一作业区产量刷新历史最好水平,多项指标显著提高,这些都离不开岗位创新活动的开展和实施。”该作业区作业长薛小永如是说。事实上,这仅仅是该厂开展岗位创新的一个缩影。新的起点上,该作业区职工将积极投身到“提质增效追赶超越”攻坚战中,坚持以技术创新作为企业持续发展的突破点,努力为公司发展作出新的贡献。
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