首钢京唐公司能环部300兆瓦发电机组挖潜效益大
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今年以来,首钢京唐公司能环部围绕300兆瓦发电机组深挖潜力,不断摸索机组运行规律,通过实施优化煤气掺烧、提高磨煤机入口混合风温等措施节约用电,取得实际效果,年可节电300余万度,效益…
今年以来,首钢京唐公司能环部围绕300兆瓦发电机组深挖潜力,不断摸索机组运行规律,通过实施优化煤气掺烧、提高磨煤机入口混合风温等措施节约用电,取得实际效果,年可节电300余万度,效益达270余万元。
能环部两台300兆瓦发电机组担负着京唐公司80%的自发电量,在保证设备完好率、保持机组最佳运行状态的前提下,能环部通过与外界发电企业对标学习,对比找差,确定了精调参数、优化机组运行方式来进一步挖掘发电潜力,降耗增效。通过大量数据分析,他们发现两台发电机组(共需八台磨煤机同时运行)在煤气掺烧过程中,当煤气量达到一定的掺烧比后,通过两台机组协调分配,由平均分配煤气方式改为侧重2号机组多掺烧焦炉煤气,以此实现2号机组三台磨煤机运行,两台机组最终由八台磨煤机降为七台磨煤机运行,从而节省一台磨煤机的用电量,节电效果明显。
300兆瓦发电机组锅炉设计最高可掺烧41%富余煤气,由于厂区煤气的供应不稳定性,需要随时调节煤气掺烧量,而调节的过程对锅炉产生的波动较大,影响机组稳定运行,造成用电量升高。为此,能环部职工想方设法从优化煤气供用机制入手,机组煤气调整次数由原来每日10次降低为2次,有效保证了机组的安全稳定运行,避免了因设备负荷波动引起的用电量增加。
在保证发电机组稳定运行基础上,他们还从细节上下功夫,在发电机组运行的过程中,经过观察参数变化,发现提高磨煤机入口混合风温可以降低煤耗,便立刻着手实施,把煤机入口混合风温提高了20摄氏度,效果立竿见影。磨煤机出力增大,也加强了一次风干燥和携带煤粉能力,同时风机电流相应地降低了5安,随之带来的是风机用电量的降低,锅炉效率得到提高。经过测算,此举可降低发电标煤耗0.4克/千瓦时,每年可节约用煤2500吨。
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