包钢:稳中求进勇向前
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包钢炼铁厂提出“三保一提一转”工作要求,炼铁二部作为主体作业部,克服冬季组产困难、原燃料质量起伏不稳等困难,生产实现了可贵的“开门红”,1至2月份,完成生铁产量66.7万吨。 紧盯…
包钢炼铁厂提出“三保一提一转”工作要求,炼铁二部作为主体作业部,克服冬季组产困难、原燃料质量起伏不稳等困难,生产实现了可贵的“开门红”,1至2月份,完成生铁产量66.7万吨。
紧盯目标加油干
“'经济料,精细管’降本增效思路已是组产共识。大家有压力是正常的,但我们组产思路必须转变,眼睛向内,集思广益,广开渠道。”3月2日,在炼铁厂炼铁二部每日班子成员工作碰头会上,副部长张志斌就前日高炉产量任务未达标分析原因找不足。
思路决定出路。根据炼铁厂下达的任务目标,炼铁二部自我加压,仅生铁产量每日要努力多完成100吨。另外,炼铁二部保持炉况稳定顺行,以降低生铁成本为主线,研究装料制度,改善煤气利用,优化燃料结构,降低燃料成本;降成本思路清晰,4号高炉以提产量为主攻方向,6号高炉以降燃料改善技术经济指标为主,发挥产能规模优势;深入推进标准化作业,加强数据统计分析,建立高炉科学研判模式,不断挑战目前原燃料条件下高炉顺行低耗生产的“极限”。
锱铢必较处处省
炼铁厂通过数据分析提升高炉管控能力,找准降成本内因关联性,不放过任何“出血点”,切实推进降本增效,将操作管理和降低成本有机融合。
“剔除原燃料价格影响,随着降成本空间压缩,各种措施手段运用,高炉降成本正处在“瓶颈”缩口区,但是也并没有因此而停滞。”4号高炉冶炼区域技术主管郑占斌说到。采取的具体措施是,“以煤代焦”提煤比降焦比优化燃料结构,吨铁降成本5元左右;调整装料制度,改善煤气利用;煤气利用率提高1%,吨铁可降低焦比6千克,降低吨铁成本5.4元;提高风温10摄氏度,降低吨铁成本1.35元;低硅冶炼每降低硅元素0.01,可降低吨铁成本0.34元,高炉降成本“扣”得非常细,点点滴滴成为降成本累积。
大家有事大家担
“连续两个月完成产量任务,提煤比降焦比工作也取得了实实在在的降成本成效,值得总结。但是核心经济指标燃料比未实现目标,与行业差距依旧摆在面前,既有压力更有动力。”在碰头会上,炼铁二部党支部书记代立新说。
成本分析作为高炉管理重要工作,过去该部只是少数管理人员参加,定目标、拿措施都是由领导布置实施,措施执行成效只能依靠结果来看,过程管理滞后严重。为了解决这个问题,炼铁二部将成本分析变为扩大会议,车间骨干踊跃参加,做到事事有人抓,事事有人管。“变被动为主动,源于责任心、压力的层层传导,因为生铁成本的高低直接影响到每位职工的收入。”职工普遍形成共识。为促进工作有效落实,炼铁二部组织开展以风耗、煤耗等单项奖和完成任务集体贡献为内容的劳动竞赛,传导生产经营压力,激励职工勠力同心奋发拼搏。炼铁二部十分注重工作骨干职工引领作用的发挥,高炉均衡出铁、软管修复再利用、喷枪改良延寿等项目实施,自主改善项目、QC小组攻关、技能大师工作室等创新创效工作效果明显。
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