首钢迁钢一杆新枪 双重效益
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
首钢迁钢公司供应管理部自成立以来,狠抓固废加工生产管理,保证固废产品质量稳定,降低各项加工费用。在作业部的关注与支持下,一废钢供应作业区不断摸索试验,最终引入火焰切割枪,不仅为岗…
首钢迁钢公司供应管理部自成立以来,狠抓固废加工生产管理,保证固废产品质量稳定,降低各项加工费用。在作业部的关注与支持下,一废钢供应作业区不断摸索试验,最终引入火焰切割枪,不仅为岗位工人创造了良好的环境,更一举降低生产成本至少260万元/月。
一废钢供应作业区承担着对迁钢公司不合格板坯、板卷等进行切割重置,返回生产部门进行循环再利用的重任。过去,一直按照传统的氧气切割法对废钢进行切割,这种切割方法不仅需要消耗大量的氧气及吹氧管,对废钢造成的损耗也较大。作业区领导紧抓将固废资源纳入原料资源的管理模式,主动将固废返生产利用率指标分解到本岗位的日常操作中,通过多次与兄弟单位调研对标,最终将降低废钢损耗率的目光盯在改善切割方法上。作业区全体员工始终坚持从源头优化固废返生产利用渠道,不断提高固废资源的使用意识。经过反复摸索,以降低废钢损耗率为核心,对切割枪供应商提出要求,最终确定了目前使用的火焰切割枪。这种切割枪长约1.8米,改氧气助燃为煤气、氧气混合燃烧,一方面这种燃烧方式喷出来的火焰较长,能够迅速完成切割任务,大大降低了废钢在切割过程中的损耗。另一方面,通过火焰切割,能够有效地控制废钢中硫等成分的燃烧,为岗位工人提供了更加优良的工作环境。
据统计,使用火焰切割枪以来,废钢的损耗率由最初的15.89%降低到9%以下。以一废钢供应作业区10月份约为1.84万吨的加工规模为例,按照自产回收废钢最低价估算,至少减少了254万元以上的损失。另外,根据今年平均加工量以及煤气、氧气费用统计估算,改造后每月可节省吹氧管费用1.48万元,供氧费用7.7万元。