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邯钢矿业分公司降低脱苯塔压力 提高粗苯收率

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邯钢矿业分公司经过一个多月的攻关,脱苯塔塔压由过去的16千帕降低到10-13千帕之间,粗苯收率由0.7%提高到了0.88%,日产量稳定在17吨,较攻关前每日可多生产粗苯6吨,提高了创效能力。近一段…

邯钢矿业分公司经过一个多月的攻关,脱苯塔塔压由过去的16千帕降低到10-13千帕之间,粗苯收率由0.7%提高到了0.88%,日产量稳定在17吨,较攻关前每日可多生产粗苯6吨,提高了创效能力。

    近一段时间以来,该分公司化产回收系统受工艺限制等因素影响,导致洗苯塔阻力增长过快,粗苯收率较低,每日平均收率仅为11吨左右。为了尽快扭转被动局面,提高粗苯收率,该分公司立即组织化产车间工长与技术人员成立攻关队,查明原因,解决问题。

    技术人员通过测量脱苯塔塔压,发现原冷凝冷却器中存在不凝气体,从而造成脱苯塔塔压过高。在仔细查看了冷凝冷却器的构造和工作运行状况后,筛查影响脱苯塔塔压的各种因素,决定使用管道连通方式抽取不凝气体。但是,在操作过程中,发现冷却器与水冷段之间存在导流管液封现象,造成脱苯塔塔压差过大,无法抽取不凝气体。在结合现场实际情况后,又经过反复试验,重新制定了改造方案。他们用测温枪测量各段管道温度,发现在70-80摄氏度的管道之间,存在大量不凝气体。于是在原冷凝冷却器与新增冷凝冷却器水冷段之间,增加了一段直径为150毫米的旁通管,并在旁通管中间分别开孔,再用管道连接。这样通过扩孔改变不凝气体走向,有效降低了脱苯塔塔压阻力,彻底排空了不凝气体。改造近一个月以来,脱苯塔塔压持续平稳。经统计,目前粗苯收率由0.7%提高到了0.88%,较改造前每日可多生产粗苯6吨。

    为了实现脱苯塔塔压长周期稳定,该分公司还认真控制好管式炉过热蒸汽温度、出口富油温度及粗苯回流量。每日结合洗油分析结果,及时增加调节洗油排渣次数,由每日2次增加为4次,最大限度减少粗苯消耗,为粗苯日产稳定在17吨以上提供了有力保障。

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