邯钢邯宝炼铁厂精细管理拓宽节电空间
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集团邯钢邯宝炼铁厂强化节约用电理念,精细用电管理,合理安排生产,在节约用电上做足文章,不断降低电耗。该厂每周定期召开节电会议进行电耗分析,明确每一项节电工作,制定相关措施。定期检…
集团邯钢邯宝炼铁厂强化节约用电理念,精细用电管理,合理安排生产,在节约用电上做足文章,不断降低电耗。
该厂每周定期召开节电会议进行电耗分析,明确每一项节电工作,制定相关措施。定期检查节电工作落实情况,完善检修期间设备停复机制度,优化设备运行模式,减少空转率。设备室人员开展技术改造,完善电耗信息平台,缩小电耗计量单位,并积极做好控电、节电设备工艺改进。
该厂优化设备运行,合理安排设备开停时间,将运行车间煤粉中速磨及其附属设备安排在“平、谷”段运行;上煤系统每天停运12个小时以上;制粉系统实行“峰”段设备维护检修,“平、谷”段运行。通过以上措施,每天可节约电费15000余元。
该厂优化烧结车间2台360烧结机检修时停运时间,主抽风机启停时间由早期烧结检修完成前两个小时启动,改为风机早停30分钟,定修完成前1个小时开机,比以前检修可节约1个半小时,每次检修可节电15900度。同时,烧结1、2号烟气脱硫增压风机不再通过调节阀控制风量、负压,而由高压变频器调速控制风量,每月可节电25万度。此外,优化调整烧结区域4台主抽风机高压同步电机励磁电流,烧结功率因数可达0.99以上。优化调整高炉车间高炉出铁场除尘风机变频器运行参数,将高炉区域10路无功补偿设备全部投运,仅此两项优化每月就可节电70万度。在此基础上,该厂还改变厂内变压器运行方式,退出18台变压器,全部采用单变压器运行,降低变压器损耗,每月可节电约23万度。
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