酒钢炼铁技术水平迈上新台阶
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4月18日,1号高炉优化升级改造完成并顺利出铁,截至7月26日,高炉投产满100天,不仅实现了安全和高效运行,生铁成本也稳步降低。自今年6月份以来,1号高炉无炉况波动,高炉煤气利用率由46%提…
4月18日,1号高炉优化升级改造完成并顺利出铁,截至7月26日,高炉投产满100天,不仅实现了安全和高效运行,生铁成本也稳步降低。
自今年6月份以来,1号高炉无炉况波动,高炉煤气利用率由46%提高至48.2%,焦比同比降低48kg/t,生铁成本同比平均降低100元/吨。高炉指标通过校核对标后,进入同行业先进水平。
合理的内型是高炉实现高产、稳产、低耗、长寿的基本条件之一。现代高炉的内型设计特点主要表现在大炉缸、多风口、适当矮胖、减小炉身及炉腹角、加深死铁层等方面,其目的是改善料柱透气性和煤气分布,提高喷煤比,适当抑制边缘、吹透中心,以实现高产、长寿、低耗、顺行。在此前提下,炼铁厂总结国内外相同容积高炉的内型尺寸,并结合酒钢目前的原燃料条件,确定了1号高炉内型尺寸。在高炉运行100天后,高炉炉况良好,无难行、悬料情况发生。
设备装配水平是衡量现代高炉生产能力的一个重要指标。这次优化升级改造,炼铁厂参考了国内先进高炉的设备装配经验,并结合当前经营形势,采取了“利旧与改造”结合的方式,对高炉本体进行重新设计。在炉壁改造方面,使用了铜冷却壁及铸铁冷却壁,采用砖壁合一、薄壁内衬结构进行安装。同时,设计了软水密闭循环系统、热转鼓法渣处理系统,提高了设备保障能力。
1号高炉优化升级改造项目的顺利实施,也解决了高炉炉皮开裂、煤气超标、变电站设备老化等长期制约高炉生产的瓶颈问题。完备的炉体监测预警系统(水温差在线监测、炉缸侵蚀模型监测、风口成像),有效降低了高炉事故率;干法除尘及水冲渣系统的投用,大大改善了炉前岗位的工作环境,降低了职工的劳动强度,有效减少了动力、运输作业人数,提高了劳动生产率。
技术操作水平是高炉经济技术指标优化的限制环节。炼铁厂从项目立项开始,就落实“技术兴厂”的基本方针,通过制定详尽的项目方案,扎实开展人员培训等措施,实现了高炉“自主”开炉,这也是酒钢首次在无外聘专家的情况下顺利完成大高炉开炉。通过百天的“驾驭”,标志着酒钢炼铁技术水平迈上新台阶