本钢集团5月份吨钢综合能耗创新低
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5月份,本钢集团吨钢综合能耗达660公斤,创历史新低。同时,板材公司吨钢综合能耗也创历史新低,达到627公斤;板材公司铁工序、烧结工序、炼钢全工序、吨钢耗新水等重点能耗指标均创历史新低…
5月份,本钢集团吨钢综合能耗达660公斤,创历史新低。同时,板材公司吨钢综合能耗也创历史新低,达到627公斤;板材公司铁工序、烧结工序、炼钢全工序、吨钢耗新水等重点能耗指标均创历史新低,为企业降本增效做出了贡献。据统计,5月份,本钢集团吨钢综合能耗降成本总额比上年同期多降低9000万元。
为进一步降低能耗,5月份,本钢集团科学组织生产,抓大不放小,确保生产稳定运行,努力提高生产经济运行水平。本钢集团重点控制煤气放散损失率,板材发电厂加强设施维护和操作,确保燃气炉高负荷稳定运行,在确保发电量的同时,多用气、少烧煤,将煤气放散率控制在计划水平内。与此同时,相关单位科学组织六号、七号干熄焦1.5万kw发电机组调试阶段供电前的准备工作,科学平衡氧气,确保制氧、供氧、用氧经济运行。
本钢集团还加强技术攻关,科学降耗,使工序能耗迈上新台阶。板材、北营公司进一步加强能耗管理与考核,提高二次能源的回收与利用率,对重点工序开展焦比、负能炼钢、煤气回收等技术攻关,科学平衡能源介质,保持经济供给,提高自发电量,有效促进了吨钢综合能耗的下降。其中,板材炼铁厂入炉焦比达到334公斤/吨,燃料比达到530公斤/吨,均创历史新低;板材炼钢厂通过加强生产组织,RH全部采用自产蒸气,发电气源实现冷备,转炉煤气回收达到102.4立方米/吨,实现全工序负能炼钢,能耗-3公斤/吨,创该厂历史能耗新低,月降能源成本300余万元。
本钢集团还狠抓管理“短板”,精细设备操作。要求完成工序能耗计划,但个别单耗指标超预算定额的单位,强化管理,精细设备操作,严控单耗指标,并加大考核力度,使单耗指标得到有效控制。
为降低吨钢耗新水,本钢集团对特殊工业废水治理项目回收的“废水”进行利用,送至高炉冲渣,减少了工业新水补给。同时,板材供水厂还积极优化管网,提高普通工业废水的回收与利用率。5月份,板材公司吨钢耗新水达到3.3吨,创近期新低