涟钢:攻关挖潜降油耗月节省十万
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
今年来,华菱涟钢检修中心210转炉作业区连铸钳工班针对210转炉厂连铸机液压系统油耗高的问题,开展攻关活动,油耗成本每月比去年同期降低10多万元。210转炉作业区连铸钳工班负责210转炉厂连铸…
今年来,华菱涟钢检修中心210转炉作业区连铸钳工班针对210转炉厂连铸机液压系统油耗高的问题,开展攻关活动,油耗成本每月比去年同期降低10多万元。
210转炉作业区连铸钳工班负责210转炉厂连铸区域的机械设备维护,而连铸机液压系统是210转炉厂连铸系统中的核心设备,其运行状况的好坏对整个连铸生产起着决定性作用。在投产之时,该系统每个月的油耗要40-50桶,甚至于上百桶,远远高于同类企业。
由于大部分液压系统处于高温环境中,同时一些设备装配和密封元件因为存在质量问题,导致漏油点过多,油耗居高不下。为此,作业区下达了每月只能消耗20桶的攻关指标,要求半年之内解决连铸油耗高于同类企业的现象。
为降低油耗,作业区成立液压技术专业化小组,建立设备运行控制档案,摸索设备劣化趋势和维护检修周期。同时与210转炉厂协商配合,统计出易出现操作失误点,实行精细操作控制。开展攻关以来,液压油消耗由以前的月消耗40多桶减少到月消耗20多桶。
第一期攻关目标实现了,作业区又继续加压,要求连铸液压油耗控制在每月4—5桶之内。
连铸钳工班的师傅们没有畏难,他们仔细研究,认真分析来寻找降低油耗的途径。通过加强对液压油液的循环过滤处理,减少油液渗漏;规范液压设备检修拆装技术标准,实行无环境污染的精确作业,并加强对设备的点检维护。目前,每个月液压油消耗仅为1-2桶,同时减少了热停工时间,提高了板坯质量