冷钢炼铁厂改进技术年可节约泥炮油缸维修费30万
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湖南博长控股集团有限公司近期来改进技术,加强管理,降本增效工作稳步推进,取得了良好的经济效益和社会效益。冷钢炼铁厂高炉泥炮承担铁口堵口用,由于长期工作在高温、多尘、大负载的环境下…
湖南博长控股集团有限公司近期来改进技术,加强管理,降本增效工作稳步推进,取得了良好的经济效益和社会效益。冷钢炼铁厂高炉泥炮承担铁口堵口用,由于长期工作在高温、多尘、大负载的环境下,油缸磨损拉伤严重,外委维修量大,年外修费用在30万元以上。针对此种情况,冷钢炼铁厂通过改进技术、加强管理,采取一系列行之有效的措施:
一是润滑工作由倒班炉前工加油改成责任心强的维修工专人负责,手动油杯方式改成电动干油泵加油,确保所有运动点都得到合理及时润滑。
二是在出铁过程中、堵口后及时对油缸、油管打水降温,避免温度过高使液压油焦质化、油缸密封件老化失效。
三是加强油箱密封处理,杜绝水、灰尘进入油箱内,加强备件保管,防止杂质、水进入油缸内。加强检查,发现油缸有异常及时更换,不让问题扩大化。
四是更换高压胶管,严格按要求进行。清理接头周边卫生,不带手套,不让杂质带入。
五是加强对操作工的培训,提高责任心,进出加油油管平时包扎,加油时对油桶、油箱空气过滤器周边清理干净。
六是对回转油缸上、下支承部件定期测量,对磨损超过允许范围的及时更换,确保油缸活塞杆在伸缩过程中不会出走曲线运动。
以上措施经过一段时间的运作,效果十分理想,油缸磨损拉伤情况大大减少,基本避免了外委维修,冷钢炼铁厂仅此一项年可节约泥炮油缸维修费用30余万元,取得了良好的经济效益和社会效益
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