迁钢制氧多项措施挖潜增效
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迁钢制氧作业部不断优化机组运行模式,加强设备巡检维护,把降成本工作落实到职工日常操作中,形成人人重视成本、人人参与降成本的局面。为进一步降低生产运行成本,制氧作业部根据生产实际,…
迁钢制氧作业部不断优化机组运行模式,加强设备巡检维护,把降成本工作落实到职工日常操作中,形成人人重视成本、人人参与降成本的局面。
为进一步降低生产运行成本,制氧作业部根据生产实际,充分发挥氮气减压装置优势,对氮压机组的运行调节进行了优化。当冷轧氮气用量减少或因检修氮气用量下降较多时,停止1台27000立方米/时氮压机运行,而启动排气量较少的21000立方米/时氮压机,每小时可节约电能1000千瓦时,全月节省用电21余万元。与此同时,通过合理调节空分工况,在保证气体稳定供应的基础上,大幅度降低液体消耗,增加液体销售。全月增加液氧、液氮外销1527吨和466吨,增加收入60.98万元。
加强岗位沟通,合理组织生产,及时调整空分运行负荷,降低氧气放散率。为掌握迁钢公司用气情况,每班生产调度人员通过各作业部生产日报、作业计划等,及时了解炼钢冶炼和高炉生产情况,提前做好空分产量计划工作,利用空分自动变负荷控制系统,及时调节空分氧气产量,全月氧气放散率完成1.59%,比计划降低0.81%。
1月份,制氧作业部还利用冬季生产的有利时机,在节水节电方面苦下功夫。一方面,在保证回水温度的情况下,尽可能减少循环水池冷却风机的运行,利用昼夜温差大的因素,在夜间停止全部风机,实现冷却水自然冷却;严格控制循环水的浓缩倍率,确保浓缩倍率控制在经济合理的范围值内,尽最大可能减少新水消耗,1月份,生产水循环利用率保持在99%以上,新水消耗量完成1.09吨/立方千米,比计划指标下降50%。另一方面,严格落实《制氧作业部2013年移峰填谷方案》,启停设备尽量避免峰值时段,安排在谷段进行等,全力确保用电消耗最低值
为进一步降低生产运行成本,制氧作业部根据生产实际,充分发挥氮气减压装置优势,对氮压机组的运行调节进行了优化。当冷轧氮气用量减少或因检修氮气用量下降较多时,停止1台27000立方米/时氮压机运行,而启动排气量较少的21000立方米/时氮压机,每小时可节约电能1000千瓦时,全月节省用电21余万元。与此同时,通过合理调节空分工况,在保证气体稳定供应的基础上,大幅度降低液体消耗,增加液体销售。全月增加液氧、液氮外销1527吨和466吨,增加收入60.98万元。
加强岗位沟通,合理组织生产,及时调整空分运行负荷,降低氧气放散率。为掌握迁钢公司用气情况,每班生产调度人员通过各作业部生产日报、作业计划等,及时了解炼钢冶炼和高炉生产情况,提前做好空分产量计划工作,利用空分自动变负荷控制系统,及时调节空分氧气产量,全月氧气放散率完成1.59%,比计划降低0.81%。
1月份,制氧作业部还利用冬季生产的有利时机,在节水节电方面苦下功夫。一方面,在保证回水温度的情况下,尽可能减少循环水池冷却风机的运行,利用昼夜温差大的因素,在夜间停止全部风机,实现冷却水自然冷却;严格控制循环水的浓缩倍率,确保浓缩倍率控制在经济合理的范围值内,尽最大可能减少新水消耗,1月份,生产水循环利用率保持在99%以上,新水消耗量完成1.09吨/立方千米,比计划指标下降50%。另一方面,严格落实《制氧作业部2013年移峰填谷方案》,启停设备尽量避免峰值时段,安排在谷段进行等,全力确保用电消耗最低值