莱钢型钢炼铁厂“循环链”里巧淘金
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循环链里巧淘金现在我们不仅要保证生产顺行,还要使能源高效利用,拓宽增效渠道。2月26日,型钢炼铁厂3#高炉车间主任刘汉海对记者说。据了解,莱钢型钢炼铁厂积极向余热余压循环利用要效益,…
“循环链”里巧淘金
“现在我们不仅要保证生产顺行,还要使能源高效利用,拓宽增效渠道。”2月26日,型钢炼铁厂3#高炉车间主任刘汉海对记者说。据了解,莱钢型钢炼铁厂积极向余热余压循环利用要效益,加强高炉操作,配合能源动力厂发电,2012年型钢1#、2#高炉吨铁发电48千瓦时,3#高炉吨铁发电50千瓦时,在与全国44座中型高炉、25座大型高炉对标中处于领先水平,取得显着经济效益。
炼铁工序是能源消耗大户,也是循环经济的主战场。近年来,在确保高炉余压发电的基础上,该厂积极向铁素资源、二次能源、固体废弃物回收利用和水资源循环利用“四个循环链”延伸,不断拓展利润增长点。
高炉生产过程产生很多固体废弃物,如渣铁、氧化铁皮、除尘灰、污泥等,这些废弃物中含有大量的铁元素,可回收再利用。该厂重新修订完善了含铁废弃物管理办法,加大管控力度,对铁花、废钢统一组织运输、回收,还细化罐帮铁、碎铁加工标准,并在高炉用料中配加含铁污泥,实现了含铁废弃物的闭路循环,回收利用率达到了100%。配合环境环保综合整治的推进,该厂将除尘系统进行全面改造,新增吸尘点,并采用气体输灰、罐车运输等方法,既有效减少了二次扬尘,还提高了资源回收率。2012年,该厂累计回收利用除尘灰等各类固体废弃物44万多吨,全部配加到烧结工序中,成为烧结配料的优质原料,降低成本上百万元。
在促进高炉余压发电的同时,该厂积极推进烧结余热发电攻关。项目运行初期,由于烧结烟气温度波动频繁,致使发电量极不稳定。为提高余热发电质量,技术人员把提升烧结烟气温度作为研究课题,经过攻关,逐渐摸索出一套适应发电要求的操作模型,即在保证烧结矿产量、质量的前提下,适当提升吨矿配碳量,配合强化烧结终点控制等措施,使烟气温度保持在400℃左右,满足了产汽发电的要求。烟气温度提升带来的是作业难度的增大,针对此情况,该厂不断提升岗位职工操作技能,强化终点作业,同时对环冷机密封罩、烟道系统等重点设备进行改造,消除了原有的设计缺陷,使烧结矿热量维持在较高水平,为余热充分回收创造了有利条件。目前,该厂已将余热发电纳入常规化管理之中,并制定了各岗位管理规定,促进多岗位联合作业,既减少了烧结矿质量波动,还为发电量的稳步提升创造了条件。自2012年7月份该项目投运以来,余热发电量已达吨矿13千瓦时的行业平均水平,日发电量达35万千瓦时。
降低吨铁水耗不仅是节能减排的重点,也是衡量高炉技术水平重要指标。该厂为降低吨铁水耗,对高炉多个循环水系统进行全面排查及现场核对、分析,在保证水资源消耗准确计量的同时,通过增加蓄水池、增设挡水墙等方法,使冲渣水、车皮析出水等废水全部实现闭路循环利用,实现工业用水零外排,每天可减少新水消耗300立方米左右
“现在我们不仅要保证生产顺行,还要使能源高效利用,拓宽增效渠道。”2月26日,型钢炼铁厂3#高炉车间主任刘汉海对记者说。据了解,莱钢型钢炼铁厂积极向余热余压循环利用要效益,加强高炉操作,配合能源动力厂发电,2012年型钢1#、2#高炉吨铁发电48千瓦时,3#高炉吨铁发电50千瓦时,在与全国44座中型高炉、25座大型高炉对标中处于领先水平,取得显着经济效益。
炼铁工序是能源消耗大户,也是循环经济的主战场。近年来,在确保高炉余压发电的基础上,该厂积极向铁素资源、二次能源、固体废弃物回收利用和水资源循环利用“四个循环链”延伸,不断拓展利润增长点。
高炉生产过程产生很多固体废弃物,如渣铁、氧化铁皮、除尘灰、污泥等,这些废弃物中含有大量的铁元素,可回收再利用。该厂重新修订完善了含铁废弃物管理办法,加大管控力度,对铁花、废钢统一组织运输、回收,还细化罐帮铁、碎铁加工标准,并在高炉用料中配加含铁污泥,实现了含铁废弃物的闭路循环,回收利用率达到了100%。配合环境环保综合整治的推进,该厂将除尘系统进行全面改造,新增吸尘点,并采用气体输灰、罐车运输等方法,既有效减少了二次扬尘,还提高了资源回收率。2012年,该厂累计回收利用除尘灰等各类固体废弃物44万多吨,全部配加到烧结工序中,成为烧结配料的优质原料,降低成本上百万元。
在促进高炉余压发电的同时,该厂积极推进烧结余热发电攻关。项目运行初期,由于烧结烟气温度波动频繁,致使发电量极不稳定。为提高余热发电质量,技术人员把提升烧结烟气温度作为研究课题,经过攻关,逐渐摸索出一套适应发电要求的操作模型,即在保证烧结矿产量、质量的前提下,适当提升吨矿配碳量,配合强化烧结终点控制等措施,使烟气温度保持在400℃左右,满足了产汽发电的要求。烟气温度提升带来的是作业难度的增大,针对此情况,该厂不断提升岗位职工操作技能,强化终点作业,同时对环冷机密封罩、烟道系统等重点设备进行改造,消除了原有的设计缺陷,使烧结矿热量维持在较高水平,为余热充分回收创造了有利条件。目前,该厂已将余热发电纳入常规化管理之中,并制定了各岗位管理规定,促进多岗位联合作业,既减少了烧结矿质量波动,还为发电量的稳步提升创造了条件。自2012年7月份该项目投运以来,余热发电量已达吨矿13千瓦时的行业平均水平,日发电量达35万千瓦时。
降低吨铁水耗不仅是节能减排的重点,也是衡量高炉技术水平重要指标。该厂为降低吨铁水耗,对高炉多个循环水系统进行全面排查及现场核对、分析,在保证水资源消耗准确计量的同时,通过增加蓄水池、增设挡水墙等方法,使冲渣水、车皮析出水等废水全部实现闭路循环利用,实现工业用水零外排,每天可减少新水消耗300立方米左右