梅山矿业去年降本增效成绩明显
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去年,梅山矿业公司面对严峻的市场挑战,开展了全员、全面、全过程的降本增效活动,通过重点项目成本改善、对标管理和班组课题改善等举措,完成降本增效4583万元。去年,梅山矿业确立了降低长…
去年,梅山矿业公司面对严峻的市场挑战,开展了全员、全面、全过程的降本增效活动,通过重点项目成本改善、对标管理和班组课题改善等举措,完成降本增效4583万元。
去年,梅山矿业确立了“降低长江源水取用”、“降低选矿生产用电”等14个重点改善项目。选矿生产针对时间长、设备台套多给用电控制管理带来的困难,从做好工序间的配合入手来减少设备空运行时间。上下工序加强信息沟通和传递,确保工序设备的开停保持步调一致,主要生产工序设备空开车时间从过去每月的420多分钟,下降到目前的100分钟以内,降低了设备空耗电量。同时,利用用电的避峰就谷政策组织生产,降低了生产电单价,选矿吨矿电价与近3年同期相比,平均节约0.022元,创历史新低,去年累计节约电费211.47万元。
梅山矿业公司建立了从公司到班组的四级低成本管理指标体系,对照同行业先进指标,逐级分解,对每个指标制订可行有效的保证措施。在铁精矿生产成本对标中,梅山矿业公司进行月度跟踪、分析,及时查找影响成本的因素,采取签订协议、月度考核等有效措施,使铁精矿成本保持优势,在全国重点矿山中位列第一,为在当前低迷的市场竞争中赢得了优势。
梅山矿业公司建立了组织保证体系、指标体系、责任落实措施、成本改善项目实施过程的控制、分析、考核体系,对成本改善的实施结果进行激励与考核,营造了在岗位、现场实施成本改善的良好氛围。动能部供水车间开展“降低制水过程水耗量”课题活动,通过修正沉淀池运行参数、改进操作方式,用时间继电器来控制沉淀池的排泥周期和排泥时间,制水过程水耗量同比明显下降,节水15.6万立方米,节约费用达18.72万元
去年,梅山矿业确立了“降低长江源水取用”、“降低选矿生产用电”等14个重点改善项目。选矿生产针对时间长、设备台套多给用电控制管理带来的困难,从做好工序间的配合入手来减少设备空运行时间。上下工序加强信息沟通和传递,确保工序设备的开停保持步调一致,主要生产工序设备空开车时间从过去每月的420多分钟,下降到目前的100分钟以内,降低了设备空耗电量。同时,利用用电的避峰就谷政策组织生产,降低了生产电单价,选矿吨矿电价与近3年同期相比,平均节约0.022元,创历史新低,去年累计节约电费211.47万元。
梅山矿业公司建立了从公司到班组的四级低成本管理指标体系,对照同行业先进指标,逐级分解,对每个指标制订可行有效的保证措施。在铁精矿生产成本对标中,梅山矿业公司进行月度跟踪、分析,及时查找影响成本的因素,采取签订协议、月度考核等有效措施,使铁精矿成本保持优势,在全国重点矿山中位列第一,为在当前低迷的市场竞争中赢得了优势。
梅山矿业公司建立了组织保证体系、指标体系、责任落实措施、成本改善项目实施过程的控制、分析、考核体系,对成本改善的实施结果进行激励与考核,营造了在岗位、现场实施成本改善的良好氛围。动能部供水车间开展“降低制水过程水耗量”课题活动,通过修正沉淀池运行参数、改进操作方式,用时间继电器来控制沉淀池的排泥周期和排泥时间,制水过程水耗量同比明显下降,节水15.6万立方米,节约费用达18.72万元