安钢二炼轧厂进口备件国产化降本1300万元
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2012年,面对极端严峻的市场形势,安钢第二炼轧厂紧紧围绕系统降本工作主线,在保证设备功能、精度和运行质量的前提下,稳步推进进口备件国产化工作,全年累计节省进口备件费用1300万元。该厂…
2012年,面对极端严峻的市场形势,安钢第二炼轧厂紧紧围绕系统降本工作主线,在保证设备功能、精度和运行质量的前提下,稳步推进进口备件国产化工作,全年累计节省进口备件费用1300万元。
该厂高度重视,专门成立了进口备件国产化攻关组,针对每个项目开展深入细致的调查研究,收集相关经验数据,制订切实可行的试验方案,定期选派专业技术人员深入国内相关备件生产厂家考察调研,与有实力的厂商沟通交流,提出设备性能和精度要求,与对方一起反复论证方案可行性,确定相关的合作事宜。为了不影响正常生产,有效避免设备国产化后可能产生的工作效率和运行质量下降问题,该厂坚持设备功能和精度优先原则,采用循序渐进的方法从低端设备开始改造,积累经验后再扩展到关键设备,取得完全成功后全面推广应用。此外,该厂定期召开项目进展座谈会,对国产化备件的申报、安装和下线情况及时通报,建立重点备件详细台账,对已经上线运行的国产化备件运行状况实时跟踪,根据数据记录不断优化改进,逐步提高备件国产化后使用的性价比。同时,该厂还着力加强难题攻关力度和力量,消化吸收新技术,坚持自主创新,抓大不放小,逐步扩大备件国产化范围。
2012年,该厂先后对炉卷机组万向接轴、卷筒和热矫传动轴等昂贵的进口备件进行了国产化,改造设备均能够良好运行,在保证生产稳定的前提下降低了生产运行成本。
该厂高度重视,专门成立了进口备件国产化攻关组,针对每个项目开展深入细致的调查研究,收集相关经验数据,制订切实可行的试验方案,定期选派专业技术人员深入国内相关备件生产厂家考察调研,与有实力的厂商沟通交流,提出设备性能和精度要求,与对方一起反复论证方案可行性,确定相关的合作事宜。为了不影响正常生产,有效避免设备国产化后可能产生的工作效率和运行质量下降问题,该厂坚持设备功能和精度优先原则,采用循序渐进的方法从低端设备开始改造,积累经验后再扩展到关键设备,取得完全成功后全面推广应用。此外,该厂定期召开项目进展座谈会,对国产化备件的申报、安装和下线情况及时通报,建立重点备件详细台账,对已经上线运行的国产化备件运行状况实时跟踪,根据数据记录不断优化改进,逐步提高备件国产化后使用的性价比。同时,该厂还着力加强难题攻关力度和力量,消化吸收新技术,坚持自主创新,抓大不放小,逐步扩大备件国产化范围。
2012年,该厂先后对炉卷机组万向接轴、卷筒和热矫传动轴等昂贵的进口备件进行了国产化,改造设备均能够良好运行,在保证生产稳定的前提下降低了生产运行成本。