首钢矿业烧结厂安装电控阀年增效一百七十万元
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矿业烧结厂节能减排团队围绕精细用风开展攻关,不断深化一岗一标杆,降本增效。随着一岗一标杆工作的深入开展,烧结厂坚持源头治理,加强除尘设施管理,规范配料室、筛分间等点位的除尘设施管…
矿业烧结厂节能减排团队围绕精细用风开展攻关,不断深化“一岗一标杆”,降本增效。
随着“一岗一标杆”工作的深入开展,烧结厂坚持源头治理,加强除尘设施管理,规范配料室、筛分间等点位的除尘设施管理,除尘用风量明显下降。为了扩大标杆成果,烧结厂节能减排创新团队开展用风节能攻关,组织对45万布袋除尘器进行节能改造。45万布袋除尘器所带除尘点位大部分为躲峰限电运行设备,由于供风管道未安装调节阀门,在躲峰限电期间,现场设备停止时除尘管道仍持续供风,造成能源浪费。对此,节能减排团队进行现场调研,反复测量,获取了大量的数据,并与厂领导和专业部门共同研究,多次研讨和论证,制定了详细的改造施工方案。实施中,利用老系统全流程检修机会,克服高空接线、布线困难,完成了原料破碎间、配1、配2及配3皮带对应除尘主管道4组电动蝶阀的安装、接线和调试工作,实现蝶阀手动及远程操作。当峰期原料破碎间及配系统皮带停止运行时,关闭各除尘主管道蝶阀,降低45万风机转速,在保证现场环境达标的同时达到节能降耗的目的,实现了定量用风与风机调速远程自动控制。通过前期试运行,每天峰期节电6000多度,年实现效益170万元。与此同时,配料布袋风机变频改造也通过公司立项审批,3个空压机站变频改造正在进行当中
随着“一岗一标杆”工作的深入开展,烧结厂坚持源头治理,加强除尘设施管理,规范配料室、筛分间等点位的除尘设施管理,除尘用风量明显下降。为了扩大标杆成果,烧结厂节能减排创新团队开展用风节能攻关,组织对45万布袋除尘器进行节能改造。45万布袋除尘器所带除尘点位大部分为躲峰限电运行设备,由于供风管道未安装调节阀门,在躲峰限电期间,现场设备停止时除尘管道仍持续供风,造成能源浪费。对此,节能减排团队进行现场调研,反复测量,获取了大量的数据,并与厂领导和专业部门共同研究,多次研讨和论证,制定了详细的改造施工方案。实施中,利用老系统全流程检修机会,克服高空接线、布线困难,完成了原料破碎间、配1、配2及配3皮带对应除尘主管道4组电动蝶阀的安装、接线和调试工作,实现蝶阀手动及远程操作。当峰期原料破碎间及配系统皮带停止运行时,关闭各除尘主管道蝶阀,降低45万风机转速,在保证现场环境达标的同时达到节能降耗的目的,实现了定量用风与风机调速远程自动控制。通过前期试运行,每天峰期节电6000多度,年实现效益170万元。与此同时,配料布袋风机变频改造也通过公司立项审批,3个空压机站变频改造正在进行当中