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东北特钢高线公司提升产品质量

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从东北特钢集团大连高合金线材公司获悉:9月份,高线公司技术质量工作取得可喜成绩,产品质量整体水平明显提升,主要质量指标全部完成计划目标,有力推动了公司生产经营的发展。其中,成材率…

从东北特钢集团大连高合金线材公司获悉:9月份,高线公司技术质量工作取得可喜成绩,产品质量整体水平明显提升,主要质量指标全部完成计划目标,有力推动了公司生产经营的发展。其中,成材率计划93%,实际完成93.5%;钢锭(坯)合格率计划99.5%,实际完成99.61%;钢材合格率计划99 %,实际完成99%;内损率计划0.55%,实际完成0.44%;万元销售损失额计划15元/万元,实际完成14.42元/万元;万元异议额计划20元/万元,实际完成11.18元/万元。

  面对前一阶段技术质量工作存在的问题,高线公司以质量月活动为契机,加大了技术质量工作的力度。月初,公司技术质量工作负责人组织相关技术人员根据当月的合同,进行了工艺策划,对主要质量问题进行认真梳理,确定了当月解决的重点问题,并制定相应的攻关措施,以全面提升产品成材率,降低废品量,促进整体质量水平提升。

  9月份,公司技术质量系统根据当月合同,加强了铬不锈、镍不锈产品的质量控制。在生产铬不锈产品中,重点关注气阀钢生产。他们在冶炼过程中,对容易出现缩孔的连铸环节,通过解决过热度与拉速问题,冶炼的6炉气阀钢低倍缩孔均控制在1.5级以下;在轧制过程中,他们根据客户对产品的尺寸、硬度、晶粒度、脱碳层的严格要求,制定了气阀钢生产的工艺控制要点,实施严格的控制措施,确保了生产的气阀钢盘条满足客户技术条件要求。通过努力,当月,铬不锈成材率达到93.3%,比计划提高2.3个百分点。针对镍不锈产品存在横纹、划伤、折叠等问题,技术人员、设备人员、现场操作人员共同进行现场排查,找到问题点。最终通过更换斯太尔摩风冷线辊道,彻底解决了产品横纹缺陷,减少了修磨量,镍不锈成材率也有所提高,达到93.33%,比计划提高0.33个百分点。对铁素体和半马氏体不锈钢连铸坯皮下裂纹、中心裂纹问题,技术人员通过控制中间包的过热度,减少波动和对连铸工艺拉速与过热度的匹配进行严格控制等措施,9月份,铁素体的裂纹得到明显改善,半马氏体全部合格。同时,对酸雾腐蚀造成产品麻面问题进行重点攻关。一是下发了《精整钢材转移管理规定》,对产品的生产流程、酸洗时间,以及酸洗后的放置时间进行了严格规定;二是开始使用新酸洗线进行300系列酸洗,缓解了UVK的酸洗压力,减少产品在现场的堆放,从而减少因酸雾腐蚀造成的废品增加现象。9月份,废品量153吨,比8月份减少了99吨。

  9月份,高线公司借力质量月活动,通过加大技术质量工作力度,公司全月技术质量工作水平整体提升,从而全面推动了公司各项工作的顺利开展。
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