首钢长钢轧钢厂降本增效一千八百余万元
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首钢长钢轧钢厂强管理、提产能、挖潜力、增效益,实现经营生产和各项指标稳步提升,4月份实现降本增效1892万元,超额完成公司下达的降本增效考核指标。群策群力定课题攻关。围绕如何完成2012…
首钢长钢轧钢厂强管理、提产能、挖潜力、增效益,实现经营生产和各项指标稳步提升,4月份实现降本增效1892万元,超额完成公司下达的降本增效考核指标。
群策群力定课题攻关。围绕如何完成2012年对标挖潜降本增效指标,确定了调整倍尺精度、提高成材率指标、提高连轧车间直径12切分螺成材率、攻关课题、棒材车间直径12螺、直径14螺小规格四切分产量提升等12项攻关课题。其中,棒材车间加强轧机预装、导卫装配的可控性,制定严格的操作标准,增加了生产过程的可追溯性,从而大大提高了小规格产品的产能。
优化调整产品结构。棒材车间通过优化孔型设计、导位安装、配辊,严格控制料型尺寸,在保证实料尺寸的前提下,通过调整电机转速实现无张力或微张力轧制,成功试轧出HRBL335、HRBL400、HRBL500左旋带肋锚杆钢。同时,通过“控轧控冷”技术,试轧了HRB400低成本高强度热轧带肋钢筋,有效降低了冶炼系统合金消耗。
周成本核算对标挖潜降成本。以提高成材率指标、降低轧钢工序消耗为目标,从钢坯消耗、能源消耗、备件材料消耗入手,建立周成本核算制度,实行动态考核机制。在钢坯消耗指标中,各车间严把钢坯质量进口关,杜绝不合格钢坯进入轧钢工序,同时严格标准化操作,合理调整空煤比,有效降低钢坯消耗。在能源消耗指标中,各车间班组认真记录当班的能源消耗情况,针对能源消耗指标超标情况,分析原因,制定对策,力争降低能源消耗。在备件材料消耗中,要求各车间对一周材料备件消耗进行认真分析汇总,特别针对导卫消耗大的特点,各班组认真核对一周的导卫消耗情况,对导卫质量进行跟踪,确保了材料备件质量,降低了备件材料消耗。