邯钢400m2烧结机集气管头部刮板机改造
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邯钢400m2烧结机集气管头部刮板机改造 郭英 (河北钢铁股份有限公司邯郸分公司贮运中心) 摘要:针对邯钢400m2烧结机机头刮扳机链板易断裂,导致大烟道积尘严重,影响烧结负压的问题,通过改…
邯钢400m2烧结机集气管头部刮板机改造
郭英
(河北钢铁股份有限公司邯郸分公司贮运中心)
摘要:针对邯钢400m2烧结机机头刮扳机链板易断裂,导致大烟道积尘严重,影响烧结负压的问题,通过改变刮扳机箱体结构,调整托链器角度,改进刮板材质等,使刮板机工作稳定,消除了烟道积灰对烧结负压的影响,同时也降低了备件成本和维护费用。
关键词:烧结机 集气管 刮扳机 托链器 链板
1前言
邯钢400m2烧结机集气管头部的烧结矿粉尘是通过两条刮板机(Tk1、Tk2)运走的。该刮板机主要由头部箱体、尾部箱体和中间箱体三部分构成。两刮板机由于设备本身结构及操作问题,经常发生断链而造成长时间停机,每遇此况,烧结矿粉尘就会在刮板机槽体内积累,甚至堵住与刮板机上部相接的下料漏斗。大量积尘,不但影响集气管的排气量,而且使集气管内的负压受到严重影响,无法达到烧结机所需的正常负压。针对这一情况,我们决定对刮板机进行改造,以消除生产隐患。
2刮板机结构存在的问题
通过检查、分析认为,原刮板机主要存在以下问题:
(1)槽体内的滑道耐磨条短,且数量较少。
(2)头部托链器水平夹角偏小,刮板机运行一段时间后,链板易绞在头轮上,造成变形断裂。
(3)箱体的宽度及高度不够。由于箱体宽度小,粉尘堆积厚度大,链板不能及时将全部粉尘运走;箱体高度不足,使得上、下链板易绞在一起。
(4)刮料板的材质和制造质量不符合要求,影响其寿命。
由于以上种种问题,刮板机Tk1,Tk2的正常运转周期仅为20天左右,每次停机检修必更换链板,处理磨损滑道,导致设备维修费用居高不下,维护也不方便。由于积尘,集气管内负压一直偏低(约13kPa左右),影响生产。且因积尘过多,检修时清料也占用相当长的时间。每次检修需割开箱体,由此造成大面积内部组织剥落,不仅缩短了箱体使用寿命,而且导致箱体表面漏风,又要靠人工一点点去修补、堵漏,进一步增加了维修费用。
3改造方案及实施
针对原有结构存在的问题,进行了以下改造:
(1)槽体内的滑道原为宽度45mm,厚度15mm的耐磨条,现将其宽度改为60mm,厚度改为30mm,并在槽体内两侧对称分布;槽体底部由原来二道滑道改为三道,一来,可更好地保护槽底,二者,使滑道在工作中各部位磨损均匀,提高其使用寿命。
(2)将刮板机头轮前部托链器的水平方向夹角由原来的45°改为60°,使刮料板经过头轮时能被及时托起,防止头轮部位上下链板绞在一起,而发生链板剪断事故。同时,在头轮部位增设了可调节链节松紧的压链轮,防止链条过松或过紧,如图1所示。
(4)经与制造厂家联系,对刮料板的材质进行了调整,增加铬、镍等耐磨合金元素的含量,要求Cr≥10%;Ni≥1.5%,并对厂家提供的刮料板材质进行核实,检验是否到达要求;同时提高刮料板铸造质量,要求其表面要光滑,内、外部不允许有沙眼、气孔等加工缺陷,并与厂家签订了备件技术协议,要求使用寿命达到一年以上,确保刮料板的质量。
为了确保改造顺利实施,我们制定了详细的检修方案和施工网络图,落实好检修用的工机具和人员安排,检修人员提前在检修现场将头部箱体、中部箱体、尾部箱体以及滑道内的耐磨条进行预装。2003年6月18日,400m2烧结机安排了24小时计划检修,由于前期准备工作比较充分,20小时内改造完成,达到预期效果,且一次试车成功。
4改造效果
经此改造后,刮板机的输送能力由原来的800t/h提高到1070.12t/h,完全能够保证集气管中的矿尘被及时清走;刮料机链板使用6个月未出现过断链事故;箱体也未发生剥落现象。两台刮板机运行正常,彻底消除了集气管头部积尘现象,大烟道负压增至16kPa左右,对提高烧结矿产量质量发挥了积极作用。刮板使用寿命由原来不到一个月延长到现在的6~12个月,而且每次检修几乎不用更换其他部件,只需检查链板销子,大大节省了备件费用。按一套刮料板成本1万元,一套滑道成本1.5万元计算,每年即可节省备件费几十万元。此外,由于检修维护方便,也节省了检修时间和人工费用,综合经济效益十分可观。
(3)将箱体宽度由原来的600mm改为640mm,高度由原来的470mm改为490mm。经此改造后,粉尘颗粒能均匀下落到箱体内部,同时随着刮扳机的运转被及时的拉走,使用效果良好。