首钢开发应用优质高铁低硅碱性球团矿成效显著
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首钢开发应用优质高铁低硅碱性球团矿成效显著近日,由首钢技术研究院和京唐公司组成的攻关团队完成的高铁低硅碱性球团矿的开发及应用技术研究项目获得2019年度首钢科学技术一等奖。该成果为国…
近日,由首钢技术研究院和京唐公司组成的攻关团队完成的“高铁低硅碱性球团矿的开发及应用技术研究”项目获得2019年度首钢科学技术一等奖。该成果为国家“十三五”重点研发计划《钢铁流程绿色化关键技术》提供了重要支撑,对钢铁企业实现节能环保和绿色发展具有示范引领作用。
球团矿是高炉炼铁的主要炉料之一。在炼铁过程中,提高优质球团矿入炉比例,有利于提升高炉技术经济指标,减少污染物排放和降低工序能耗。随着节能环保的严格要求及钢铁企业降成本需求,改善球团矿质量、提高球团矿在高炉中的使用比例已成为发展趋势。
为了推动钢铁业低碳绿色发展,实现首钢京唐公司3座5500立方米超大型高炉的球团矿比例达到50%以上的目标,2015年底开始,技术研究院和京唐公司铁前专业人员组成了攻关团队,开拓思路,放眼世界,结合实际,创新性地提出了用消石灰生产超低硅碱性球团矿,大幅度降低高炉渣量和燃料消耗,实现高效低碳炼铁的思路。通过3年多日日夜夜的努力,攻克了诸多难题,最终开发出了优质高铁低硅碱性球团矿,并在3座大型高炉上实现了55%以上球团矿稳定冶炼。
据技术研究院青格勒博士介绍,项目研发过程中,曾遇到过超低硅球团矿还原膨胀率难控制、带式焙烧机篦条和布风板堵塞、电除尘故障等诸多难题。面对困难和压力,项目团队没有退缩,一遍一遍地试验和分析,一次又一次地开会讨论原因,制定解决方案。功夫不负有心人,经过6次工业试验,成功研发出优质低硅碱性球团矿,综合指标达到了国际先进水平。同时摸索出了超大型高炉高比例球团冶炼制度,实现了55%以上球团矿稳定冶炼。高炉渣量降低至215kg/t以下,燃料比降至480kg/t以下。京唐公司年减少二氧化碳排放70万吨以上,氮氧化物、二氧化硫和一氧化碳等污染物减少90万吨以上。
项目研发过程中申请国家专利7项,其中发明专利5项,在国内外期刊和重要学术会议上发表论文9篇。
据了解,近年来,围绕构建高效低碳绿色炼铁平台,京唐公司和技术研究院不断努力提升原燃料质量,研发全球团冶炼技术,大胆试验和生产了“低硅含镁”“低硅含钛含镁”“高钛”等多品种球团,满足高炉不同需求,提升高炉技术经济指标,同时制定了《带式焙烧机热平衡测试与计算方法》等国家标准,为国内球团工艺和高炉提高球团矿比例起到了示范和引领作用。
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