河钢宣钢喷嘴改造提高拉速生产试验
来源:2020年第三届高效连铸技术及铸坯质量控制学术研讨会论文集|浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
河钢宣钢喷嘴改造提高拉速生产试验徐 亮(河钢宣钢二钢轧厂 河北 宣化 075100)摘 要:主要介绍了宣钢150吨炉区连铸机通过对1段喷嘴的改造,提高比水量,增加冷却强度,从而提高拉速、提…
河钢宣钢喷嘴改造提高拉速生产试验
徐 亮
(河钢宣钢二钢轧厂 河北 宣化 075100)
徐 亮
(河钢宣钢二钢轧厂 河北 宣化 075100)
摘 要:主要介绍了宣钢150吨炉区连铸机通过对1段喷嘴的改造,提高比水量,增加冷却强度,从而提高拉速、提高产量,减少成本,又满足铸坯质量要求,实现高效连铸。
关键词:连铸;喷嘴;比水量;拉速
1宣钢二钢轧厂连铸主要设备情况
河钢宣钢150吨炉区1#连铸机为12机12流小方坯弧形连铸机,弧长10m,断面150×150mm2、165×165 mm2两种断面,主要钢种低合金系列。设计年产量200万吨,该机采用全弧形连续矫直工艺,配置蝶式液压升降钢包回转台,全程无氧保护浇注,钢包下渣检测,结晶器液压面控制技术,结晶器电磁搅拌,连铸矫直技术,红外线自动定尺切割,装配水平是目前世界上流数最多,产量最高的小方坯连铸机之一。150吨炉区连铸机主要参数。(表1)
表1 连铸机主要参数
编号 | 名称 | 1#铸机(R246) | 2#铸机(R282) |
1. | 铸机半径 | R10m | R10m |
2. | 结晶器 | 铜管900mm | 铜管900mm |
3. | 电磁搅拌 | 结晶器电磁搅拌(内置式) | 结晶器电磁搅拌(内置式)+末端电磁搅拌 |
4. | 振动 | 机械全板簧 | 机械全板簧 |
振幅0±4 mm,振频40—300次/min | 振幅0±4 mm振频40—300次/min | ||
5. | 喷淋条 | 全水冷却, 长度~7.8m |
气雾冷却, 长度~8.7m |
6. | 拉矫机 | 6辊整体机架,拉速0.3-4.2 m/min | 6机架,带压下 |
7. | 冶金长度 | ~29.8m | ~29.8m |
2拉钢条件
宣钢二钢轧厂1#连铸机在改造之前,二冷喷嘴参数如表3,在拉低合金HRB400EZT2(SY)拉速165断面达到2.4m/min时,150断面达到2.6m/min时有轻微脱方现象,并且中包连浇次数2次1段、2段喷嘴堵塞严重(图1)。拉速在2.2m/min-2.4m/min时液面波动较大,漏钢拉断频率明显增加。
1#机日产要达到7500吨,减去每月定修两次24小时,小修及日常工艺停机累计24小时,平均日产需达到8035吨才能完成目标任务。下表为对应断面及拉速(出钢量205t):
表3 断面及拉速对照表
断面 | 平均拉速(m/min) | 周期(min) | 日产炉数(炉) | ||
165 | 2.1 | 37.84 | 38.06 | ||
2.2 | 36.12 | 39.87 | |||
2.3 | 34.55 | 41.68 | |||
2.4 | 33.11 | 43.50 | |||
150 | 2.5 | 39.05 | 36.88 | ||
2.6 | 37.55 | 38.35 | |||
2.7 | 36.16 | 39.83 | |||
2.8 | 34.86 | 41.30 | |||
2.9 | 33.66 | 42.78 |
表2 改造前二冷喷嘴参数
喷嘴位置 | 喷嘴型号 | 喷嘴数量 | 比水量 |
0段 | 不锈钢喷咀-1/4PZ9490QZ5 | 12 | 0.80L/KG |
1段 | 不锈钢喷咀-1/4PZ2665QZ5 | 52 | |
2段 | 喷嘴-1/4PZ2065QZ5 | 28 |
由于开浇及连浇前两炉温度高,拉速慢,周期在45-50分钟左右,正常浇注过程需165断面平均拉速达到2.4m/min,150断面平均拉速达到2.8m/min,才能完成生产目标。所以提高拉速是急需解决日产7500t问题所在。提高拉速首先满足钢坯出结晶器时有足够的坯壳厚度,坯壳厚度在10mm-15mm为安全拉钢范围,
出结晶器坯壳厚度
根据公式e=K×(h/v) ½(公式1)计算出坯壳在2.4m/min和3m/min时坯壳厚度
e——坯壳厚度
K——凝固系数,k=22mm/min ½
h——结晶器有效高度h=800mm
v——拉坯速度
e=K×(h/v) ½=22mm/min ½×(800mm/2.4m/min)½=12.70mm
e=K×(h/v) ½=22mm/min ½×(800mm/3.0m/min)½=11.36mm
坯壳厚度在2.4m/min-3.0m/min都满足安全坯壳厚度要求。所以在现有的工艺下只要改善铸机铸坯的脱方和喷嘴的堵塞问题,就能满足日产7500t的要求。
3生产工艺优化与实践
3.1优化1、2段喷嘴
喷嘴优化布置
二次冷却区内部的传热方式以喷嘴喷淋水、铸坯表面传热为主,具有可控性。二冷区应当具备较宽的流量调节范围、水量分布受流量变化的影响较小、较高的喷射速度,且易于蒸发、覆盖面大等。喷嘴冷却水与铸坯接触面积一般为喷嘴面积的3-5倍。相关研究表明,连铸二冷区的冷却对内部质量有一定的影响。冷却凝固不均匀,裂纹就会越来越多,对于高温区域会发生严重的偏析,通过根据喷嘴水量分布特性进行设定,控制喷嘴组合体的水量分布均匀,就能够避免对铸坯质量的影响。原先的1段喷嘴为不锈钢喷嘴-1/4PZ2665QZ5,2段喷嘴为喷嘴-1/4PZ2065QZ5,保持0段足辊不锈钢喷咀-1/4PZ9490QZ5不变,改1段喷嘴为不锈钢喷嘴-1/4PZ4065QZ5,2段喷嘴为喷嘴-1/4PZ4065QZ5,改善后的二冷比水量达到1.0 L/KG,二冷水增加量为129m3/h。优化之后的喷嘴,堵塞情况明显改善,连浇次数可以增加到5次以上,经过生产试验165*165断面连铸机拉速达到2.7m/min,没有明显脱方现象。
3.2结晶器振动改造
原先设计的结晶器振动为全板簧振动机构, 通过减速机上的偏心套和连杆使置于振动架上的结晶器上下振动,运行轨迹呈正弦波.振幅在线不可调,通过更换偏心套可以调整振幅。改变电机输出转速,可使振动频率在40~300次/min范围内进行调整。在改进之前振频超过180-190次/min时振动精度明显降低,偏摆量较大,液面波动不稳定,不能满足高拉速的需要。改造后电动缸控制,可实现非正弦振动,可在线调节结晶器振动的波形、频率和振幅,选择最佳的振动特性参数,从而在不同拉速下均可获得最佳的铸坯表面质量,满足铸坯高拉速需求。
3.3降低中包过热度提高中包寿命
拉速稳定在2.4m/min,从表3可以看出拉钢周期在33.11min,由于钢包周转加快,放钢温度可以降低20℃,由于中包温度降低,中包耐材使用时间增加,中包过钢炉数也明显增加。据统计增加拉速后中包寿命提高到37.21炉/23.8h,比原先增加3.41炉/1.8h.月减少2对中包。
4经济效益
4.1降低放钢温度节约成本
转炉每降低1℃,吨钢节约成本0.325元,按照日产7500t计算,则全年节约成本:0.325×20×7500×365=17793750元。
4.2耐材节约成本
按照每月节省2对中包计算,没对中包成本10万元,则可节约成本: 2×12×100000=2400000元。
4.3投入成本
振动电缸改造投入费用单价5万元,12个在线使用,3个备用。则投入:15×50000=750000元。喷嘴单价与原类别喷嘴单价相同,不做计算。
则总效益为:17793750+2400000-750000=19443750元。
5结论
宣钢经过生产过程中不断对连铸工艺的调整优化,1#机满足日产7500t的同时,连铸浇注顺利, 铸坯质量控制良好,并且节约成本19443750元。
出结晶器坯壳厚度
根据公式e=K×(h/v) ½(公式1)计算出坯壳在2.4m/min和3m/min时坯壳厚度
e——坯壳厚度
K——凝固系数,k=22mm/min ½
h——结晶器有效高度h=800mm
v——拉坯速度
e=K×(h/v) ½=22mm/min ½×(800mm/2.4m/min)½=12.70mm
e=K×(h/v) ½=22mm/min ½×(800mm/3.0m/min)½=11.36mm
坯壳厚度在2.4m/min-3.0m/min都满足安全坯壳厚度要求。所以在现有的工艺下只要改善铸机铸坯的脱方和喷嘴的堵塞问题,就能满足日产7500t的要求。
3生产工艺优化与实践
3.1优化1、2段喷嘴
喷嘴优化布置
二次冷却区内部的传热方式以喷嘴喷淋水、铸坯表面传热为主,具有可控性。二冷区应当具备较宽的流量调节范围、水量分布受流量变化的影响较小、较高的喷射速度,且易于蒸发、覆盖面大等。喷嘴冷却水与铸坯接触面积一般为喷嘴面积的3-5倍。相关研究表明,连铸二冷区的冷却对内部质量有一定的影响。冷却凝固不均匀,裂纹就会越来越多,对于高温区域会发生严重的偏析,通过根据喷嘴水量分布特性进行设定,控制喷嘴组合体的水量分布均匀,就能够避免对铸坯质量的影响。原先的1段喷嘴为不锈钢喷嘴-1/4PZ2665QZ5,2段喷嘴为喷嘴-1/4PZ2065QZ5,保持0段足辊不锈钢喷咀-1/4PZ9490QZ5不变,改1段喷嘴为不锈钢喷嘴-1/4PZ4065QZ5,2段喷嘴为喷嘴-1/4PZ4065QZ5,改善后的二冷比水量达到1.0 L/KG,二冷水增加量为129m3/h。优化之后的喷嘴,堵塞情况明显改善,连浇次数可以增加到5次以上,经过生产试验165*165断面连铸机拉速达到2.7m/min,没有明显脱方现象。
3.2结晶器振动改造
原先设计的结晶器振动为全板簧振动机构, 通过减速机上的偏心套和连杆使置于振动架上的结晶器上下振动,运行轨迹呈正弦波.振幅在线不可调,通过更换偏心套可以调整振幅。改变电机输出转速,可使振动频率在40~300次/min范围内进行调整。在改进之前振频超过180-190次/min时振动精度明显降低,偏摆量较大,液面波动不稳定,不能满足高拉速的需要。改造后电动缸控制,可实现非正弦振动,可在线调节结晶器振动的波形、频率和振幅,选择最佳的振动特性参数,从而在不同拉速下均可获得最佳的铸坯表面质量,满足铸坯高拉速需求。
3.3降低中包过热度提高中包寿命
拉速稳定在2.4m/min,从表3可以看出拉钢周期在33.11min,由于钢包周转加快,放钢温度可以降低20℃,由于中包温度降低,中包耐材使用时间增加,中包过钢炉数也明显增加。据统计增加拉速后中包寿命提高到37.21炉/23.8h,比原先增加3.41炉/1.8h.月减少2对中包。
4经济效益
4.1降低放钢温度节约成本
转炉每降低1℃,吨钢节约成本0.325元,按照日产7500t计算,则全年节约成本:0.325×20×7500×365=17793750元。
4.2耐材节约成本
按照每月节省2对中包计算,没对中包成本10万元,则可节约成本: 2×12×100000=2400000元。
4.3投入成本
振动电缸改造投入费用单价5万元,12个在线使用,3个备用。则投入:15×50000=750000元。喷嘴单价与原类别喷嘴单价相同,不做计算。
则总效益为:17793750+2400000-750000=19443750元。
5结论
宣钢经过生产过程中不断对连铸工艺的调整优化,1#机满足日产7500t的同时,连铸浇注顺利, 铸坯质量控制良好,并且节约成本19443750元。
参考文献
[1] 陈东辉.大型转炉低成本高效化生产实践.河北冶金,2019(8):52-54.
[2] 吕凯辉.降低转炉出钢温度的实践 .河北冶金,2013(3):20;38- 41.
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[4] 朱立光,袁志鹏,肖鹏程,等.高拉速薄板坯连铸中碳钢保护渣开发与应用.连铸,2020,45(1):51-55.
[5] 单庆林,赵建平, 王帅,等.提高唐钢FSTC薄板坯连铸机拉速实践 .连铸,2020,45(1):79- 82.
[6] 王洪兴.板坯连铸恒拉速浇铸提高铸坯质量.中国冶金,2012,22(4):45- 48.
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[5] 单庆林,赵建平, 王帅,等.提高唐钢FSTC薄板坯连铸机拉速实践 .连铸,2020,45(1):79- 82.
[6] 王洪兴.板坯连铸恒拉速浇铸提高铸坯质量.中国冶金,2012,22(4):45- 48.