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河钢宣钢喷嘴改造提高拉速生产试验

来源:2020年第三届高效连铸技术及铸坯质量控制学术研讨会论文集|浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

河钢宣钢喷嘴改造提高拉速生产试验徐 亮(河钢宣钢二钢轧厂 河北 宣化 075100)摘 要:主要介绍了宣钢150吨炉区连铸机通过对1段喷嘴的改造,提高比水量,增加冷却强度,从而提高拉速、提…

河钢宣钢喷嘴改造提高拉速生产试验
徐  亮
(河钢宣钢二钢轧厂 河北  宣化  075100)
 
摘  要:主要介绍了宣钢150吨炉区连铸机通过对1段喷嘴的改造,提高比水量,增加冷却强度,从而提高拉速、提高产量,减少成本,又满足铸坯质量要求,实现高效连铸。
关键词:连铸;喷嘴;比水量;拉速

1宣钢二钢轧厂连铸主要设备情况
    河钢宣钢150吨炉区1#连铸机为12机12流小方坯弧形连铸机,弧长10m,断面150×150mm2、165×165 mm2两种断面,主要钢种低合金系列。设计年产量200万吨,该机采用全弧形连续矫直工艺,配置蝶式液压升降钢包回转台,全程无氧保护浇注,钢包下渣检测,结晶器液压面控制技术,结晶器电磁搅拌,连铸矫直技术,红外线自动定尺切割,装配水平是目前世界上流数最多,产量最高的小方坯连铸机之一。150吨炉区连铸机主要参数。(表1)
表1  连铸机主要参数
编号 名称 1#铸机(R246) 2#铸机(R282)
1.  铸机半径 R10m R10m
2.  结晶器 铜管900mm 铜管900mm
3.  电磁搅拌 结晶器电磁搅拌(内置式) 结晶器电磁搅拌(内置式)+末端电磁搅拌
4.  振动 机械全板簧 机械全板簧
振幅0±4 mm,振频40—300次/min 振幅0±4 mm振频40—300次/min
5.  喷淋条 全水冷却,
长度~7.8m
气雾冷却,
长度~8.7m
6.  拉矫机 6辊整体机架,拉速0.3-4.2 m/min 6机架,带压下
7.  冶金长度 ~29.8m ~29.8m

2拉钢条件
    宣钢二钢轧厂1#连铸机在改造之前,二冷喷嘴参数如表3,在拉低合金HRB400EZT2(SY)拉速165断面达到2.4m/min时,150断面达到2.6m/min时有轻微脱方现象,并且中包连浇次数2次1段、2段喷嘴堵塞严重(图1)。拉速在2.2m/min-2.4m/min时液面波动较大,漏钢拉断频率明显增加。


     1#机日产要达到7500吨,减去每月定修两次24小时,小修及日常工艺停机累计24小时,平均日产需达到8035吨才能完成目标任务。下表为对应断面及拉速(出钢量205t):
表3  断面及拉速对照表
  断面 平均拉速(m/min) 周期(min) 日产炉数(炉)  
  165 2.1 37.84 38.06  
  2.2 36.12 39.87  
  2.3 34.55 41.68  
  2.4 33.11 43.50  
  150 2.5 39.05 36.88  
  2.6 37.55 38.35  
  2.7 36.16 39.83  
  2.8 34.86 41.30  
  2.9 33.66 42.78  

表2  改造前二冷喷嘴参数
喷嘴位置 喷嘴型号 喷嘴数量 比水量
0段 不锈钢喷咀-1/4PZ9490QZ5 12 0.80L/KG
1段 不锈钢喷咀-1/4PZ2665QZ5 52
2段 喷嘴-1/4PZ2065QZ5 28

   由于开浇及连浇前两炉温度高,拉速慢,周期在45-50分钟左右,正常浇注过程需165断面平均拉速达到2.4m/min,150断面平均拉速达到2.8m/min,才能完成生产目标。所以提高拉速是急需解决日产7500t问题所在。提高拉速首先满足钢坯出结晶器时有足够的坯壳厚度,坯壳厚度在10mm-15mm为安全拉钢范围,
   出结晶器坯壳厚度
   根据公式e=K×(h/v) ½(公式1)计算出坯壳在2.4m/min和3m/min时坯壳厚度
   e——坯壳厚度
   K——凝固系数,k=22mm/min ½
   h——结晶器有效高度h=800mm
   v——拉坯速度
   e=K×(h/v) ½=22mm/min ½×(800mm/2.4m/min)½=12.70mm
   e=K×(h/v) ½=22mm/min ½×(800mm/3.0m/min)½=11.36mm
   坯壳厚度在2.4m/min-3.0m/min都满足安全坯壳厚度要求。所以在现有的工艺下只要改善铸机铸坯的脱方和喷嘴的堵塞问题,就能满足日产7500t的要求。

3生产工艺优化与实践
3.1优化1、2段喷嘴
   喷嘴优化布置
   二次冷却区内部的传热方式以喷嘴喷淋水、铸坯表面传热为主,具有可控性。二冷区应当具备较宽的流量调节范围、水量分布受流量变化的影响较小、较高的喷射速度,且易于蒸发、覆盖面大等。喷嘴冷却水与铸坯接触面积一般为喷嘴面积的3-5倍。相关研究表明,连铸二冷区的冷却对内部质量有一定的影响。冷却凝固不均匀,裂纹就会越来越多,对于高温区域会发生严重的偏析,通过根据喷嘴水量分布特性进行设定,控制喷嘴组合体的水量分布均匀,就能够避免对铸坯质量的影响。原先的1段喷嘴为不锈钢喷嘴-1/4PZ2665QZ5,2段喷嘴为喷嘴-1/4PZ2065QZ5,保持0段足辊不锈钢喷咀-1/4PZ9490QZ5不变,改1段喷嘴为不锈钢喷嘴-1/4PZ4065QZ5,2段喷嘴为喷嘴-1/4PZ4065QZ5,改善后的二冷比水量达到1.0 L/KG,二冷水增加量为129m3/h。优化之后的喷嘴,堵塞情况明显改善,连浇次数可以增加到5次以上,经过生产试验165*165断面连铸机拉速达到2.7m/min,没有明显脱方现象。
3.2结晶器振动改造
    原先设计的结晶器振动为全板簧振动机构, 通过减速机上的偏心套和连杆使置于振动架上的结晶器上下振动,运行轨迹呈正弦波.振幅在线不可调,通过更换偏心套可以调整振幅。改变电机输出转速,可使振动频率在40~300次/min范围内进行调整。在改进之前振频超过180-190次/min时振动精度明显降低,偏摆量较大,液面波动不稳定,不能满足高拉速的需要。改造后电动缸控制,可实现非正弦振动,可在线调节结晶器振动的波形、频率和振幅,选择最佳的振动特性参数,从而在不同拉速下均可获得最佳的铸坯表面质量,满足铸坯高拉速需求。
3.3降低中包过热度提高中包寿命
    拉速稳定在2.4m/min,从表3可以看出拉钢周期在33.11min,由于钢包周转加快,放钢温度可以降低20℃,由于中包温度降低,中包耐材使用时间增加,中包过钢炉数也明显增加。据统计增加拉速后中包寿命提高到37.21炉/23.8h,比原先增加3.41炉/1.8h.月减少2对中包。

4经济效益
4.1降低放钢温度节约成本
   转炉每降低1℃,吨钢节约成本0.325元,按照日产7500t计算,则全年节约成本:0.325×20×7500×365=17793750元。
4.2耐材节约成本
   按照每月节省2对中包计算,没对中包成本10万元,则可节约成本:        2×12×100000=2400000元。
4.3投入成本
   振动电缸改造投入费用单价5万元,12个在线使用,3个备用。则投入:15×50000=750000元。喷嘴单价与原类别喷嘴单价相同,不做计算。
   则总效益为:17793750+2400000-750000=19443750元。

5结论
   宣钢经过生产过程中不断对连铸工艺的调整优化,1#机满足日产7500t的同时,连铸浇注顺利, 铸坯质量控制良好,并且节约成本19443750元。

 
参考文献
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[3] 张向军,方实年,卢勇,等.新国标下螺纹钢筋的生产实践及问题分析.钢铁钒钛,2020,41(1):165-172.
[4] 朱立光,袁志鹏,肖鹏程,等.高拉速薄板坯连铸中碳钢保护渣开发与应用.连铸,2020,45(1):51-55.
[5] 单庆林,赵建平, 王帅,等.提高唐钢FSTC薄板坯连铸机拉速实践 .连铸,2020,45(1):79- 82.
[6] 王洪兴.板坯连铸恒拉速浇铸提高铸坯质量.中国冶金,2012,22(4):45- 48.

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