河钢承钢2500m3高炉配加澳球的实践
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河钢承钢2500m3高炉配加澳球的实践韩磊1刘二浩1胡春艳1,2李立芬1苗慧源1(1河钢股份有限公司承德分公司,河北承德067001,2华北理工大学冶金与能源学院,河北唐山063210)摘要:本文通过对河…
韩磊1 刘二浩1 胡春艳1,2 李立芬1 苗慧源1
(1 河钢股份有限公司承德分公司,河北 承德 067001,
2 华北理工大学冶金与能源学院,河北 唐山 063210)
摘 要:本文通过对河钢承钢2500m3高炉配加澳洲高品位含钒球团矿试验结果的统计,从高炉原料结构、渣铁比、铁水含钒、高炉参数与吨铁效益等方面进行对比,分析了在高炉工序配加澳洲高品位含钒球团矿的可行性。
关键词:钒钛矿;含钒球团;
1 前言
钒有着“工业味精”之称,是我国重要储备物资,其主要提起矿物——钒钛磁铁矿也是国际上公认的战略资源[1],然而全球的钒资源储备极不平衡(钒钛磁铁矿分布见图1-1),在我国却有着储量大、分布广的特点,对其进行合理规划、充分利用,将具有重大的战略意义[2-3]。
图1-1 世界钒铁磁铁矿资源分配
河北承德地区是我国钒钛磁铁矿的第二大产区,经2006年普查,总储量80亿吨,仅次于我国攀西地区。近年,河钢承钢为较大限度的对钒资源进行回收,将钒钛磁铁矿在烧结工序的应用已提高至入口原料比例的48%。
2 承钢钒钛磁铁矿的应用
2.1 钒钛矿烧结
钒钛矿的烧结与普通矿相比,自身具有特殊性。由于在烧结过程中固相反应阶段会形成高熔点的钙钛矿(熔点:1970℃),导致液相析出时所需温度较高,造成了成品矿强度低[4]。
因此,提高钒钛磁铁矿的配比,会导致烧结生产中返矿率高、易碎裂和低温还原粉化率高等缺点的加剧。带来的后果就是高炉原料供应的降低、透气性指数的下降与炉况的恶化。
为减弱因钒钛矿的大量使用对铁前工艺造成的不利影响,河钢承钢将钒回收的着眼点转移到球团矿上。并且本地球团矿相对于烧结矿而言,还具有铁、钒品位高等优点(化学成分将表2-1)。
表2-1 烧结矿与球团矿返学分析对比(%)
TFe |
FeO |
S |
P |
TiO2 |
V2O5 |
CaO |
SiO2 |
MgO |
Al2O3 |
R2 |
H2O |
|
烧结矿 |
54.86 |
8.93 |
- |
0.062 |
2.04 |
0.26 |
11.06 |
5.16 |
1.94 |
1.77 |
2.15 |
- |
球团矿* |
60.23 |
0.88 |
0.002 |
0.057 |
3.11 |
0.45 |
1.20 |
5.40 |
2.59 |
1.30 |
0.22 |
0.34 |
*表中球团矿数据为本地双福、信通、创远三种球团矿均值
2.2 球团矿
但因承德当地钒钛磁铁矿有着“中钒中钛”的特点(成分见表2-2),过高的当地矿的使用,势必会引起高炉原料钛负荷的增长。原料中钛氧化物会与高炉中C、N元素发生反应,生成高熔点化合物(TiC、TiN),从而加重液态炉渣的稠化,降低高炉透气性,严重时影响高炉顺行。
表2-2 承钢用铁精粉化学成分对比(%)
TFe |
S |
P |
V2O5 |
TiO2 |
SiO2 |
Al2O3 |
H2O |
|
本地钒钛磁铁矿粉 |
61.85 |
0.126 |
0.019 |
0.73 |
6.29 |
2.32 |
2.46 |
8.67 |
外购铁精粉 |
66.06 |
0.096 |
0.008 |
0.03 |
0.16 |
6.08 |
0.57 |
8.46 |
3 配加外购球团试验
为充分利用本地钒钛矿,又不至入炉钛负荷的过度增长,承钢在不降低本地钒钛磁铁矿配比的前提下,在高炉工序引入外购澳洲高品位含钒球团矿(以下简称澳球),并在高炉作业区展开试验。
3.1 澳球化学分析
澳球与本地球团矿相比,具有铁、钒品位高,TiO2含量低等优点(化学分析见表3-1)。
表3-1 球团矿化学分析对比(%)
TFe |
FeO |
V2O5 |
TiO2 |
S |
P |
MgO |
CaO |
SiO2 |
Al2O3 |
R2 |
H2O |
|
双福 |
60.11 |
0.69 |
0.46 |
3.27 |
0.002 |
0.055 |
2.49 |
1.14 |
5.55 |
1.22 |
0.21 |
0.12 |
信通 |
60.28 |
0.45 |
0.43 |
2.73 |
0.002 |
0.060 |
2.75 |
1.33 |
5.29 |
1.34 |
0.25 |
0.10 |
创远 |
60.31 |
1.50 |
0.47 |
3.32 |
0.002 |
0.055 |
2.53 |
1.13 |
5.37 |
1.34 |
0.21 |
0.81 |
澳球 |
65.36 |
0.87 |
0.68 |
1.34 |
0.002 |
0.010 |
0.11 |
2.55 |
0.51 |
0.04 |
1.01 |
3.2 试验方案
2019年3月在高炉作业区开展试验,本次试验以澳球等量替代部分本地球团矿,其比重占入炉原料的10%,并将配加澳球前、后的各一周作为本次试验的基准期与试验期,经过对高炉各项生产指标展开对比,进行评估。
3.3 试验结果
(1)入炉综合品位
本次试验基准期入炉原料结构为71%烧结矿+26%双福球团矿+3%纽曼块矿,在试验期间入炉原料结构调整为69%烧结矿+18%双福球团矿+10%澳球+3%纽曼块矿。基准期与试验期平均入炉综合品位分别为56.78%、57.61%,其走势见图3-1。
图3-1 入炉综合品位
由于入炉综合品位的升高,带来了高炉渣量的降低,渣铁比(水渣)由基准期的555.01kg/t至试验期降至505.83kg/t,降低49.18kg/t,为高炉顺行进一步创造了条件。试验过程中,高炉渣铁比走势见图3-2。
图3-2 渣铁比
(2)铁水含钒
经炉料结构调整,试验期入炉含钒品位由基准期的0.276%提高至0.326%,较基准期提高0.050%,入炉综合含钒走势见图3-3。
图3-3 入炉综合含钒品位
入炉综合含钒品位的升高,直接提升了高炉铁水含钒量,由基准期0.192%提高至0.233%,铁水含钒提高0.041%,见图3-4。
图3-4 铁水含钒
(3)高炉参数
在本次试验期间,高炉冷风流量、透气性指数均未发生较大变化,基准期平均冷风流量4952m3/min,试验期品均冷风流量4967m3/min,平均透气性指数由32.15降至32.12,冷风流量与透气性指数分布见图3-5。
.
图3-5 冷风流量、透气性指数分布
试验期间本体热负荷整体呈下行趋势,基准期热负荷均值17370至试验期降至14143,煤气利用率走势平稳,小幅下行,降低0.06%,热负荷与煤气利用系数分布见表3-6。
图3-6 热负荷、煤气利用系数分布
本次试验期间,对高炉燃料消耗做出统计,试验期间平均煤比130 kg/t.Fe,较基准期提高11kg/t.Fe,燃料比502kg/t.Fe,较基准期降低4kg/t.Fe,煤比、燃料比分布见图3-7。
图3-7 煤比、燃料比分布
4 效益计算
以当前市场价格,对基准期与试验期原料成本进行测算,主要原料价格见表4-1。
表4-1 高炉原料成本
原料种类 |
烧结矿 |
本地球团 |
澳球 |
纽曼块 |
价格(元/吨) |
803 |
960 |
1100 |
1130 |
基准期原料成本:
(803×71%+960×26%+1130×3%)÷56.78%÷0.94=1599.36元/吨
试验期原料成本:
(803×69%+960×18%+1100×10%+1130×3%)÷57.61%÷0.94=1607.97元/吨
原料成本上涨1607.969-159.361=8.61元
虽然吨铁原料成本上涨8.61元,但以承钢对铁水采取优质优价的原则,以铁水含钒量的不同,区别定价,在基准价格上进行核算,见表4-2。
表4-2 以[V]为基准核算
[V](%) |
≤0.190 |
0.190~0.200 |
0.200~0.230 |
0.230~0.260 |
可算幅度(元/吨) |
-17 |
0 |
6.55 |
13.10 |
提高铁水含钒后,铁水价格加价13.10元/吨。
故,配吃奥球后由于铁水含钒量的升高,吨铁成本降低13.10-8.61=4.49元。
5 结论
(1)配吃澳球后,由于澳球TFe品位65.36%,使入炉综合品位升高0.83%。.
(2)由于品位的提升,渣铁比降低49.18kg/t。
(3)入炉结构调整后,由于入炉综合含钒品位升高0.50%,导致铁水含钒升高0.041%。
(4)试验期在提高入炉综合含钒品位过成中,由于未引起钛负荷的升高,使高炉参数有所提升:冷风流量提高15m3/min,热负荷降低3234,煤比升高11kg/t.Fe,燃料比降低4kg/t.Fe;当对煤气利用率与透气性指数稍有影响:煤气利用率降低0.06%,透气性指数降低0.03%。
(5)试验期间,通过对原料成本与铁水优质优价的比对,配加澳球,提高铁水含钒后,吨铁成本降低4.49元。
(6)通过本次试验结果比对,在高炉原料中配加部分澳球,从生产与经营角度分析是可行的。
参考文献
[2] 周军.做好钒钛磁铁矿利用大“文章”[N].中国有色金属报,2011-8-25(008).
[3] 王琼杰.最大限度的利用就是合理利用[N].中国矿业报,2013-07-18(A06).
[4] 李超.承德钒钛磁铁矿烧结成矿机理研究[D].唐山:河北联合大学,2014:3-4.
延伸阅读
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