优化比水量改善板坯内部质量措施
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优化比水量改善板坯内部质量措施高之岭 肖乃成 文小飞 尚卫东 安钢集团信阳钢铁有限责任公司炼钢厂摘 要; 对信阳钢铁有限责任公司2 号小板坯连铸机出现的内部质量问题进行了分析,总…
优化比水量改善板坯内部质量措施
高之岭 肖乃成 文小飞 尚卫东
安钢集团信阳钢铁有限责任公司炼钢厂
摘 要; 对信阳钢铁有限责任公司2#号小板坯连铸机出现的内部质量问题进行了分析,总结了铸坯产生内部缺陷的主要原因,比水量问题是影响内部质量的主要原因。并提出相应的预防措施。提出下一步努力方向。高之岭 肖乃成 文小飞 尚卫东
安钢集团信阳钢铁有限责任公司炼钢厂
关键词 连铸机,小板坯连铸,比水量
前言 从2#连铸机试生产后开浇以来,由于断面加厚,原来的130mm厚改为165mm厚。二冷比水量开浇生产时设计比水量为1.0,做低倍样发现坯子内部质量裂纹、中心疏松及中心偏析现象严重。
一、小板坯连铸机的主要工艺参数
小板坯连铸机的主要工艺参数
连铸机类型 直弧型板坯连铸机
流数 四机四流
铸坯尺寸 厚度 165mm
宽度 330-520mm
结晶器长度 900mm
冶金长度 21.26m
振动形式 伺服液压缸非正弦振动
拉坯速度 ≤2.0m/min
弧形半径 6.5m
二、主要采取的措施
1. 进行了对二冷比水量进行优化。由1.0减少到0.85,又减少到0.75.。解决低倍样不好问题首先从比水量入手。
2. 对二冷段每流每段水量进行重新分配。按从上到下逐渐降低的原则。
3. 对喷嘴型号进行重新选型。由原来的8.0型号改为现在的4.0型号。
4. 对浇钢操作进行严格要求。特别是开浇、停浇、热换包时。拉速异常情况下,要及时手动减少二冷水量。
5. 正常情况下进行自动配水。矫直温度控制在950度-980度之间。
三、预期产生的效果:
1、二冷比水量优化后,小板坯的内部质量有了较大程度的提高,特别是从铸坯低倍样看,内部中心裂纹及夹杂问题得到了改善。
小板坯低倍样对比分析总结:
比水量优化前低倍样质量不好,坯子中心疏松及中心偏析、夹杂现象明显:
案例分析:
时间:2019年1月4日Q235低倍样分析:
钢种 | C% | S% | Mn% | P% | Si% | 拉温时间″ | 吹氩时间″ | 氩前温度℃ | 氩后温度℃ |
Q235 | 0.15 | 0.025 | 0.41 | 0.040 | 0.15 | 0 | 805 | 1653 | 1623 |
吹氩情况 | 定氧PPM | 断面 | 中包温度℃ | 取样流 | 结晶器t | 过热度℃ | 拉速m/min | 浊水进水温度℃ | 浊水压力MPa |
49 | 470 | 1570 | 1 | 1259 | 52 | 0.91 | 36.1 | 1.05 | |
足辊水量L/min | 一段水量L/min | 二段水量L/min | 净水温差℃ | 净水流量t/h | 净水压力MPa | 净水进水温度℃ | 比水量L/min | ||
304 | 219 | 121 | 4.3 | 240 | 0.96 | 37 | 1.05 | ||
备注 | 正常坯子上割的样,表面质量正常。 但三角裂纹、中心疏松和夹杂较严重 |
2019年1月6日停浇前最后一炉样Q235:
钢种 | C% | S% | Mn% | P% | Si% | 拉温时间″ | 吹氩时间″ | 氩前温度℃ | 氩后温度℃ |
Q235 | 0.15 | 0.020 | 0.48 | 0.021 | 0.18 | 50 | 393 | 1634 | 1610 |
吹氩情况 | 定氧PPM | 断面 | 中包温度℃ | 取样流 | 结晶器t | 过热度℃ | 拉速m/min | 浊水进水温度℃ | 浊水压力MPa |
81 | 470 | 1553 | 2 | 11800 | 34 | 0.95 | 36.1 | 1.04 | |
足辊水量L/min | 一段水量L/min | 二段水量L/min | 净水温差℃ | 净水流量t/h | 净水压力MPa | 净水进水温度℃ | 比水量L/min | ||
241 | 240 | 142 | 4.2 | 244 | 0.96 | 36 | 0.95 | ||
备注 | 停浇前的最后一炉钢样,表面都正常; 但三角裂纹、中心疏松和夹杂严重。 |
2019年3月份以后,小板坯低倍样质量有了较大提高,特别是在三角裂纹、中间裂纹、中心疏松和夹杂方面有了很大的改善和提高。
案例分析:
1.2019年3月2日板坯Q235B正常样(11-1):
钢种 | C% | S% | Mn% | P% | Si% | Mn/ Si | Mn/ S | 拉温时间″ | 吹氩时间″ |
Q235B | 0.07 | 0.027 | 0.45 | 0.018 | 0.14 | 3.21 | 16.67 | 0 | 457 |
氩前温度℃ | 氩后温度℃ | 吹氩情况 | 定氧PPM | 断面 | 中包温度℃ | 取样流 | 结晶器t | 过热度℃ | 拉速m/min |
1636 | 1614 | 420 | 1555 | 1 | 7698 | 29 | 0.96 | ||
浊水进水温度℃ | 浊水压力MPa | 足辊水量L/min | 零段水量L/min | 一段水量L/min | 净水温差℃ | 净水流量t/h | 净水压力MPa | 净水进水温度℃ | 比水量L/min |
37.7 | 1.07 | 177 | 157 | 102 | 5.2 | 188 | 1.01 | 35.9 | 0.80 |
低倍情况 | 基本正常 |
2、2019年4月12日板坯Q235B正常样(11-2):
钢种 | C% | S% | Mn% | P% | Si% | Mn/ Si | Mn/ S | 拉温时间″ | 吹氩时间″ |
Q235B | 0.08 | 0.024 | 0.49 | 0.024 | 0.15 | 3.27 | 20.41 | 0 | 805 |
氩前温度℃ | 氩后温度℃ | 吹氩情况 | 定氧PPM | 断面 | 中包温度℃ | 取样流 | 结晶器t | 过热度℃ | 拉速m/min |
1659 | 1612 | 420 | 1561 | 4 | 15591 | 35 | 1.25 | ||
浊水进水温度℃ | 浊水压力MPa | 足辊水量L/min | 零段水量L/min | 一段水量L/min | 净水温差℃ | 净水流量t/h | 净水压力MPa | 净水进水温度℃ | 比水量L/min |
37.7 | 1.07 | 179 | 162 | 102 | 5.2 | 188 | 1.01 | 35.9 | 0.75 |
低倍情况 | 正常 |
比水量优化后:
低倍样内部质量坯子结晶组织致密,基本看不到中心裂纹和中心疏松现象,可以说进入2018年8月份后,小板坯内部质量取得了质的突破。小板坯中心裂纹、三角区裂纹、中心疏松,中心偏析现象、内部夹杂问题得到有效控制。
结束语
通过全体炼钢厂领导及技术操作人员的共同努力,小板坯铸坯内部质量取得阶段性突破和提高。通过优化二冷水量,小板坯铸坯内部质量取得阶段性突破和提高。小板坯中心裂纹、三角区裂纹、中心疏松,中心偏析现象、内部夹杂问题得到有效控制。有效减少了二级带和废坯的产生。预计产生经济效益每月在50万元左右。
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