Q195线材 “黑线”表面缺陷的成因及控制
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Q195线材 “黑线”表面缺陷的成因及控制
王智文 宋介中
(山西中阳钢铁有限公司技术中心,山西 中阳033400)
【摘要】:研究了Q195线材 “黑线”问题的外部形貌和内部组织等,对“黑线”形成的机理提出了预防措施和控制办法。针对此类问题,在金相实验和扫描电镜的分析手段下对“黑线”进行分析,并且通过理论分析和生产实践跟踪,认为“黑线”的形成与结晶器保护渣的熔化不良和过程工艺控制有关。
【关键词】: Q195 黑线 连铸 结晶器 保护渣 水口
山西中阳钢铁有限公司主要生产Q195、HRB400E、焊丝焊条钢、号钢等产品,其中Q195拔丝产品以质量享誉市场,2017年初,线材车间在轧制Φ6.5规格的Q195时发现了类折叠“黑线”表面质量问题,针对此种情况及时进行了原因分析,并提出了相应整改措施。中钢Q195生产工艺流程为:混铁炉——转炉——150*150方坯连铸机——高线轧制。Q195钢种内控成分见表1:
表1 Q195钢成分/%
项目 |
C |
Si |
Mn |
P |
S |
内控标准 |
≤0.08 |
≤0.13 |
0.25-0.40 |
≤0.035 |
≤0.040 |
1 Q195线材表面缺陷分析
1.1 线材表面质量问题主要特征
通过对线材表面进行观察,线材表面会出现一条或者是多条黑丝的细线,并且呈无规则分布,对其进行扭转后很容易开裂,但是直接目测很难判断,与折叠形成的表面缺陷明显不一致,后经过现场跟踪查看和对“黑线”长度的测量,呈或长或短、断断续续的无规则分布[1-3]。如图1
1.2 金相检验分析
对产品缺陷部位截取试样进行了金相实验,无脱碳,晶粒度均匀,全部为P+F,但发现 “黑线”处出现氧化物质点, 图2为“黑线”部位的金相组织
1.3 电镜扫描分析
对图2中黑色质点进行了电镜扫描,分析结果表明了黑色质点为结晶器保护渣。通常保护渣在结晶器中熔化,所含氟化物会在高温下部分挥发和生成新的氟化物气体进入空气[3-4]。通过图3电镜扫描结果,氟含量很高,可以说明保护渣还尚未熔化彻底而被卷入钢液。
2 控制办法
综上所述,结合公司生产实践,提出以下控制办法:
(1)开发针对于Q195专用的保护渣。目前,150方坯采用中低碳保护渣只有一类,对某些钢种有害,针对这一情况,与保护渣厂家进行沟通,针对熔速和熔点重新制定了Q195专用保护渣。
(2)浸入式水口又石英质改为铝碳质,保证使用寿命,防止穿孔。针对浸入式水口进行材质更换,能保证使用寿命,减少更换水口频次以达到减少非稳态操作,同时将浸入结晶器部分加粗设计,如图4、图5。
(3)拉速的影响。拉速过快渣膜厚度减小,纵裂纹增加[5] ,控制拉速的稳定性。
(4)对现场情况进行跟踪,虽液面稳定,但出现偏流问题,这也是导致水口穿孔卷渣的一个原因,严格执行工艺要求,不得出现偏流不对中情况。
3 结论
(1)电镜扫描结果表明,“黑线”为钢坯夹渣,同时说明了保护渣溶化性不良,应根据钢种特性对保护渣进行调整。
(2)拉速过高时,液渣层较薄,不能均匀流入结晶器铜管与坯壳缝隙,造成不均匀卷渣。
(3)浸入式水口偏流导致结晶器内钢水流场不均匀引起剪切卷渣
(4)通过规范操作,Q195线材“黑线”表面缺陷得到有效控制。
[参考文献]
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[5] 李殿明,邵明天,杨宪礼,等.连铸结晶器保护渣应用技术[M] .北京:冶金工业出版社,2008:189-193.