#
客服热线:0311-85395669
资讯电话:
139-32128-146
152-30111-569
客服电话:
0311-85395669
指标

热风炉废气硫含量控制措施探讨

来源:2019年第七届炼铁对标、节能降本及新技术研讨会论文集|浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

热风炉废气硫含量控制措施探讨邵久刚霍红艳李好泽张杰高远(河钢集团邯钢公司炼铁部)摘 要:分析了热风炉废气硫含量的影响因素,根据邯钢实际生产情况提出了热风炉废气硫含量的控制措施。作…

热风炉废气硫含量控制措施探讨
邵久刚  霍红艳  李好泽  张杰  高远
(河钢集团邯钢公司炼铁部)
 
摘  要:分析了热风炉废气硫含量的影响因素,根据邯钢实际生产情况提出了热风炉废气硫含量的控制措施。作为主要的烧炉气体,着重分析了湿焦水分对高炉煤气硫含量的影响,在水分达到10%左右时,水分带入的硫与焦炭干基硫对煤气硫含量的贡献相当。不同烧炉煤气硫含量和热值不同,通过调整烧炉气体组成可以降低废气硫含量。对于装备了脱盐塔的企业,应该重视其对高炉煤气硫的脱除效果。
关键词:热风炉 环保 源头治理 废气硫含量  


1 前言
钢铁行业超低排放政策已经在部分地区开始施行,焦化、烧结、球团等污染物排放量大的工艺环节基本全部配套了烟气净化工艺,多家钢铁企业也已经实现了超低排放。根据环保政策,热风炉废气颗粒物、SO2、NOx也必须达到超低排放限值要求,具体标准分别为10mg/m3、50mg/m3、200mg/m3。由于热风炉工艺特点,其废气颗粒物、NOx等浓度较低,基本能够达到排放要求,焦点主要在SO2浓度的控制上。与焦化、烧结、球团等环节采取末端治理措施不同,虽然脱硫技术手段较为成熟,但是考虑到经济和效率等因素,当前热风炉废气单独增加净化工艺的报道并不多见,热风炉废气硫的控制主要还是以烧炉气的硫含量控制为主。本文以邯钢炼铁部不同高炉热风炉为例,提出热风炉废气硫含量控制的几项关键措施,为热风炉废气硫含量超标排放的治理提供一些参考。
2 热风炉废气硫含量影响因素分析
高炉煤气是主要的烧炉气体,其硫含量直接影响热风炉废气的硫含量排放水平,因而降低高炉煤气硫含量是控制热风炉废气硫含量的最关键环节。高炉煤气硫含量降低可从两方面入手,一是降低入炉的硫负荷尤其是焦炭带入的硫,二是高炉煤气系统增加脱硫设施。烧炉气体除高炉煤气外,为达到风温要求一般还要掺烧转炉煤气或焦炉煤气,三种气体热值和硫含量均不同,通过调整三种气体比例同样可以实现烧炉废气硫含量的控制。
3 具体措施
3.1 降低硫负荷
高炉煤气中的硫来源于原燃料带入的硫,以某月的平均数据为例,分析各种原燃料对硫负荷的影响。该段时间内吨铁平均入炉硫负荷为3.59kg,具体分配情况如表1所示。
表1 入炉硫负荷分配表
  焦炭 煤粉 烧结矿 球团 生矿
硫含量,% 0.75 0.39 0.018 0.002 0.002
吨铁单耗,kg 380 130 1222.5 163 244.5
带入量,kg 2.85 0.507 0.22005 0.00326 0.00489
占比,% 79.5 14.1 6.1 0.1 0.2

入炉硫负荷主要来源于燃料,其中焦炭带入的硫占比79.5%,煤粉带入的硫占比14.1%,两者之和达到93.6%,矿石带入的硫占比较低。因此降低焦炭硫含量是降低硫负荷的有效措施,同时喷吹煤一般为低硫煤,提高煤比降低焦比也能降低硫负荷。
3.2 降低湿焦水分
不同高炉焦炭结构不同,分析热风炉废气硫含量时发现,配吃湿焦的高炉热风炉废气硫含量较高,同一座高炉在湿焦比例较高时热风炉废气硫含量也较高。日常焦炭分析中的硫含量均为烘干后干基检测结果,但是湿焦中的水分同样含有一定的硫,在烘干过程中会逸出,考虑高炉煤气硫含量时这部分硫往往被忽视。为了明晰水分对硫含量的影响,对三种湿焦烘干和未烘干时的硫含量做了对比,结果如表2所示。通过检测结果对比可知,水分对湿焦硫含量有明显影响,并且水分越高影响越大。在水分为6.46%时,常规干基硫含量为0.74%,将水分中的硫计算在内,则折合干基硫含量升高至0.77%;在水分为16.47%时,常规干基硫含量为0.72%,将水分中的硫计算在内,则折合干基硫含量升高至0.81%。
表2 湿焦烘干和含水状态全硫对比
外焦品种 水分% 干基硫含量% 湿基硫含量,%
测试结果 折合干基
裕泰 6.46 0.74 0.72 0.77
落地裕泰 16.47 0.72 0.67 0.81
四矿 13.28 0.75 0.72 0.83

为了更加直观反映湿焦水分对高炉煤气硫含量的影响,以四矿湿焦为例进行分析。干基硫进入炉缸参与渣铁反映,约有10%左右进入高炉煤气,而其水分含有的硫不经过脱硫反应,在高炉中上部加热后就会直接挥发进入高炉煤气。具体分析见图1,对于使用该湿焦的高炉,焦炭水分带入其煤气中的硫与干基硫进入煤气中的量几乎相当,水分对煤气硫含量的影响十分显著。由此可见,降低湿焦水分是控制高炉煤气硫含量的一项有效措施。



三座高炉焦炭结构和煤气SO2含量如表3所示。5#高炉和7#高炉均为2000m3级高炉,8#高炉为3200m3高炉。煤气取样分析期间三座高炉燃料比分别为513kg、514kg和504kg,煤比分别为114kg、118kg和144kg。5#、7#高炉燃料比和煤比相当,但是其湿焦比例最高,因而其煤气硫含量明显偏高;8#高炉湿焦比例最低,同时燃料比最低、煤比最高,因而其煤气硫含量最低。

表3 不同高炉焦炭结构和煤气硫含量对比
  焦炭结构 SO2含量,mg/m3
5#高炉煤气 50%干焦+50%湿焦 152
7#高炉煤气 30%干焦+70%湿焦 195
8#高炉煤气 90%干焦+10%湿焦 84

3.3 改变烧炉气组成
三座高炉热风炉烧炉气体组成及废气SO2含量表4所示。热风炉烧炉均以高炉煤气为主,根据温度要求掺烧一定比例的转炉煤气或焦炉煤气。转炉煤气和焦炉煤气SO2含量分别为190 mg/m3和902 mg/m3。

表4 不同煤气硫含量对比
  烧炉气组成 废气SO2含量,mg/m3
5#高炉热风炉 高炉煤气+转炉煤气 70-120
7#高炉热风炉 高炉煤气+焦炉煤气 80-150
8#高炉热风炉 高炉煤气+转炉煤气 30-60

转炉煤气热值是高炉煤气的两倍左右,即1m3转炉气可以代替2m3高炉气,根据转炉煤气与三座高炉的煤气SO2含量对比,5#、7#高炉掺烧转炉煤气能够降低烧炉废气的SO2含量,8#高炉由于其煤气SO2含量较低,因而使用全高炉煤气烧炉更有利降低烧炉废气的SO2含量。焦炉煤气热值是高炉煤气的四倍左右,但是其SO2含量却是高炉煤气的四倍以上,因而使用焦炉煤气烧炉会导致废气SO2含量升高。
3.4 高炉煤气脱硫
为了防止管道腐蚀,一些企业在高炉煤气系统中增加了脱盐塔,通过喷入NaOH溶液,将系统中产生的冷凝水由酸性调整为中性,设计之初考虑的主要对象是冷凝水中的氯离子。高炉煤气中的硫主要以H2S、SO2和羰基硫(COS)的形式存在。NaOH为强碱,理论上能够与H2S和SO2较为容易的发生反应;COS作为一种有机硫,常温下性质较为稳定,虽然能够与NaOH溶液反应,但是其反应速度较慢。
邯钢煤气系统中设置了脱盐塔,但是通过对脱盐塔前后对比检测分析发现,虽然冷凝水PH值由2左右提升至6-7,但是烟气中硫含量变化很小。与之对比,国内某钢铁企业与邯钢脱盐塔结构设计完全一致,但是其脱硫效率能够达到40%左右。分析认为:一方面是由于两厂各自装备情况不同,某厂的脱盐塔可以经常进行维护,因为能够保证其喷淋过程维持雾化状态,但是邯钢检修周期较长,在检修周期末期碱性溶液往往以柱状水流进入系统,虽然不影响对冷凝水的中和,但是由于接触条件较差导致对烟气脱硫效果较差;另一方面,通过两厂煤气分析对比发现,邯钢高炉煤气系统中COS较多,硫赋存状态的不同也是邯钢脱盐塔脱硫效率较差的一个原因。
4 总结
经济高效的热风炉废气脱硫设施目前实际应用的较少,为了降低热风炉废气硫含量可以采用源头治理的方式。焦炭水分对高炉煤气硫含量影响巨大,应该引起格外重视,减少湿焦水分能够有效降低煤气硫含量。于此同时,调整烧炉气体组成、发挥脱盐塔的脱硫作用,也是降低热风炉废气硫含量有效措施。
延伸阅读
上一篇:耐热钢253MA冶炼试验研究
下一篇:薄板坯连铸中间包流场数值模拟与优化研究
分享到:
[腾讯]
关键字:API handler does not exist

冶金技术排行榜