长寿命中间包工作层的烘烤实践
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长寿命中间包工作层的烘烤实践李刚利,杨立民,朱劲峰,邱新领,葛志刚(唐山新宝泰钢铁有限公司炼钢厂,河北 唐山 064000) 摘要:文章对长寿命中间包使用及烘烤特点进行了分析 ,提出…
长寿命中间包工作层的烘烤实践
李刚利,杨立民,朱劲峰,邱新领,葛志刚
(唐山新宝泰钢铁有限公司炼钢厂,河北 唐山 064000)
摘要:文章对长寿命中间包使用及烘烤特点进行了分析 ,提出适合连铸工艺生产的长寿命中包烘烤制度。
关键词:连铸;长寿命中间包;烘烤
1 前言
唐山新宝泰炼钢厂拥有三座65吨顶底复吹转炉,三座连铸机,其中1台R8m弧四机四流方坯连铸机,浇注断面165mm×330mm、165mm×400mm, 2台R6m弧五机五流方坯连铸机,浇注断面165mm×225mm 、165mm×280mm、165mm×330mm,主要生产普碳钢Q195、Q195L、Q235、Q345B等钢种。公司主要产品为300、400系列热轧窄带,下游用户主要用于卷管、冲压及冷轧后卷管、冲压。
根据用户使用要求及特点,炼钢厂的工艺流程为:高炉铁水→混铁炉→顶底复吹转炉→钢包底吹氩→连铸→铸坯热供带钢,使用36小时镁质干式料长寿命中间包,可以有效减少中间包使用数量,减少开罐和热换次数,对稳定铸坯质量提高连铸机作业率具有重要意义。因此,中间包烘烤效果直接影响铸坯质量、生产顺行甚至安全生产。
2 长寿命中间包的特点
2.1 中间包的作用
冶金行业,在连续铸钢生产中,中间包的作用是稳定钢流,减少钢流对结晶器中初生坯壳的冲刷;储存钢水,并保证钢水温度均匀;使非金属夹杂物和钢液分离上浮;在多流连铸机上,把钢水分配给各个结晶器,起到分流作用;更换钢包时保证多炉连铸的正常进行。
2.2 中间包的烘烤要求
一般使用煤气和压缩空气对中间包进行有效烘烤。首先,去除耐火衬的水分,防止中间包翻包确保安全生产;其次,提高中间包内壁耐火衬温度,减少中间包内钢水的温降和热损失;第三,防止铸坯皮下气泡,提高铸坯质量。因此,中间包烘烤效果直接影响铸坯质量、生产顺行甚至安全生产。
冶金行业连铸中包烘烤过程中,烘烤时间的长短直接影响烘烤用煤气的消耗,进而影响烘烤成本,而且烘烤时间的长短也影响生产节奏。
2.3长寿命中间包的特点
新宝泰炼钢厂中间包采用“T”型包,其结构由内到外依次为绝热层、永久层、工作层。长寿命中间包一般指使用寿命在30小时以上,有的使用寿命达到40-50小时,生产碳素结构钢,使用定径水口,工作层使用镁质干式料打结。目前我厂使用36小时镁质干式料长寿命中间包。
长寿命中间包的工作层一般较厚,大约在140-160mm,永久层损坏时,一般用工作层进行找补,局部厚度会有所增加,烘烤时间相应较长。长寿命中间包的最大特点就是使用时间长,可以减少开罐和热换次数,稳定铸坯质量、提高连铸机作业率,但要求生产组织稳定。
3 现行中间包烘烤制度存在的问题
在中间包准备区完成长寿命中间包拆除铸余、镁质干式料工作层成型、固化、风干,清扫后上线进入备用状态,然后进行中间包烘烤,开罐或热换,中间包进入浇铸状态。
3.1现行中包烘烤制度
长寿命36小时中间包烘烤时间一般为30小时左右,在线中包使用2小时后开始备包,4小时后开始烘烤,小火1H,中火一直烘烤到使用前1H,,烘烤时间长达25-30小时,大火1H,开罐或热换,此中间包进入浇铸状态。
其烘烤曲线见图1:
图1 改进前中间包烘烤曲线
3.2 现行长寿命中间包烘烤制度存在的问题
(1)由于长寿命中间包的工作层一般较厚,大约在140-160mm,永久层局部损坏时,一般用工作层进行找补,局部厚度会有所增加,烘烤时间相应较长。其缺点如下:首先:烘烤时间长,煤气消耗高,造成烘烤成本高;其次:烘烤时间长,中包耐材易塌料,影响连铸生产顺行;第三:烘烤时间长,连铸平台环境温度高,工人工作环境恶劣。
(2)由于使用高炉煤气,烘烤温度最高在850℃左右,特别是生产异常时,由于烘烤时间较长对尽快恢复生产影响较大。
4 长寿命中间包烘烤制度的改进
针对长寿命中包烘烤和使用的特点 ,制定如下烘烤制度
4.1 长寿命中间包固化及线下风干
新宝泰炼钢厂36小时长寿命中包工作层为镁质干式料打结。先将中包胎放入中包壳内,调整好底部及四周间隙,加入镁质干式料进行震动打结,然后加热中包胎到300℃左右,经过2.0小时固化,取出中包胎并进行清扫,然后进行风干,风干时间根据生产安排一般在8小时左右(风干时间是指取出中包胎到预烘烤的自然干燥时间)。
4.2 长寿命中间包线上烘烤
(1)长寿命中间包准备
在线中间包开浇两小时后,组织下一个中包在线烘烤。长寿命中间包上线后 ,其准备工作归纳起来为: “一检查 ,两密封”。一检查就是要对中间包进行必要的检查 ,保证中间包的整体质量 ,满足开罐、热换和正常浇注的要求 。两密封就是中间包上沿与中间包盖板垫以石棉毡密封,冲击区使用带密封板的烧嘴 ,提高冲击区烘烤温度,减少冲击区温降。
(2)小火预烘烤及余热干燥
先小火(300℃左右)预烘烤2.0小时左右,然后关煤气停止加热烘烤,利用预烘烤余热使中包内水蒸气继续蒸发到无水蒸气冒出,根据生产情况,停止烘烤12-22小时。
(3)中火烘烤
根据生产情况,使用前5小时左右再次打开煤气阀门进行烘烤,为了防止烘烤塌料,先小火(300℃左右)0.5小时,缓慢升温,然后中火(850℃左右)3.5小时。
(4)大火烘烤
使用前一小时,大火(1000℃以上)烘烤1.0小时,红外测温枪测量中间包内外各部位温度,达到中间包烘烤温度要求,进行开罐或热换,该中间包进入浇铸状态。
4.3改进后中包烘烤曲线:(见图2)
图 2 改进后中包烘烤曲线
烘烤介质由高炉煤气改为转炉煤气,煤气热值大幅度提高。烘烤时间大幅减少,总烘烤时间控制在7.0小时左右,整个烘烤时间减少了23小时左右,降低了煤气消耗,同时也降低了连铸平台环境温度,由于烘烤时间缩短,为生产异常时尽快恢复生产创造了有利条件。
5、效果
可以减少中包烘烤时间,减少煤气消耗,减少长时间烘烤塌料,生产异常时尽快恢复生产,提高劳动生产率,进而达到降本增效的目的。现将有关内容对比如下:
项目 | 改进后 | 改进前 | 特 点 |
烘烤时间 | 7.0h | 30h | 烘烤时间减少23小时 |
煤气消耗 | 14000m3 | 56000m3 | 煤气消耗降低42000m3 |
烘烤特点 | 间断性 | 无间断 | 间断性烘烤利用余热 |
烘烤塌料 | 没有 | 易塌料 | 没有烘烤塌料事故 |
异常时恢复生产 | 时间短 | 时间长 | 有利于组织生产 |
连铸平台环境温度 | 影响小 | 影响大 | 烘烤时间短环境温度影响小 |
每年按 270 万吨连铸坯产量 ,每炉钢 65t ,使用时间按36小时,浇铸周期按0.5小时,每立方米煤气按0.20元计算,仅中间包烘烤一项可降低成本:
单个中间包烘烤成本降低额:42000m3×0.20元/m3=8400元/个;
每年使用中间包数量为:2700000吨÷(36h÷0.50h/炉×65吨)=578个;
每年降低烘烤成本:578个×8400元/个=485万元。
6、结论
改进后的长寿命中间包烘烤制度在生产上应用以来 ,从根本上杜绝了塌料、翻包、气泡等事故,保证了中包烘烤质量,满足碳素钢生产的要求,降低了成本。
1)减少了铸坯皮下气泡,提高了铸坯质量;
2)缩短了烘烤时间,降低了煤气消耗,降低了烘烤成本;
3)异常时回复生产时间短,提高了连铸机作业率 。
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