小方坯连铸机高效化生产研究及实践
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小方坯连铸机高效化生产研究及实践 胡铁军 李子辉 房志琦刘辉(河钢集团承钢公司 棒材事业部)摘要: 当前连铸生产技术日益完善和成熟,生产稳定性也得到大幅度提高。为…
小方坯连铸机高效化生产研究及实践
胡铁军 李子辉 房志琦刘辉
(河钢集团承钢公司 棒材事业部)
摘要: 当前连铸生产技术日益完善和成熟,生产稳定性也得到大幅度提高。为了进一步压缩吨钢生产成本,公司对连铸提出高效化的要求。本文通过解决连铸高效化中出现的各种问题,提高了产能,稳定了产品质量。
关键词:高效化;质量。
一前言
目前国内的方坯连铸机较多,在市场利润降低的情况下,压缩成本成为企业发展的必要,所以提出了高效化的要求,在现有条件下,提高效率、产能,降低单位时间拉钢成本成为企业追求的目标。
高效连铸的特征是在通过高拉速、低检修率的情况下稳定地生产出质量良好的铸坯。随着拉速的提高,铸坯内部质量变化,二冷模式的变化,中包温度变化等,都直接影响铸坯质量及生产的顺行。
本文就方坯连铸生产高效化的相关问题及主要技术措施进行讨论。
二连铸基本参数
连铸基本参数如下表所示:
名称 | 单位 | 1#机 | 2#机 |
铸机机型 | / | 全弧型 | 全弧型 |
铸机流数 | 流 | 八机八流 | 八机八流 |
弧形半径 | m | R12/ R17/ R32(渐进矫直) | R12/R17/R32(渐进矫直) |
流间距 | mm | 1300 1300 1300 | 1300 1300 1300 |
|
| 1500 | 2000 |
|
| 1300 1300 1300 | 1300 1300 1300 |
铸坯断面 | mm2 | 165×165 | 165×165 |
结晶器铜管长度 | mm | 1000 | 1000 |
铸坯切割方式 | / | 火焰切割 | 火焰切割 |
引锭杆形式 | / | 柔性引锭杆 | 柔性引锭杆 |
从参数上看,连铸弧形半径达到12m,且结晶器铜管长度在1m,弧度及结晶器尺寸都能满足提速要求
三连铸系统高效化生产中存在的问题
铸机自生产以来,拉速一直在1.8-2.0m/min,此次要求提速到2.5m/min左右,主要存在以下几点问题:
1、 铸机能否满足拉速提高的要求。
2、 提高到需求拉速时,二冷系统能否满足冷却要求。
3、 随着高效化生产要求,中包过热度及氩后温度能否满足要求。
四分析与解决措施
对上述问题进行分析,并针对各项问题制定了各项措施,具体如下:
1、铸机能否满足高拉速要求
对铸机冶金长度进行计算:
Lc=(D*D*V)/(4*K*K)
式中:Lc为铸机冶金长度
D为铸坯厚度 mm
K为综合凝固系数 (方坯28-32)
V 最大设计拉速
铸机在2.5m/min的冶金长度为19.56m,现铸机从弯月面到切割位置总长度在24m左右,能够满足高拉速要求。
2、优化二冷配水模式,保证铸坯质量
拉速提高后,对比不同配水模式下铸坯质量的变化,选择合适的二冷比水量,在2#机选择1个试验流,提高拉速到最高拉速,同时二冷水量给到最大值,然后逐步减少二冷比水量,同时取铸坯低倍试样,不同比水量下铸坯低倍情况如下:
序号 | 拉速 | 比水量 | 系数 | 二冷水量 |
1 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 35.52 |
2 | 2.35 | 1.2 | 1.2 | 35.52 |
3 | 2.4 | 手动最大 |
| 36.32 |
4 | 2.5 | 手动最大 |
| 36.32 |
5 | 2.5 | 1.1 | 1.0 | 34.39 |
6 | 2.5 | 1.1 | 1.0 | 34.39 |
7 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 29.86 |
8 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 29.86 |
低倍情况:
序号 | 中心疏松 | 中心偏析 | 缩孔 | 中间裂纹 | 角裂纹 | 中心裂纹 | 皮下气泡 |
1 | 1 | 1 | 无 | 1.5 | 3.5 | 1 | 1.5 |
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 1.5 |
3 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 3 | 无 | 1.5 |
4 | 1 | 1 | 无 | 1 | 2.5 | 1 | 1.5 |
5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
6 | 1 | 1 | 无 | 0.5 | 2 | 无 | 1.5 |
7 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2 |
8 | 1.5 | 1 | 无 | 1 | 1 | 1 | 2 |
从低倍结果看,当比水量降低到1.0 L/kg时,铸坯中间裂纹,角裂纹,中心裂纹明显改善,级别从3.0级左右降低到1.0-1.5级。所以确定比水量选择1.0L/kg.
3、 氩后温度及中包过热度控制
与常规连铸相比,高效连铸钢水在结晶器内停留时间缩短1/3-1/4,为获得同样厚度的坯壳,除了进一步强化结晶器冷却能力外,保证低温钢液是必须的浇注条件。高的钢水温度还会加剧二次氧化及对包衬的腐蚀。过低的温度也会引起质量缺陷。低温浇注并严格控制温度是实现高效连铸的前提。
拉速提高后,相应的钢水在中包停留时间缩短,氩后温度及中包温度也降低,经实践及不断摸索,在高拉速下,中包温度控制在1520-1530之间,氩后温度较原温度控制降低5度。制定了相关制度,对不同拉速下氩后温度进行了修改,降低了高拉速下的氩后温度控制。
4、 结论
通过实践及优化,铸机拉速提高到2.5m/min,铸坯质量稳定,生产顺行。但与其他高效化连铸企业还存在一定差距,需要对设备及工艺进行改进,达到其他先进企业的指标。
参考文献
【1】钱亮. 《普钢及优特钢小方坯高效连铸的实现》. 第八届中国金属学会青年学术年会论文集,2016.12
【2】王先勇. 小方坯高速连铸关键技术研究. 连铸.2015.06
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