销轴套管用钢40CrB的开发实践
来源:2019炼钢生产新工艺新技术新产品研讨会论文集|浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
销轴套管用钢40CrB的开发实践王明元1 张小华1 潘宇1 李旭友1 刘坤2(1.钢铁研究总院华东分院,江苏 淮安 222001;2.东方润安集团有限公司,江苏 常州 213151) 摘 要:介绍了对销轴…
销轴套管用钢40CrB的开发实践
王明元1 张小华1 潘宇1 李旭友1 刘坤2
(1.钢铁研究总院华东分院,江苏 淮安 222001;2.东方润安集团有限公司,江苏 常州 213151)
摘 要:介绍了对销轴套管用钢40CrB的性能要求、开发方案及生产工艺,并对产品实际性能进行了分析。
关键词:套管用钢;窄淬透性;40CrB
1 引言
本次开发的40CrB主要用于工程机械用钢图1,其要求是纯净度高、硬度均匀、淬透性窄。东方润安集团有限公司根据客户的要求,制定方案进行了试验,成功开发出了销轴套管用钢图2。
图1 工程机械车
图2 销轴套管
2材料技术要求
2.1 钢的化学成分及允许偏差
2.1.1化学成分(熔炼)
表1 熔炼化学成分/%
元素 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ti | Al | B | Cu |
最大值 | 0.43 | 0.35 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 1.20 | 0.06 | 0.06 | 0.0030 | 0.20 |
最小值 | 0.36 | 0.15 | 0.60 | / | / | 0.90 | 0.02 | 0.01 | 0.0005 | / |
1.1.2 化学成分允许偏差
钢材(或坯)的化学成分允许偏差应符合GB/T222的规定。
2.2 低倍组织
表2 低倍组织合格级别
中心疏松(级) | 一般疏松(级) | 锭型偏析(级) |
≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 |
2.3 非金属夹杂物
表3 非金属夹杂物合格级别
A | B | C | D | ||||
细系 | 粗系 | 细系 | 粗系 | 细系 | 粗系 | 细系 | 粗系 |
≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
2.4奥氏体晶粒度不小于6级
2.5 末端淬透性
表4 末端淬透性/HRC
J1.5 | J8 |
54-60 | 45-59 |
3 开发方案
3.1 生产工艺路线
3.2 化学成分设计
表5 内控熔炼化学成分/%
元素 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ti | Al | B |
最大值 | 0.40 | 0.30 | 0.72 | 0.025 | 0.012 | 1.02 | 0.45 | 0.025 | 0.0020 |
最小值 | 0.38 | 0.20 | 0.68 | / | / | 0.98 | 0.35 | 0.012 | 0.0010 |
4 生产过程
4.1 BOF
由于转炉初炼钢水中碳氧积近似于一个常数,对转炉终点碳与钢水氧含量测量,平均后如图3所示。
图3 转炉终点平均碳含量与氧含量的关系
为了保证钢中夹杂物的含量符合客户要求,初炼钢水中原始[O]含量越低越好;同时由于成本因素,初炼钢水[C]实际控制范围0.08%~0.20%。
为了保证转炉出钢时的脱氧效果,控制成本,出钢后[Al] ≥0.008%;脱氧剂铝块加入量如表6所示。
表6 出钢加入铝块
碳含量/% | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.15 |
铝块/kg/t | 2 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
注:根据后吹情况,铝块加入量适当增加。
经过转炉现场调节脱氧剂的加入量,[Al] ≥0.008%达到95%以上;转炉出完钢后,钢中[O] <0.0060%;为精炼创造了良好冶炼条件。
4.2 LF
为了保证钢水的低氧含量,采用高碱度渣操作;为了保证钢水纯净度,需要炉渣有好的流动性,将渣中的Al2O3含量控制范围25%~35%。
精炼炉的终渣化学成分和指标见表7。
表7 精炼炉渣化学指标
炉号 | 化学成分/% | 碱度 | ||||||
CaO | Al2O3 | SiO2 | MgO | FeO | MnO | S | R | |
200067 | 60.03 | 28.86 | 9.35 | 2.81 | 0.33 | 0.064 | 0.78 | 6.42 |
200069 | 58.71 | 25.06 | 10.70 | 1.70 | 0.54 | 0.11 | 0.88 | 5.48 |
表8 炉渣物理指标
炉号 | 开始熔化温度/℃ | 完全熔化温度/℃ | 完全熔化粘度/Pa ▪ S |
200067 | 1373 | 1432. | 0.288 |
200069 | 1401 | 1433 | 0.291 |
通过控制炉渣成分,保证了炉渣的流动性和碱度;保证白渣精炼20min以上,充分扩散脱氧,LF精炼结束后钢中活性[O]:0.0006%~0.0012%。
4.3 CCM
采用低过热度浇注和低拉速(过热度20℃~30℃,拉速1.3m/min),保证钢的内部质量;采用合适的结晶器电磁搅拌电流和频率,减少偏析;使用专用的高碱度覆盖剂和结晶器保护渣,提高钢水的纯净度;采用普锐特公司的动态轻压下技术图4,压下量达到8mm,保证铸坯低倍质量。
图4连铸动态轻压下
4.4 CR
轧钢时钢坯加热一段温度≤850℃,加热二段温度1070~1170℃,均热段温度为1150~1200℃,开轧温度为1050-1080℃,终轧温度为950-980℃;优化加热时间,减小碳偏析。
5 钢材检验分析
5.1 化学成分
为了控制窄淬透带,采用窄成分控制方案,缩小淬透性影响比较大的C、Mn、Cr等元素控制范围;减轻了炉与炉之间化学成分的差异,保证在一定调质温度范围的连续性生产以及力学性能均匀;
表9 实际化学成分成分控制范围/%
元素 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ti | Al | B |
最大值 | 0.40 | 0.28 | 0.72 | 0.020 | 0.008 | 1.02 | 0.45 | 0.025 | 0.0018 |
最小值 | 0.39 | 0.20 | 0.69 | / | / | 0.98 | 0.35 | 0.015 | 0.0010 |
5.2钢材低倍组织
通过低过热度浇注、结晶器电磁搅拌以及动态轻压下,降低了连铸坯的偏析和缩孔等缺陷级别;轧钢的轧制比达到10以上,钢材的实际低倍组织评级结果见表10.
表10 钢材的低倍组织评级
中心疏松(级) | 一般疏松(级) | 锭型偏析(级) |
0.5~1.5 | 0~0.5 | 0~0.5 |
图5钢材酸洗低倍组织
5.3非金属夹杂物
钢材的实际非金属夹杂物控制级别见表11
表11 钢材的非金属夹杂物评级
A | B | C | D | ||||
细系 | 粗系 | 细系 | 粗系 | 细系 | 粗系 | 细系 | 粗系 |
0.5-1.0 | 0~0.5 | 0.5~1.5 | 0~0.5 | 0 | 0 | 0.5~1.0 | 0~0.5 |
由于到LF炉,钢水氧含量较低,钢包炉渣流动性好,扩散脱氧充分,精炼时间较长,夹杂物有充分的时间上浮及大的压缩比,总体实物夹杂物级别比较低。
5.4晶粒度
钢材的奥氏体晶粒度6~7级。
图6 显微组织
5.5 淬透性值
试样热处理工艺,正火温度(870±10)℃,端淬温度(845±5)℃;淬透性值满足窄淬透带要求。
表12 实际的淬透性值
J1.5 | J8 |
55-57 | 49-53 |
(1)东方润安集团有限公司采用转炉长流程工艺,通过控制顶渣设计,连铸采用动态轻压下技术等措施,最终成功开发出了高纯净度、组织均匀的链条套管用圆钢,其各项性能指标满足了用户对材料要求。
(2)通过开发研究,调整合适的工艺参数,为批量化生产销轴套管用钢打下了坚实的基础。
- 上一篇:浅谈如何提高冶金原料表观质量验收 下一篇:从五行,看管理
- [腾讯]
- 关键字:无