利比里亚粉矿在烧结使用的分析
来源:2019年第七届炼铁对标、节能降本及新技术研讨会论文集|浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
利比里亚粉矿在烧结使用的分析王鹏 彭元飞 李恒(陕西龙钢有限责任公司炼铁厂 715405) 摘 要:本文分析了烧结矿成矿机理,结合龙钢公司炼铁厂混匀矿配加利比里亚粉矿的烧结实践,总结2…
利比里亚粉矿在烧结使用的分析
王鹏 彭元飞 李恒
(陕西龙钢有限责任公司炼铁厂 715405)
摘 要:本文分析了烧结矿成矿机理,结合龙钢公司炼铁厂混匀矿配加利比里亚粉矿的烧结实践,总结265㎡、400㎡烧结机烧结综合生产情况。
关键词:利比里亚粉矿 工艺参数 烧结实践 可行性
1 前言
随着高炉冶炼强度的进一步提升,炼铁对烧结矿的要求也相对提高,要求烧结矿的化学成分尤其是对碱度的稳定,碱度的波动直接影响高炉的造渣制度和热制度,从而引起炉况波动,产量的降低和焦比的上升,有关研究表明碱度波动0.1%,高炉产量下降3%-4%,焦比上升7kg/t左右;加之钢铁行业市场不景气,铁前成本的控制压力聚升,不得不将缺陷矿或高硅矿纳入烧结日程,基础钢材成本中烧结原料及过程约占50%以上,在节资方面有很大的潜力可供探究。
目前龙钢炼铁厂所用的含铁原料中90%以上来自外购,主要是澳粉、巴粉、印粉等,自产精矿(来自大西沟铁矿,年产精矿粉约10万吨)占比较少,原料配比基础为化学成分稳定,SiO2含量波动控制在0.3%范围内;所用生灰自产约占60%,其余来自小土窑生产,小土窑生产生灰矿点较多,有效成分含量波动较大;使用的高镁灰均来自外购,粒度波动较大,成分难以控制。生产中发现,凡是烧结原料更换料垛或碱度调整时,抽风负压和废气温度有上升或下降波动,对烧结过程产生影响,导致成品矿质量的波动。通过烧结成矿机理与矿物组成的分析,结合炼铁厂265㎡烧结机和400㎡烧结机生产实际情况、成品矿质量稳定,对于利比里亚粉矿应用的可行性做以探析。
2 烧结成矿机理
烧结成矿机理包括烧结过程的固相反应、液相反应和冷凝结晶三个过程。这三个过程不仅对烧结矿的矿物组成及结构起着决定性的影响,而且和烧结矿的质量有着很大的关系。
固相反应发生在混合料软融之前,相互接触的某些组分之间,在固体状态下发生反应,是由例子扩散引起的,烧结过程中固体燃料的燃烧产生的废气加热了烧结料,为固相反应提供了有利条件,其形成在原料中所没有的易融化的新物质,这些物质的性能为最后获得强度高的烧结矿提供了先决条件。
液相反应主要是一些低熔点物质在高温作用下,融化成液态物质,在冷却过程中,液态物质凝固而成为那些尚未融化和溶入液相的颗粒的坚固连接桥。在烧结过程中主要矿物都是高熔点的,在烧结温度不能融化,但物料加热到一定温度时,各组分之间以及新生化合物与原组分之间存在低共熔点,是的它们在较低温度下生成液相,开始熔融。烧结过程中形成的液相是烧结矿成型的基础,其数量和性质很大程度影响烧结矿的还原和强度。
冷凝过程固结过程中当烧结过程中燃烧层下移,被融化的物质或高温的物质温度下降,液相放出能量而结晶或变为玻璃体。液相冷却过程中较短,很短时间内发生多次变化,有相当的潜热来不及释放而蕴藏在里面,从而部分以玻璃体的形式出现,降低了烧结矿的强度。
成品烧结矿强度的体现,由组成物之间共同形成,其主要矿物及粘结相抗压强度和还原性如下图:
主要矿物及粘结相 | 抗压强度 | 还原性 |
赤铁矿 | 26.7 | 49.9 |
磁铁矿 | 36.9 | 26.7 |
铁橄榄石 | 20-26 | 1.0-13.2 |
X=0 | 20.0 | 1.0 |
X=0.25 | 26.5 | 2.1 |
X=1.0 | 23.3 | 6.6 |
X=1.5 | 10.2 | 4.2 |
铁酸一钙 | 37.0 | 40.1 |
铁酸二钙 | 14.2 | 28.5 |
表中可以看出赤铁矿、磁铁矿、铁酸一钙、铁橄榄石等有较好的强度,钙铁橄榄石当x=1.0(玻璃质)时,其强度最差。要得到较高质量的烧结矿就要增加低氧化钙的钙铁橄榄石(x=0.5)和铁酸一钙,只用铁酸一钙机械和还原性都好。
3 利比里亚粉矿成分及使用前后对比
3.1利比里亚粉矿是外购粗粉,与澳粉、巴粗成分对比如下表:
| TFe% | SiO2% | CaO% | MgO% | Al2O3% | P% |
利比利亚 | 55.46 | 9.20 | 0.07 | 0.06 | 3.45 | 0.17 |
澳粉 | 59.28 | 3.05 | 0.12 | 0.14 | 3.04 | 0.08 |
巴粗 | 62.12 | 4.87 | 0.10 | 0.09 | 2.58 | 0.07 |
3.2各含铁原料使用比例对比(%):
| 澳粉 | 利比里亚 | 主流精矿 | 高硫 | 木龙沟 | 国内粉 | 块矿末 | 球团末 |
前期 | 49.93 |
| 31.76 | 4.12 | 2.62 | 1.39 | 4.67 | 5.51 |
后期 | 42.05 | 15.69 | 25.87 | 7.21 | 2.86 |
| 3.99 | 2.33 |
3.3烧结过程配料比变化(%):
| 返矿 | 焦末 | 生灰 | 高镁 | 混匀矿 | |
265㎡ | 前期 | 24.97 | 4.06 | 5.44 | 3.15 | 62.38 |
后期 | 22.44 | 3.87 | 6.48 | 2.39 | 64.82 | |
400㎡ | 前期 | 31.33 | 4.13 | 5.39 | 3.5 | 55.65 |
后期 | 27.75 | 3.90 | 7.70 | 2.6 | 58.01 |
3.4烧结过程生产参数变化:
| 台车速度 (m/min) | 料层厚度(mm) | 烟道温度(℃) | 烟道压力 (kpa) | 混合料 >3mm粒级(%) | 流量 (t/h) | |
265㎡ | 前期 | 2.58 | 670 | 116 | -15.7 | 55.24 | 538 |
后期 | 2.32 | 690 | 111 | -16.1 | 58.14 | 548 | |
400㎡ | 前期 | 2.55 | 685 | 114 | -16.7 | 55.87 | 877 |
后期 | 2.45 | 720 | 124 | -16.3 | 59.67 | 890 |
3.5成品带烧结矿质量变化(%):
| TFe | FeO | SiO2 | CaO | MgO | Al2O3 | R | >16mm | 强度 | |
265㎡ | 前期 | 53.76 | 8.03 | 5.19 | 11.02 | 2.76 | 1.91 | 2.09 | 60.66 | 77.45 |
后期 | 51.75 | 8.09 | 6.31 | 13.07 | 2.79 | 1.82 | 2.07 | 59.09 | 77.8 | |
400㎡ | 前期 | 53.81 | 7.86 | 5.24 | 11.21 | 2.68 | 1.87 | 2.14 | 52.27 | 77.38 |
后期 | 52.09 | 7.97 | 6.46 | 13.29 | 3.01 | 1.80 | 2.06 | 52.68 | 77.87 |
4烧结实践总结
良性分析:
①由于利比利亚粉SiO2含量较高,为保证稳定的烧结矿碱度,生灰配加量上升,混合料粒级得到改善>3mm粒级较之前提高了3-4%左右,料层透气性增强,烧结过程得到强化,产能得到进一步释放, 265m2烧结流量上升10t/h,400㎡烧结流量上升13t/h。
②随着混匀矿粗粉比例的升高,厚料层操作得到持续运行,烧结过程自动蓄热增强,烧结矿液相量增多,燃料配比较前期有所下降,265m2、400m2烧结机平均燃料配比分别降低了0.19%和0.23%,另一方面烧结矿粒级变化不大,转鼓较之前均有小幅度改善。
恶性分析:
①随着利比里亚粉的使用,烧结矿TFe含量较之前降低了2.01%、1.72%,且由于SiO2含量高,同时在2.1(±0.1)的烧结矿R控制标准下,高炉烧结矿入炉率下降。
②熔剂使用量加大,熔剂单耗升高了4.4kg/t,出现高钙灰持续供应紧张的情况;另一方面由于熔剂用量的大幅提高,烧结机混料用水量上升,筒内壁粘料现象加剧,出现结圈、吐料等现象。
③生产过程控制中料层透气性过剩等现象的出现,导致烧结过程粉尘量加大,除尘灰仓位上升, 265㎡、400㎡烧结机配料除尘灰配加量上升2t/h、0.5t/h。
④烧结过程透气性出现过剩现象,烧结矿预冷却提前,环冷机1#、2#段烟温较下降较为明显,环冷余热日均发电量下降。
5过程分析
在烧结过程中,稳定水碳是关键,若出现水碳或其他生产因素波动,废气温度和抽分负压将大幅度升降,R-T、R-P关系式将不能作为配料调整的依据。在利比里亚粉矿使用初期,混料用水量上涨,物料水分不能得到有效控制,加之料种的骤然变化,导致烧结过程出现大幅波动,生产调整滞后5小时以上。随着烧结过程的稳定,铁酸钙体系进一步加强,烧结矿强度和还原性较好,硅酸三钙增加,正硅酸钙明显减少。熔剂量逐渐增多,放出CO2,降低了烧结料层温度和还原气氛,有利于提高烧结矿的氧化度,所以磁铁矿减少,铁橄榄石减少,而过量的CaO有利于生成CaO·Fe2O3和CaO-SiO2体系矿物。
6生产的可行性探讨
6.1 高硅粉矿的使用
随着烧结矿碱度提高,三价铁系矿物逐渐取代二价铁系矿物,强度和还原性均向良性发展,因此发展铁酸钙是改善烧结矿强度的重要手段。一般成品矿碱度控制在1.8-2.5倍,铁酸钙体系能较好的形成,我炼铁厂的实际情况满足此要求。过去烧结过程配碳高,点火温度控制高,所以烧结矿温度偏高,使得烧结矿冷却过程中纤维状的铁酸钙转变成磁铁矿,烧结矿的还原性性能变坏。随之高硅粉矿使用的稳定,烧结机生产潜能得到释放,原料成本和区间制造成本都有所降低。
6.2过程波动的各工序点共同消减
前期对新料种的使用存在误区,生产调整滞后,使用一段时间后混料筒内壁出现大幅度粘料,特别是进料口方向形成一圈高50cm的料脊,导致筒体吐料,后将混料筒前后加水配比进行调整,加大后加水量占比,粘料有所下降,混合料水分和粒度进一步稳定;由于烧结料层透气性的大幅提升,台车厚料层增厚,自动蓄热功能得到加强,稳定了烧结过程;前期烧结矿碱度不能有效稳定,入炉率浮动向下,后期对烧结矿碱度进行下调,保证了入炉率的稳定。
参考文献
[1] 李洪华等 不同进口矿粉的烧结特性研究与生产实践 2009年全国烧结球团技术交流年会论文集(135)
[2] 邓秋明等 兴澄特钢烧结优化配矿的研究 烧结球团2009NO.2(11)
[3] 张家驹,等.高碱度高氧化镁烧结矿的研究[J].烧结团,1992(2):29
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