优化烧结生产保障高炉顺行
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
优化烧结生产保障高炉顺行刘怀路 摘要:为确保高炉生产稳定,狠抓烧结质量、降低烧结成本;高炉狠抓燃料比,合理控制费用,加强管理,铁水成本保持在较低水平。关键词:烧结质量成本燃料比1.…
优化烧结生产保障高炉顺行
刘怀路
摘要:为确保高炉生产稳定,狠抓烧结质量、降低烧结成本;高炉狠抓燃料比,合理控制费用,加强管理,铁水成本保持在较低水平。
关键词:烧结质量成本燃料比
1. 概况
芜湖新兴炼铁部烧结工序2台265平米烧结机,炼铁工序2座1280立方高炉。烧结矿产量大于高炉铁水产量。为确保高炉生产稳定,今年以来炼铁部通过种种措施对烧结生产进行严格管理,随着市场铁料价格上扬,烧结矿成本节节攀升,较周边烧结厂优势不断缩小,为此,炼铁部在保证保铸管铁水的成分的同时,千方百计在确保烧结矿质量的同时降低或稳定烧结矿成本,进而最大限度的控制了铁水成本。
2. 烧结生产管理和成本控制
2.1烧结矿技术指标及成本
目前,烧结主料是巴粗、罗布河和巴西精粉、加拿大精粉搭配地方精粉和块矿筛下粉,根据市场情况,烧结不断调整各种原料配比,表1所示为具体烧结矿经济指标。
表一烧结矿技术指标
入炉铸管烧结矿质量 | ||||||||||
月份 | TFe | FeO | SiO2 | CaO | Al2O3 | MgO | S | R2 | 转鼓强度 | 成本 |
% | % | % | % | % | % | % | 倍 | % | 元/吨矿 | |
1月 | 55.63 | 9.06 | 5.20 | 10.56 | 1.96 | 2.30 | 0.02 | 2.06 | 75.83 | 563.29 |
2月 | 55.80 | 9.92 | 5.22 | 10.53 | 1.81 | 2.17 | 0.02 | 2.02 | 76.26 | 660.38 |
3月 | 56.01 | 9.37 | 5.36 | 10.52 | 1.89 | 2.06 | 0.02 | 1.96 | 76.76 | 696.43 |
4月 | 56.83 | 9.16 | 5.22 | 9.85 | 1.87 | 2.05 | 0.01 | 1.89 | 77.02 | 752.8 |
5月 | 56.56 | 8.14 | 5.17 | 10.22 | 1.84 | 2.02 | 0.02 | 1.98 | 77.22 | 752.35 |
6月 | 56.43 | 8.08 | 5.31 | 10.25 | 1.91 | 2.00 | 0.02 | 1.93 | 77.17 | 787.17 |
7月 | 56.60 | 9.01 | 5.11 | 10.26 | 1.87 | 2.02 | 0.02 | 1.96 | 77.19 | 854.88 |
8月 | 56.57 | 8.37 | 5.17 | 10.24 | 1.86 | 2.01 | 0.02 | 1.98 | 77.43 | 847.29 |
累计 | 56.30 | 8.89 | 5.22 | 10.30 | 1.88 | 2.08 | 0.02 | 1.97 | 76.86 | 747.92 |
表一烧结矿技术指标
入炉铸管烧结矿质量 | ||||||||||
月份 | TFe | FeO | SiO2 | CaO | Al2O3 | MgO | S | R2 | 转鼓强度 | 成本 |
% | % | % | % | % | % | % | 倍 | % | 元/吨矿 | |
1月 | 55.63 | 9.06 | 5.20 | 10.56 | 1.96 | 2.30 | 0.02 | 2.06 | 75.83 | 563.29 |
2月 | 55.80 | 9.92 | 5.22 | 10.53 | 1.81 | 2.17 | 0.02 | 2.02 | 76.26 | 660.38 |
3月 | 56.01 | 9.37 | 5.36 | 10.52 | 1.89 | 2.06 | 0.02 | 1.96 | 76.76 | 696.43 |
4月 | 56.83 | 9.16 | 5.22 | 9.85 | 1.87 | 2.05 | 0.01 | 1.89 | 77.02 | 752.8 |
5月 | 56.56 | 8.14 | 5.17 | 10.22 | 1.84 | 2.02 | 0.02 | 1.98 | 77.22 | 752.35 |
6月 | 56.43 | 8.08 | 5.31 | 10.25 | 1.91 | 2.00 | 0.02 | 1.93 | 77.17 | 787.17 |
7月 | 56.60 | 9.01 | 5.11 | 10.26 | 1.87 | 2.02 | 0.02 | 1.96 | 77.19 | 854.88 |
8月 | 56.57 | 8.37 | 5.17 | 10.24 | 1.86 | 2.01 | 0.02 | 1.98 | 77.43 | 847.29 |
累计 | 56.30 | 8.89 | 5.22 | 10.30 | 1.88 | 2.08 | 0.02 | 1.97 | 76.86 | 747.92 |
二个烧结工段通过使用实时配料计算表,不仅控制成分,而且指导成本。
烧结矿成分要求磷、铜、铬、锰等成分必须符合公司内控标准,否则铸管铁水成分无法保证,这样基本限制了烧结铁料品种。
高品位的进口精份、氧化铁皮因为价格高不能大比例使用,同时低品高铝虽然价格很低但是高炉核料限制也不能大量配入。
厂内循环料如钢渣精粉、瓦斯灰等基本用完,1~8月共使用各种杂料2.8万吨,在满足生产需求的基础上,有效地降低了烧结矿成本。
2.2兼顾强度和碱度稳定的条件下进行高低搭配
目前,市场急剧下滑,波动明显,除了长协料,能够补仓的料真的不多,为了维持20天左右的库存,能够入手的低价料寥寥无几,只能采购价格低的不常用的铁料,烧结矿配入此类原料具有非常明显的成本优势。一般配入1~1.5%,基本不影响烧结成分,对烧结矿成本调整是有效的。表2所示为部分低价原料成分。
表2部分高硫原料成分(%)
成分 | TFe | SiO2 | S | P | TiO2 | CaO | Cu | Zn | K2O | 进厂不含税价 |
57%大丰精粉 | 57.03 | 9.19 | 0.093 | 0.127 | 0.233 | 0.95 | 0.012 | 0.011 | 0.103 | 572.31 |
56.77%润华杨迪粉 | 56.77 | 6.08 | 0.035 | 0.056 | 0.198 | 0.45 | 0.01 | 0.004 | 0.157 | 659.03 |
56.72%上海美匡超特粉 | 56.21 | 6.26 | 0.028 | 0.058 | 0.187 | 0.14 | 0.004 | 0.003 | 0.053 | 643.61 |
另外,加强过程管控也是有效降低成本的方法。两个烧结工段对配料过程监控严密,确保每班跑盘不少于6次,大大减少了配料波动,特别是配入低价铁料时,增加跑盘次数,及时调整,对稳定成分有益。
2.3减少生熔剂使用和稳定混合料水分
随着炼钢产量大幅增加,白灰工段提高白灰块产量,随之而来的白灰筛下增多,从生产需要的角度出发,大幅减少了生熔剂的使用量。为更好地适应自动测水装置,排出加水阵列表,根据焦化废水量大小及时调整,把混合料含水从9%左右逐步下降到7.5%,不仅充分消化溶剂,也提高造球率,为提高成矿转鼓强度和减少固体燃料消耗打下坚实的基础。
2.4降碱度和减少固体燃料消耗。
按照烧结矿平衡量,合理降低烧结矿碱度,将碱度控制在1.9~2之间,这样不仅能够减少熔剂使用量,还可以降低辅料成本,同时为降固体燃料消耗做了基础,现烧结净矿固体燃料单耗为59公斤,基本上为焦粉和煤粉的比例为3:1,稳定氧化亚铁,固体燃料消耗波动小。
通过一系列的工作,烧结矿在稳定成分、提高强度的前提下,成本始终维持在周边烧结厂前列。
3. 高炉成本优化
3.1高炉平稳生产
前8个月数据表明,高炉炉况顺行,操作炉型稳定。其具体经济指标如表3所示。
表3近期高炉主要经济指标
| 系数 | 焦比 | 煤比 | 燃料比 | 矿耗 | 入炉品位 | 富氧率 | 休风率 | 铁水成本(元/吨) |
1月 | 2.73 | 373 | 124 | 523 | 1647 | 57.29 | 3.11 | 1.32 | 2063.46 |
2月 | 3.43 | 342 | 143 | 511 | 1660 | 57.28 | 3.68 | 1.48 | 2046.46 |
3月 | 3.17 | 338 | 153 | 510 | 1669 | 57.36 | 3.6 | 0 | 2041.79 |
4月 | 3.12 | 338 | 151 | 511 | 1675 | 57.45 | 3.67 | 1.8 | 2104.03 |
5月 | 3.05 | 340 | 150 | 514 | 1670 | 57.45 | 3.46 | 1.61 | 2129.58 |
6月 | 3.09 | 343 | 152 | 519 | 1672 | 57.32 | 3.28 | 1.69 | 2244.61 |
7月 | 3.05 | 340 | 150 | 515 | 1678 | 57.34 | 3.32 | 1.96 | 2351.95 |
8月 | 2.98 | 347 | 145 | 517 | 1661 | 57.42 | 3.18 | 3.16 | 2374.28 |
目前二座1280立方高炉主要经济指标排在1000立方级高炉前列,由于市场因素,公司对产量要求较高,对成本管理较为严格,定期进行成本分析,确保高炉顺行才有产量,有产量经济指标才能得到保障,
3.2有效降低焦比及燃料比
由于主要材料成本受到市场及入炉品位的制约,采取措施不会有太大效果,铁水成本可控目标就主要集中在高炉燃料比。为此,通过以下措施有效降低了高炉燃料比:每个高炉制定分阶段焦比目标以及严格炉温控制,加大对硅偏差考核。
高炉按照每周降1公斤焦比的目标,制定措施,落实责任人。
焦比从355公斤降到350公斤比较容易,从350公斤开始往下降非常困难,降焦比同时也需要降矿耗提煤比,矿耗高也意味着焦比高,通过不断尝试,焦比不断下降,燃料比也下降,达到了降成本的目的。
而控制炉温,加大对硅偏差的考核实际也是为降燃料比做铺垫,目前这二座高炉硅偏差都小于0.1。
由于1000立方级高炉,炉温不可能做到0.5%,否则会影响高炉顺行,但可以保证物热充沛,这样对炉温进行增硅脱硫或添加金属物料十分有利。
除上述降焦比的措施外,在炉况稳定顺行的基础上,针对炉体不同冷却强度,控制冷却水压和水温差,尽可能保留一部分煤气热流在炉内参加热交换,保证热平衡,也达到降焦比的目的。
3.3修旧利废降低生产成本
列入铁水成本主要费用包括制造费用和职工薪酬,职工薪酬是不可减少项,费用控制重点就是制造费用。制造费用中大头是材料费,除了非换不可的备件,炼铁系统60%以上的备件都能做到修旧利废,节约了大量资金。
4. 结语
通过一系列的措施,芜湖新兴炼铁部在保证烧结矿和铁水质量的前提下,通过优化烧结原料配比,使用性价比较高的低品低价铁料,兼顾小元素的同时最大限度保证烧结矿质量,确保高炉稳定顺行,合理降低焦比等方式,有效降低了炼铁生产成本,使铁水成本始终低于市场价格,在目前复杂多变的钢铁市场的情况下,提高了利润空间,为实现公司经济目标奠定了基础。
- 上一篇:高品质镀锌板的生产技术现状 下一篇:提高连铸板坯内部质量的实践
- [腾讯]
- 关键字:无